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2025年机电设备安装应急演练工作总结(2篇)
2025年3月15日,XX工业智能制造产业园项目机电安装工程应急演练在项目施工现场启动。该项目总建筑面积10万平方米,包含6个生产车间及配套设施,本次机电安装涉及3条自动化生产线、28台(套)大型数控加工设备及12套智能仓储系统,其中核心设备为德国进口XK2015型龙门加工中心,单台重量达65吨,安装精度要求达到0.02mm/m。为检验吊装及安装过程中突发设备倾斜、电气系统短路等事故的应急处置能力,项目部联合监理单位、设备厂家及属地应急管理部门,组织开展了本次综合性应急演练,演练从上午9时持续至下午16时,累计参与人员85人,涵盖施工班组、技术管理、安全监督、医疗救护等专业力量。
演练筹备阶段,项目部成立以项目经理为组长的应急指挥部,下设6个专项工作组。指挥组由5人组成,负责统筹协调和指令发布;抢险救援组12人(含5名持证吊装工、4名电工、3名机械维修工),承担现场抢险任务;技术保障组8人(含设备厂家2名高级工程师、项目机电总工及5名专业工程师),负责故障诊断和技术支持;医疗救护组4人(项目医务室2人、合作医院急诊科2人),配备担架、氧气瓶及急救药品;安全警戒组6人,负责现场警戒和人员疏散;后勤保障组5人,保障物资供应和通讯畅通。结合项目特点,编制《机电设备安装突发事故应急演练方案》,明确2类模拟故障场景、18项处置流程及23条注意事项,经监理单位和属地应急管理部门审核通过后实施。物资准备方面,投入2台25吨应急汽车吊(型号QY25K5C,2025年新款,配备智能吊装监控系统)、50米绝缘电缆(YJV-0.6/1kV-4×120mm2)、LED便携式灯塔(续航12小时,照度5000lux)、数字对讲机15台(支持5公里加密通讯,配备降噪耳机)、液压压线钳(HT-120型,压接范围16-400mm2)、医用氧气瓶(40L,压力15MPa)、反光警示带(500米)及应急照明无人机2台(续航30分钟,搭载高清摄像头)。演练前组织3次专项培训:3月5日邀请特种设备安全培训机构讲师开展吊装应急操作培训(20人次),重点讲解双机抬吊失衡调整、应急吊点设置等技能;3月8日由公司电气总工授课,针对电气短路处置、漏电防护等内容培训电工班组(15人次);3月12日联合合作医院急诊科主任进行医疗急救培训(10人次),涵盖心肺复苏、骨折固定等实操技能,累计培训45人次,考核通过率95%,未通过人员进行1对1补考后全部合格。
上午9时整,演练正式开始。3号车间龙门加工中心吊装作业模拟场景中,主吊(50吨汽车吊)吊钩起升高度达3.5米时,主吊钢丝绳突然出现15°倾斜,吊装总指挥通过对讲机立即发出“紧急停车”指令,主吊操作手迅速执行制动,吊装班组停止作业。安全警戒组组长立即组织6名组员,使用反光警示带在以吊装点为中心、20米×20米范围内设置警戒区,同步启动应急照明无人机对警戒区进行空中监控,3分钟内完成周边30名施工人员疏散(从车间东侧安全通道撤离至指定集合点,距离200米)。技术保障组联合设备厂家工程师通过吊装监控系统调取实时数据(显示主吊负载38吨、副吊负载12吨,设计负载分配为主吊40吨、副吊15吨),分析判定倾斜原因为副吊配合滞后导致受力失衡。指挥部当即决定启动双机抬吊应急调整方案,抢险救援组操作2号应急汽车吊(25吨QY25K5C型),在技术组指导下移动至副吊预设位置(通过激光投线仪定位,误差≤50mm),挂钩后缓慢起吊,调整副吊负载至15吨,同步主吊微调下降0.5米,15分钟内将设备调整至垂直状态(吊装监控系统显示倾斜角度≤0.5°)。期间电工班组对吊装区域电气线路进行绝缘检测(使用2500V兆欧表,测得电缆绝缘电阻120MΩ,符合规范要求≥100MΩ),确保无漏电风险。上午10时30分,切换至电气安装区域短路故障场景:B区动力配电箱总开关(塑壳断路器,型号NSX160N,整定电流100A)突然跳闸,导致3台BX1-500型电焊机停运,同时配电箱下方电缆接头处出现冒烟现象。电工班组接到调度指令后,携带红外热像仪(FlukeTi400型,测温范围-20℃~650℃,分辨率640×480)在2分钟内到达现场,检测发现B相电缆接头处温度达180℃(正常≤70℃),判定为电缆接头绝缘层破损(模拟施工中机械损伤导致铜芯裸露)引发短路。电工组组长立即安排1人监护,1人执行“上锁挂牌”程序切断上级电源(MCC柜总开关),使用绝缘手套(500V等级,经耐压试验合格)拆除破损接头,测量电缆铜芯直径(120mm2电缆直径约14mm),使用液压压线钳压接DT-120型铜端子,缠绕自粘绝缘胶带(3层)后套入热缩管(直径20mm,加热温度120℃),12分钟内完成接头修复,经绝缘检测(兆欧表读数200MΩ)合格后恢复供
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