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HotWorkingTechnology2018,Vo1.47,No.17

基于和利时控制器的焊接机器人单元

控制系统的应用研究

李振杰.李东帅

(1.河南工程学院机械工程学院,河南郑州451191;2.同济大学交通运输工程学院,上海201804)

摘要:针对大型工业燃气加热炉炉体面板焊接的机器人单元,设计了一套自动控制系统。采用和利时MC1002E

型号的控制器,实现了对焊件运输、定位、加紧和焊接的自动化控制。采用昆仑通泰触摸屏作为人机界面,实现了参数输

入、焊接参数动态显示、示教等功能。设置了无线网卡,可实现远程编程。设计了手持式遥控装置。可实现对机器人的远

距离控制。进行了工程应用实践,结果表明,控制系统可以满足焊接机器人单元功能的需要,进而实现了炉体面板焊接

的自动化。

关键词:焊接机器人;控制系统:和利时MC1002E

DOI:10.14158/j.cnki.1001-3814.2018.17.062

中图分类号:TG409文献标识码:A文章编号:1001.3814(2018)17.0236.05

ApplieationResearchonControlSystemofWeldingRobotUnit

BasedonHollysysController

LIZhenjie1.LIDongshuai

(1.SchoolofMechanicalEngineering,HenanUniversityofEngineering,Zhengzhou451191,China;2.Collegeof

TransportationEngineering,Ton~iUniversiyt,Shanghai201804,China)

Abstract:Arningatweldingrobotunitforpanelofalargeindustrialgasreheatingfta~ace,asetofautomaticcontrol

systemwasdesigned.UsingtheHollysysMC1002Econtroller,theautomaticconrtolsoftrnasportation,positioning,tihgtennig

andweldingofweldingpartswererealized.UsnigKunlunTongtaitouchscreenaShtehuman-machineinterface.htefunctions

ofparameterniput,dynamicdisplayofweldingpraameters,teachnigandSOonwererealized.Awirelessnetworkcradwasset

up,nadremoteprogrammingWaSrealized.Ahand-heldremoteconrtolWaSdesignedotrealizedistantconrtolofrobot.The

controlsystemwasappliedtoprojects.Theresulmshowhtatitcanmeethtefunctionalneedsofhteweldnigrobotunitnad

realizetheautomationofweldingofhtefurnacepnae1.

Keywords:weldingrobot;conrtolsystem;HollysysMC1002E

大型工业燃气加热炉的炉体面板由钢结构件焊型号的自动控制系统。

接而成,体积庞大。炉体面板传统的焊接工艺采用

1焊接机器人单元分析

手工二氧化碳保护焊,工作量大,焊接变形严重,物

流费时费力,工作环境恶劣。随着工

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