2025年采油工(中级)特种作业证考试题库模拟操作附答案.docxVIP

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2025年采油工(中级)特种作业证考试题库模拟操作附答案

一、抽油机曲柄销子异响故障排查与处理

现场场景:某游梁式抽油机(CYJ10-3-53HB型)运行中,操作人员听到曲柄部位发出周期性“咯噔”异响,停机后检查发现曲柄销子端盖有轻微松动痕迹。需完成故障排查与处理操作。

操作步骤:

1.停机挂牌:按下停止按钮,切断控制柜电源,悬挂“有人作业,禁止合闸”警示牌,确认刹车锁死。

2.初步检查:用扳手轻敲曲柄销子端盖,观察是否有松动;测量销子与销套间隙(使用塞尺),标准间隙应为0.1-0.3mm,若超过0.5mm需重点排查。

3.拆卸端盖:使用17-19mm梅花扳手依次拆卸端盖固定螺栓,取下端盖后检查黄油嘴是否堵塞(用黄油枪试注,无阻力为正常)。

4.检查销子磨损:用游标卡尺测量销子直径(标准Φ80mm),若磨损量超过2mm或表面出现沟槽、裂纹,需更换;同时检查销套内壁是否有拉伤痕迹。

5.处理措施:

-若仅为端盖松动,清理接触面后涂抹螺纹胶,按对角顺序紧固螺栓(扭矩80-100N·m);

-若黄油嘴堵塞,更换新黄油嘴并注满锂基润滑脂(NLGI2);

-若销子或销套磨损超标,使用拉马拆卸旧销子,安装新销子时涂抹二硫化钼润滑脂,确保销子与销套间隙符合标准,重新安装端盖并紧固。

6.试机验证:拆除警示牌,缓慢启动抽油机,监听异响是否消失,观察曲柄运转是否平稳,确认无异常后恢复正常生产。

答案要点:

故障主因可能为销子固定松动、润滑不足或磨损超标;处理关键是精准测量间隙与磨损量,按标准扭矩紧固,确保润滑充分;试机时需重点监听异响是否消除,避免未彻底处理导致设备损坏。

二、电动潜油泵井井口流程切换(正常生产转热洗)

现场场景:某电泵井(型号YQSB100-2000)当前运行正常,需将生产流程切换至热洗流程,对井内结蜡管柱进行清洗。已知井口为双管流程(生产阀组包括生产总阀、热洗阀、回压阀),热洗介质为85℃热水,设计洗井排量30m3/h。

操作步骤:

1.安全确认:穿戴防静电工服、护目镜,检查热洗泵车压力(≤25MPa)、管线连接(使用φ62mm高压软管,卡箍无渗漏)、井口阀门完好性(手轮无变形,丝杠无锈蚀)。

2.关闭生产流程:缓慢关闭生产总阀(顺时针旋转至手轮吃力,避免突然关闭导致水击),观察回压表(原回压2.3MPa),确认无压力波动后关闭回压阀。

3.开启热洗流程:

-微开热洗进口阀(先开1/4圈,待压力稳定后全开),观察井口压力表(应逐步升至1.5-2.0MPa,若超过2.5MPa需检查管线是否堵塞);

-通知热洗泵车启动,控制排量由10m3/h逐步升至30m3/h(每5分钟增加5m3/h),观察井口返出液温度(应≥75℃,若低于65℃需提高热洗介质温度)。

4.过程监控:每10分钟记录一次热洗压力(目标≤20MPa)、排量、返出液含蜡量(用滤网收集,蜡块直径≤2mm为合格);若发现压力突然升高(如>22MPa),立即停泵检查是否憋泵。

5.切换回生产流程:热洗2小时后,观察返出液清澈无蜡块,停热洗泵,关闭热洗进口阀;缓慢开启回压阀(控制回压≤2.5MPa),再缓慢开启生产总阀(逆时针旋转至完全打开),确认井口无渗漏,压力表显示正常(回压2.2-2.4MPa),恢复电泵运行。

答案要点:

切换关键是控制阀门开关顺序(先关生产后开热洗,避免憋压),逐步调节排量防止水击;热洗时需监控压力、温度、返出液状态,确保蜡质充分溶解;切换回生产时需缓慢开启阀门,避免压力突变损坏设备。

三、游梁式抽油机刹车系统调整(以CYJ8-3-37HB为例)

现场场景:某抽油机运行中发现刹车不灵敏,停机时曲柄滑行距离超过1.2m(标准≤0.8m),需调整刹车系统。已知刹车类型为外抱式,刹车毂直径Φ400mm,刹车片厚度标准为10-12mm(当前测量为8mm)。

操作步骤:

1.停机准备:将抽油机停在接近上死点位置(曲柄与水平方向夹角15°-30°),切断电源,锁死刹车锁块。

2.检查刹车状态:

-测量刹车行程(刹车把从松到紧的移动距离,标准1/3-2/5刹车把长度),当前为280mm(标准≤200mm);

-检查刹车片磨损(用游标卡尺测量,最薄处8mm,已接近报废标准10mm),观察表面是否有油污(用汽油擦拭干净)。

3.调整刹车间隙:

-松开刹车连杆调节螺母(位于刹车把与刹车臂连接处),逆时针旋转调节螺杆,使刹车片与刹车毂间隙均匀(用塞尺测量,四周间隙0.3-0.5mm);

-调整刹车蹄片回位弹簧(检查弹簧弹性,若拉伸后

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