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摘要
AH36钢因优异的塑韧性和强度,在船舶、海洋设备等领域的厚壁构件中发
挥关键作用。厚板构件传统焊接方法需开大坡口焊接,焊接效率低、焊接变形严
重。为改善这些问题,开发出窄间隙激光焊接技术,采用深窄坡口代替大角度坡
口,具有焊接效率高、焊后变形小等优势,但仍存在侧壁未熔合、气孔缺陷等问
题。针对现有厚板焊接方法的问题,本文研究了30mm厚AH36钢的窄间隙摆动
激光-MIG复合焊接工艺,阐明激光摆动对焊接缺陷和腐蚀性能改善机理,为厚壁
窄间隙焊接构件在海洋等腐蚀性环境下的应用提供理论与技术支持。
首先,采用30mm厚AH36钢,进行窄间隙摆动激光-MIG复合焊接工艺试
验,以探究激光摆动参数对接头性能的影响。试验结果表明,摆动激光作用下,
焊缝熔宽从13.1mm增加到15.5mm,气孔率从12.8%降至几乎消失,并能改善侧
壁熔合,摆动频率100Hz、摆动幅度3mm时获得无缺陷高质量接头。
随后,通过理论计算和视觉监测分析了摆动激光-MIG焊接热源特性,阐明摆
动激光对熔池流动与电弧形态的影响。摆动激光改变热源分布状态,激光能量沉
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积峰值位置向两侧移动,能量沉积密度峰值由7.77×10W/cm降低到3.82×10
2
W/cm,下降了59.8%,同时激光能量连续性加强。激光能量分布变化导致熔池
行为改变。摆动激光作用下,熔池流动稳定性增强,气孔缺陷得到抑制;熔池周
期性横向流动加强,侧壁熔合效果改善;激光摆动引导电弧偏转,电弧加热面积
随摆动频率和摆动幅度增加均出现扩大,因此侧壁熔合等焊接缺陷得到改善。
最后,通过分析30mm厚板摆动激光-MIG复合焊接组织和性能,阐明组织
性能的改善机理。摆动激光通过提高摆幅与摆频,加强熔池搅拌作用,细化焊缝
晶粒,改善侧壁未熔合与气孔等缺陷;摆动激光提高焊缝力学性能,接头平均硬
度增加,平均拉伸强度为539MPa,平均延伸率35.9%;激光摆动对焊缝耐腐蚀
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性也有显著改善,摆幅3mm摆频100Hz参数下腐蚀电流密度为8.392×10A/cm,
-42
仅为最差参数下腐蚀电流密度6.474×10A/cm的13%。结合试验结果进行腐蚀
热力学与动力学分析,主要原因是气孔率的降低使焊缝腐蚀热力学倾向和腐蚀反
应速率均降低,进一步建立气孔率与腐蚀反应速率关系。本研究对于阐明摆动激
光对复合焊窄间隙焊接接头缺陷抑制与腐蚀性能改善机理,提高AH36钢厚板构
件在海洋等腐蚀性环境下长期服役可靠性,拓宽实际应用范围具有重要意义。
关键词:AH36钢;窄间隙;摆动激光;缺陷抑制;熔池行为;腐蚀性能
Keywords:AH36Steel,NarrowGap,OscillatingLaser,ResponseInhibitionDeficit,
MeltingPoolBehavior,CorrosionProperty
目录
摘要I
AbstractII
第1章绪论1
1.1课题背景及研究意义1
1.2厚板窄间隙焊接研究现状2
1.2.1窄间隙焊接技术研究现状2
1.2.2窄间隙激光-电弧复合焊接工艺研究现状4
1.3摆动激光-电弧焊接研究现状8
1.4国内外研究现状总结14
1.5本文的主要研究内容14
第2章试验材料及方法16
2.1试验材料16
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