铝合金壳体铸件针孔缺陷分析.pdfVIP

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《热加工工艺》2015年12月第44卷第23期

液中氢含量相同时,夹杂物Al0含量越高.氢气从3.1浇注时间的确定

合金液中排出越困难,易使铸件产生针孔。浇注时间按=S.×瓶计算,其中G浇为型内金

砂型铸造时如果型砂含水量过高,水蒸气极易属液总质量,G浇=(6.9x2)kg;S为系数,S=3。则t=3x

与铝反应,使合金液中的氢含量增加。由此可以确

丽=8S。

定:型砂中含水量过高,也是导致铝合金铸件产生气

3.2直浇道压头的确定

孔的主要原因之一。

根据对工艺方案的研究,确定仍取原设计方案

同时,吸收于液态铝合金中的氢气,在铸件凝固

之直浇道压头.即40cm。

时,因外表生成致密坚硬的Al。O薄膜,致使氢气排

3.3平均压头。的确定

出不易,留存于合金件中,形成弥散性气孔。

流量损耗系数取be=0.35,有效截面比

浇注过程中,由于合金液流动不平稳,产生飞

溅、涡流.容易将空气卷人或吸人铝合金液内,也会km=.5,k2=}=o,

使合金铸件中产生气孔。

=)=而4(0一芋)31

2@tTL缺陷改进措施初步验证分析

cm。

据以上分析,如型砂中水分过高,浇注时其与高3.4各截面面积计算

温合金液接触,产生大量蒸汽,一旦蒸气压力超过合

]~Fm-

金液压力,蒸汽进入合金液,于合金凝固时滞留合金

卢Vg

件中,形成针孔。一般地,型砂中的水分应严格控制在=:=18.8(cm9

5%以内。同时,严格控制熔化和浇注时间,因熔化时间0.00268x0.35×8×、/2×98l×1.31

越长,合金液吸收的气体越多,故将熔化时间控制在贝U:F直=18.8/4=4.7cm2,∑F横=18.8/2=9.4cm2。圆整后

3h。另外,选用高质量的铝锭,将回炉料加入量控制实际取F直=5cm2,EF横=10cm2,∑F内=19cm2。尺寸

在l0%左右,使用前去除其表面的锈蚀、油脂等污染。圆整后的浇注系统截面比为:F直:∑F横:∑F内=1:2:

据此浇注2O件铸件,共有5件发生针孔缺陷,废品率3.8。有效截面比为:k~=l/2=0.5,k2=1/3.8=0.26。

25%。上述措施对废品率的降低无显著影响,故铸件针3.5尺寸圆整后各参数验算

孔缺陷的产生另有原因。即还有其他环节使得合金液(1)平均压力头:pt=T4(0一争)

中的氢气大量聚集,造成废品率高。

1.41cm。

合金铸件产生气孔缺陷的原因还有:①合金液

(2)浇注时间:I_———==7.36S。

浇注时卷入气体;②铸型和砂芯通气不良;③冷铁表一∑F

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