枞阳海螺水泥3#窑分解炉技改分析报告.docVIP

枞阳海螺水泥3#窑分解炉技改分析报告.doc

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纪要

制造分厂

3#窑分解炉技改分析报告

2005年6月25日,3#窑因窑内掉砖停窑检修,针对3#窑分解炉倒挂现象严重的实际情况,借鉴集团其他子公司的成功经验,枞阳公司组织实施了分解炉撒料箱技术改造,具体方案是在分解炉两侧辅下料管上另外在增加两个撒料箱,放置在三次风管上方,使用弧形撒料板,撒料板安装角度为25o,并封闭原有的辅撒料箱;改造的主要目的是利用三次风的动能,达到分散炉内物料的目的,使风煤料均匀混合,减轻煤粉后燃烧现象,提高分解炉热效率,避免分解炉塌料和局部高温,最终达到稳定窑工况和降低系统烧成热耗的目的。

6月28日3#窑开窑投料后,分厂组织对分解炉技改效果跟踪调试,通过调整四级筒分料阀观察改造的实际效果(实际调整中主辅管道的分料比例从10:0逐渐调整到5:5辅助管道每天增加10%的喂料量),操作中优化风煤料匹配,操作员及时记录运行情况,工艺技术人员在现场实际观察炉内风煤料的分散的混合情况。通过一星期的跟踪观察,对比检修前后操作参数的变化情况,总体看来,此次分解炉改造没有取得预期的效果。

从系统运行参数来看,改造后分解炉后燃烧现象仍然严重,且随着辅管道分料的增加,分解炉出口倒挂现象更加明显,检修前,分解炉出口温度在890℃时,分解炉出口温度在925℃,四级筒出口温度在835℃;检修后,同样的用煤量和风量,当四级筒分料阀在1:9位置,分解炉出口温度为890℃时,五级筒出口温度为930℃,四级筒出口温度为840℃,且随着分料量的增加而倒挂严重,同时,当分料超过6:4时,操作中明显感觉窑内来料不均,窑电流频繁波动,窑工况容易恶化,窑头废气温度频繁超标,被迫减产以稳定窑况,直观判断为分解炉塌料;从现场分解炉观察孔实际观察看,物料通过新料箱后,形成料柱,虽经过三次风的冲击,但没有被完全分散,一部分落到分解炉底部,另一部分则被三次风挟裹,混合到煤粉中,随着分料的增加,落入分解炉底部的物料越多;且分解炉煤粉爆燃现象严重,最终导致窑工况的恶化。

本次分解炉技改,没有达到预期的目标,而集团其他子公司撒料箱的技改后,分解炉后燃烧现象基本消失,且窑工况稳定,取得明显的节能降耗的效果;反思本次改造的过程,主要存在以下不足之处:

1、新增加料管与原有料管没有对接好,并且没有整流,物料落在撒料板一侧。

2、增加的撒料板本身弧度过大,同时由于没有确认好落料点,物料没有被均匀分散,从撒料板一侧进入分解炉,入炉后形成料柱。

3、由于原有下料管仍然保留,只是用闸板封闭,无法避免物料通过旧下料管,且随着辅管道分料量的增加,漏料量也相应增加,大量的物料进入分解炉底部后,一方面降低了分解炉底部温度,限制煤粉燃烧,另一方面,也会造成物料直接短路入炉,使窑工况恶化。

通过本次技改,一方面使认识到撒料板安装的技术要求和正确安装的重要性,也提高了认识,对分解炉内风煤料分散混合情况和煤粉燃烧情况有更加深刻的认识,另一方面,也为下一次的技术改造指明了方向。

二○○五年七月六日

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