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当前,火力发电在能源结构中仍然占据主导地位。然而随着环保意识的增强和相关排放法规的实施,火电行业面临着严峻的环境压力。对于大型火电厂的主力机组,其排放物质的控制直接关系到环境质量和企业的可持续发展。电除尘技术作为控制烟气颗粒物排放的有效手段,在火力发电厂得到了广泛应用。但由于原设计的局限性及运行时间的增长,部分电除尘系统已不能满足新的环保排放标准。因此,对锅炉电除尘系统进行改造,以适应更严格的环保要求,成为行业迫切需要解决的问题。为此,本文深入分析了某660MW机组锅炉电除尘系统的现状和存在的问题,探索了改造技术的可行性,并提出了有效的改造方案,通过除尘器电源改造及本体修复+小分区改造+脱硫塔高效协同除尘改造等最新技术和方法,提高了电除尘系统的除尘效率,降低了系统运行成本,为实现环境友好型发电厂奠定了基础。
1、电除尘器运行现状
该电厂锅炉烟气除尘器选用的设备由浙江某公司制造,型号为2FAA3×45M-2×68-145,其型式为干式、卧式、板式、双室、四电场。在电场力的作用下,粉尘向异性电极移动并附着于其上,当积累到一定厚度时,通过振打等方法使电极上的灰尘落入灰斗。除尘器入口设有两个入口进气烟箱,烟箱入口烟道装有烟气导流板,除尘器入口段装有烟气均布板;共有8个收尘电场,每个电场配备一套阴极系统和一套阳极系统,其中阳极板为480C型,一、二电场的阴极线为RSB型管型芒刺线,三、四电场为螺旋线;阴、阳极振打均采用侧部振打;每个收尘电场设有两个灰斗,每台除尘器共16个灰斗,每个灰斗内均装有烟气阻流板和料位计;除尘器出口设有两个出气烟箱。每台除尘器的电控部分设备包括:8台油浸式高阻抗整流变压器,容量为206kVA;8台与整流变配套的高压控制柜;8台FT7G型高压开关柜和8支180Ω/800W的阻尼电阻;1台低压振打、加热控制柜,主要控制40个绝缘子电加热器;16个灰斗均采用机组辅汽加热方式,且每个灰斗配备一套振打装置;每两台炉配备两套互为冗余的上位机控制系统。除尘器设备规范如表1所示。
目前,该电厂电除尘器存在如下问题:
1)电除尘器自投入运行以来已历时九年,由于原设计存在缺陷、部分安装不当以及长期运行导致的磨损,除尘器内部本体设备的性能受到影响,进而影响了除尘系统的高效运行。根据性能试验报告,当前的除尘效率为99.48%,未能达到设计预期的效率水平。
2)燃煤灰分含量,出口排放浓度远高于设计水平。当前运行状态下,燃煤灰分含量超过30%,而入口粉尘浓度已达到40g/Nm3,相较于除尘器最初设计的入口粉尘浓度19.522g/Nm3及除尘效率99.75%,均远超预期设计值。
3)除尘器比集尘面积小。除尘器设计比集尘面积74.86m2/(m3·s-1),相比新的环保标准明显偏小。
2、改造技术路线的选择
根据该电厂实际情况,此次改造可选工艺方案包括:电除尘器本体改造、除尘器扩容改造、脱硫塔高效协同除尘改造、湿式电除尘器改造。
1)电除尘器本体改造。经调研,国内同类型电厂除尘器改造后提效明显,电除尘效率达99.865%,出口粉尘浓度为41.59mg/Nm3。因此,该电厂除尘器可参照调研电厂锅炉除尘器进行改造,即一、二电场改为高频电源,三、四电场改为三相高压电源;同时,建议对其内部进行完善改造,重点是更换阴极线、修复极板和振打系统等。鉴于调研电厂锅炉电除尘器电源改造设计除尘效率为99.875%,改造后性能试验测试时除尘效率为99.865%,测试结果实际未达到效率保证值,如按入口粉尘浓度40g/Nm3、除尘效率99.865%进行设计,则出口粉尘浓度为54mg/Nm3,高于保证值。因此,此次除尘器电源改造及本体修复除参照调研电厂电源改造内容外,一、二电场拟增加小分区供电。
2)除尘器扩容改造。该改造方案拟拆除原引风机、基础和烟道支架,利用此空间新增一个有效长度为4.5m的电场,改造为双室五电场,同时第五电场采用三相高效电源。新增电场前后柱距为6400mm,宽度与一、二电场一致,极板高度15m。新增10个基础,钢支架、壳体1套,灰斗4个,振打系统4套,输灰系统1套,高效电源4套,增加电缆、桥架、控制柜等。电除尘器扩容改造后设计基本参数如表2所示。
3)脱硫塔高效协同除尘改造。需对吸收塔顶部的除雾器进行改造。目前,吸收塔顶层喷淋层的中心线与出口烟道下沿的距离仅为4.5m。若需考虑协同除尘,必须将除雾器区域提升7m,并安装管束式除尘器或三级高效屋脊式除雾器,同时在烟道中设置一级烟道除雾器。该改造将导致每座吸收塔的重量增加约100t,烟道的重量也需相应增加约100t。
4)湿式电除尘器改造。根据现场条件建议该改造工程采用立式布置,位置选在脱硫二级塔顶上部。烟气经吸收塔后向上进入湿式电除尘器,从湿式电除尘器顶部经烟道进入烟
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