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在2025年第二季度负责的安全生产标准化建设项目中,我们团队在市区路的生产车间发生了一起设备操作事故。事故发生在2025年4月15日上午10点30分左右,当时操作工张师傅正在调试新引进的数控机床,由于未严格按照操作规程执行,导致机床主轴卡死,造成约2万元的设备损坏和4小时的生产中断。作为该项目的安全负责人,我立即启动了应急预案,组织相关人员进行了现场处置,并按照公司《事故报告与分析制度》的要求,在事故发生后2小时内完成了初步报告的提交。
在实际操作中,我们发现这次事故暴露出我们车间在设备操作培训方面存在明显漏洞。经过详细调查,事故的直接原因是张师傅对新设备的紧急停止按钮位置不熟悉,在出现异常情况时未能及时停机。数据显示,我们车间共有12名操作工,其中只有3人参加过完整的设备操作培训,培训覆盖率仅为25%,远低于公司要求的80%标准。
从整改效果来看,5月份的车间设备故障率从4月份的15%下降到了3.2%,生产效率提升了约18%。特别是在5月20日的一次类似异常情况中,操作工李师傅按照新规程及时处理,避免了可能造成的5万元损失。这充分证明了我们制定的《事故报告与分析制度》中四不放过原则(原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)的实际价值。
请各部门负责人在收到本报告后3个工作日内反馈整改计划,安全生产部将在7月初组织专项检查。对于整改不力的部门和个人,将按照公司《安全生产奖惩制度》第12条规定,扣除当月绩效奖金的5%20%。
安全生产部
2025年5月28日
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