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缺陷整改报告

关于滨海跨海大桥P3-N12号预制箱梁底板裂缝缺陷的整改报告

报告编号:BHQH-QA-2023-047

项目名称:滨海跨海大桥建设项目

标段名称:第三标段(水上引桥部分)

缺陷部位:P3桥墩至P4桥墩之间,N12号预制箱梁底板

报告单位:中铁建大桥工程局滨海跨海大桥项目经理部

报告日期:2023年10月25日

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摘要

本报告旨在详细阐述滨海跨海大桥第三标段P3-N12号预制箱梁底板在施工过程中发现的横向裂缝缺陷的整改全过程。报告首先对缺陷的发现过程、具体现象及初步影响进行了客观描述。随后,通过多维度技术调查与数据分析,深入剖析了导致缺陷产生的根本原因,包括混凝土配合比不当、早期养护不足以及钢筋定位局部偏差等多重因素。基于分析结果,我们制定了科学、严谨的整改方案,并详细记录了从表面处理、压力灌浆到后期检验的每一个实施步骤。整改完成后,通过外观检查、无损检测复核及第三方静载试验等手段,对整改效果进行了全面验证,结果表明缺陷已得到彻底修复,结构性能恢复并满足设计及规范要求。最后,本报告总结了从本次缺陷中吸取的教训,并提出了一系列具有针对性的技术与管理层面的长期预防措施,以杜绝类似问题的再次发生,确保项目整体质量。

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1.缺陷情况描述

1.1缺陷发现过程

2023年9月15日上午10时30分,项目质量部工程师王强在对P3-P4跨预制箱梁进行例行月度质量巡查时,使用高倍望远镜及裂缝宽度观测仪,发现N12号箱梁(该梁为50米跨径,预制于2023年8月20日,已于9月5日吊装到位)底板中心区域存在异常。王强立即上报至项目总工程师办公室,并通知安全部对该区域下方进行临时隔离,禁止任何人员及设备进入。

1.2缺陷具体现象

经现场搭设移动式检修平台近距离检查确认,缺陷具体特征如下:

*位置:位于N12号箱梁底板纵向中心线附近,距P3侧梁端约3.5米处。

*形态:呈现一条基本贯穿底板宽度的横向裂缝,裂缝形态较为平直,两端略有分叉。

*尺寸:裂缝总长度约11.8米(箱梁底板宽度为12米)。使用DJCK-2型裂缝宽度观测仪在5个不同测点进行测量,最大裂缝宽度为0.42毫米,最小宽度为0.15毫米,平均宽度约为0.28毫米。

*深度:初步使用超声波平测法进行检测,判定裂缝深度已穿透底板保护层,并延伸至主筋区域,但未完全贯穿底板厚度(底板设计厚度为250毫米)。

*周边状况:裂缝周边混凝土表面无明显破损、酥松或泌水现象,钢筋无锈蚀痕迹。

1.3初步影响评估

根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)及设计文件要求,预应力混凝土梁体在正常使用阶段不允许出现宽度大于0.2毫米的结构性裂缝。该裂缝宽度已超出规范限值,虽未立即构成结构垮塌风险,但可能对梁体的耐久性、抗渗性及长期承载能力产生不利影响。项目部于发现当日立即启动Ⅲ级质量应急预案,暂停了该桥跨后续的湿接缝施工及桥面铺装作业,并成立专项调查组。

2.缺陷原因分析

为精准定位根本原因,项目部联合监理单位、设计代表以及特邀的省建筑科学研究院专家组成联合调查组,开展了为期一周的深度技术调查。

2.1技术调查与数据采集

1.原材料复检:抽查了同批次水泥、外加剂、砂石料的留样,送至第三方检测机构进行复检。结果显示,水泥安定性、强度等指标均合格;砂石料的级配、含泥量符合要求。

2.混凝土配合比审查:详细查阅了该批次混凝土的配合比通知单、搅拌站生产记录。发现8月20日生产N12号箱梁所用C50混凝土的配合比中,为满足早强要求,外加剂掺量较标准配合比上限偏高约3%。

3.施工记录溯源:调阅了该箱梁的施工日志、监理记录及监控录像。关键信息如下:

*浇筑过程:浇筑时间为8月20日晚20:00至次日凌晨02:00,环境温度28-32℃,相对湿度65%。浇筑过程连续,振捣记录正常。

*养护过程:8月21日上午08:00开始进行土工布覆盖并洒水养护。养护记录显示,8月22日至8月24日期间,因现场临时水管爆裂,导致洒水养护中断累计约18小时。此期间,梁体表面温度最高达到55℃,湿度低于规范要求的85%。

*张拉与压浆:预应力钢绞线张拉于混凝土强度达到设计值的90%(即45MPa)时进行,龄期为7天,张拉数据均在允许偏差内。孔道压浆工艺符合要求。

4.实体无损检测:

*钢筋扫描:采用HiltiP

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