中化协解读《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》:试生产管理-郝军.pdfVIP

中化协解读《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》:试生产管理-郝军.pdf

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《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》使用指南

——试生产管理

郝军

一、课程的目的和意义

今天课程讲述的内容是《试生产管理安全风险隐患排查表》。这

部分内容在《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的附

件《安全风险隐患排查表》的第三部分。

通过今天的课程,目的是指导企业安全管理人员和专业技术人员、

政府聘任安全专家、第三方机构咨询顾问在了解国家对试生产安

全管理要求的基础上,通过《排查表》的运用,及时发现试生产

管理中存在的问题并进行改进,将试生产环节各项工作组织好。

二、课程内容

课程主要包含两部分内容:

一、国家对试生产工作的管理要求

二、《试生产管理安全风险隐患排查表》解读

一、国家对试生产工作的管理要求

试生产阶段是指化工建设项目从中间交接完成后到转入正常生产

之前的一段时间,分为生产准备阶段、投料试车阶段、生产考核

阶段。包含人员、物资、方案准备,吹扫冲洗,单机试车,置换

气密,联动试车,投料运行和性能考核等一系列活动。

我们先来看几起事故案列。

这是2015年4月6日18时56分,福建漳州古雷的腾龙芳烃二甲苯

装置发生漏油着火事故,大火经过扑灭、复燃、再扑灭、再复燃,

并引发新的罐体爆燃,至9日凌晨2时57分被完全扑灭,历时近

56小时。

事故的直接原因是公司在二甲苯装置开工引料过程中出现压力和

流量波动,引发液击,致使存在焊接质量缺陷的管道焊口断裂,

物料外泄,泄露的物料被鼓风机吸入,进入加热炉,发生着火爆

炸,爆炸的冲击波将附近的储罐撕裂,进一步加剧了着火态势。

至少反映出两个方面的管理问题:(1)工程建设质量管理不到

位;(2)工艺安全管理不到位

再看一起事故。

2015年2月19日,湖北宜昌富升化工有限公司硝基复合肥建设项

目在试生产过程中发生硝酸铵燃爆事故,造成5人死亡,2人受伤,

直接经济损失469.28万元。

事故的直接原因是北塔1#混合槽物料温度长时间高于工艺规程控

制上限,导致硝酸铵受热分解,最高温度达到629.95℃,致使1#

和2#混合物槽相继冒槽,料浆流至100.5m层和96m层,发生爆

炸。

在事故调查报告中,明确指出企业在管理方面的问题:

(1)设施设计存在缺陷,工艺流程设计中物料投放顺序不准确,

在详细设计设计中未认真落实安全设施设计审查时专家提出的意

见。

(2)未严格执行试生产规定。未对建设单位、总承包商、设计

单位、监理单位、施工单位等相关方的安全管理范围与职责进行

明确界定;试生产前未组织设计、施工、监理单位以及专家对试

生产方案进行审查;未组织开展“三查四定”工作;单机试车后,

未经设计单位确认就联动试车,试生产方案和岗位操作规程缺乏

针对性和操作性;试生产方案没有报市安监部门备案。

第三起事故也比较有代表性。

2008年6月12日,云南省昆明市安宁齐天化肥有限公司在脱砷精

制磷酸试生产过程中发生硫化氢中毒事故,造成6人死亡、29人

中毒。

事故的直接原因是当操作人员在向磷酸槽加入硫化钠水溶液,在

调节底部阀门时,发现该阀门不能关闭,硫化钠水溶液持续流入

磷酸槽,使磷酸槽中硫化钠严重过剩,产生的大量硫化氢气体从

未封闭的磷酸槽上部逸出,导致部分现场作业人员和赶来救援的

人员先后中毒。

在事故调查报告中,明确指出企业在管理方面的问题:

(1)齐天公司改建项目在没有正规设计、未经安全许可、没有

安全设施的情况下,自行组织设备制作、施工和安装,属非法建

设项目。

(2)齐天公司直接将实验工艺用于工业生产,对伴有硫化氢气

体产生的危险工艺在没有进行安全论证的情况下直接建成化工装

置并组织试生产。试生产过程安全管理混乱,在没有完成全部设

备安装、没有制定周密试车方案的情况下,边施工、边组织试生

产。没有对试生产过程中可能产生的危险因素进行辨识,没有任

何安全措施,没有应急预案,贸然组织试生产,导致事故发生。

想想为什么会出现“该关的阀门不能关闭”?

为什么试生产阶段容易出现各类事故,归纳起来有以下一些原因:

1.项目建设过程中存在设计漏项、施工过程中的缺项和施工质量

的不合格项,使得装置本身安全性存在先天不足;

2.没有有效组织“三查四定”和开车前安全审查工作,失去了及

时发现和整改问题的机会;

3.没有充分辨识工艺过程中存在的危险因素,对异常工况的分析、

应急处置能力不足;为装置运行留下了安全隐患;

4.开车的时间紧,任务重,没有建立起正常的生产运行管理秩序;

5.开车过程中涉及的人员数量和涉及的单位、部门众多,人为因

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