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  • 2025-08-06 发布于四川
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铜冶炼烟气制酸装置技术改造与运行总结.docx

铜冶炼烟气制酸装置技术改造与运行总结

一、引言

铜冶炼过程中会产生大量的含硫烟气,若直接排放不仅会造成严重的环境污染,还会浪费大量的硫资源。采用烟气制酸装置将含硫烟气转化为硫酸,既能减少污染物排放,又能实现资源的有效回收利用。然而,随着生产规模的扩大、环保要求的提高以及工艺技术的不断发展,原有的铜冶炼烟气制酸装置可能会出现一些问题,需要进行技术改造以提升其运行性能和经济效益。本文将详细介绍某铜冶炼企业烟气制酸装置的技术改造过程及改造后的运行情况。

二、原装置存在的问题

(一)工艺方面

1.转化率低:原装置采用的转化工艺相对落后,催化剂活性逐渐降低,导致二氧化硫向三氧化硫的转化率难以达到设计要求。在实际生产中,转化率仅维持在95%-96%左右,造成大量二氧化硫排放到大气中,既污染环境又浪费了硫资源。

2.热平衡失调:制酸过程中涉及多个换热环节,原装置的热交换系统设计不够合理,热量回收效率低。部分反应热未能得到有效利用,导致系统能耗较高,同时还需要额外消耗大量的冷却介质来控制反应温度,增加了生产成本。

3.酸雾处理效果不佳:在吸收塔内,由于吸收工艺和设备的局限性,酸雾去除效果不理想。大量酸雾随尾气排出,不仅腐蚀后续设备和管道,还会对周边环境造成严重的酸污染。

(二)设备方面

1.管道腐蚀严重:制酸装置中输送的介质具有强腐蚀性,原装置的管道材质选用不当,且防腐措施不到位。经过长期运行,管道内壁腐蚀严重,出现了多处泄漏点,不仅影响了装置的正常运行,还存在较大的安全隐患。

2.塔设备效率低下:吸收塔和干燥塔的内部结构设计不合理,填料层分布不均匀,气液接触面积小,导致吸收和干燥效果不佳。同时,塔内的喷淋装置老化,喷头堵塞现象频繁发生,进一步降低了塔设备的运行效率。

3.风机故障频发:主风机是制酸装置的关键设备之一,原风机的选型和维护管理存在问题。风机的风量和风压无法满足生产需求,且设备老化严重,经常出现振动、轴承发热等故障,影响了装置的稳定运行。

三、技术改造方案

(一)工艺改造

1.转化工艺升级:采用新型的“3+2”五段转化工艺,更换高效的催化剂。该工艺能够提高二氧化硫的转化率,使其达到99%以上。同时,优化转化器的内部结构,改善气体分布,确保反应均匀进行,提高转化效率。

2.热交换系统优化:对热交换器进行全面改造,增加换热面积,提高热交换效率。采用新型的换热设备和材料,减少热量损失。同时,优化工艺流程,合理分配热量,实现反应热的充分回收利用,降低系统能耗。

3.酸雾处理工艺改进:在吸收塔后增设高效的酸雾捕集器,采用纤维除雾器和电除雾器相结合的方式,提高酸雾去除效果。同时,对吸收塔的内部结构进行优化,增加气液接触面积,提高吸收效率,减少酸雾的产生。

(二)设备改造

1.管道更换与防腐:对腐蚀严重的管道进行全部更换,选用耐腐蚀性能良好的材料,如不锈钢、玻璃钢等。同时,加强管道的防腐处理,采用防腐涂层和衬里技术,延长管道的使用寿命。

2.塔设备改造:对吸收塔和干燥塔进行内部结构改造,重新设计填料层的分布,增加气液接触面积。更换新型的填料和喷淋装置,提高喷淋均匀性和雾化效果,确保气液充分接触,提高吸收和干燥效率。

3.风机选型与维护:根据装置的生产需求,重新选型合适的主风机。选用高效、节能、稳定的风机设备,并配备先进的监测和控制系统,实时监测风机的运行状态。加强风机的日常维护管理,定期进行检修和保养,确保风机的稳定运行。

四、改造实施过程

(一)项目规划与设计

在改造项目实施前,成立了专门的项目团队,对改造方案进行详细的规划和设计。与专业的设计单位合作,结合企业的实际生产情况和工艺要求,制定了科学合理的改造方案。同时,对改造项目进行了全面的风险评估和成本预算,确保项目的顺利实施。

(二)设备采购与安装

根据改造方案的要求,进行设备的采购工作。选择具有良好信誉和质量保证的供应商,确保采购的设备符合设计标准和生产要求。在设备安装过程中,严格按照安装图纸和施工规范进行操作,确保设备的安装质量。同时,加强施工现场的安全管理,确保施工人员的人身安全。

(三)调试与优化

设备安装完成后,进行了全面的调试工作。首先进行单机调试,检查各设备的运行情况,确保设备正常运转。然后进行联动调试,对整个制酸装置进行系统调试,优化工艺参数,使装置达到最佳运行状态。在调试过程中,及时解决出现的问题,确保装置的稳定运行。

五、改造后运行效果

(一)工艺指标提升

1.转化率显著提高:改造后,二氧化硫的转化率稳定在99.5%以上,远远超过了改造前的水平。这不仅减少了二氧化硫的排放,降低了对环境的污染,还提高了硫酸的产量和质量。

2.热平衡得到改善:通过热交换系统的优化,反应热得到了充分回收利用,系统能耗显著降低

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