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2025年维修人员个人述职报告(2篇)

2025年维修人员个人述职报告(一)

一、年度工作回顾

2025年是我进入设备保障中心的第九个年头,也是我从“单一工种”向“多能工”转型的关键一年。全年累计出勤312天,其中夜班97天,节假日值班38天;完成工单1847张,同比去年增长23.6%;一次性修复率96.4%,同比提升2.8个百分点;返修率控制在0.9%以内,创历史新低。全年未发生任何安全可记录事件,个人安全积分保持满分。

年初,车间将“零非计划停机”列为核心指标,我主动认领了最棘手的三号包装线。该线服役11年,电气图纸缺失率达47%,机械部件存在三代混用。我利用春节停机窗口,连续奋战五个昼夜,把线体拆解为“功能模块—控制单元—执行元件”三级,用三维扫描仪逆向建模,补齐图纸126页,建立数字孪生体。随后引入“故障树+FTA”双轨分析,把历年332条故障记录拆成1024个底事件,算出最小割集88组,针对性更换老化继电器、伺服驱动器、同步带,预算仅花费原厂升级报价的19%。改造后,线体MTBF由42小时提升到136小时,全年非计划停机从38小时降到7小时,直接减少停机损失约117万元。

二、技术攻关与革新

1.伺服抖动根治

夏季高温期间,热收缩膜包装机伺服轴频繁出现0.8Hz低频抖动,导致商标偏移。厂家给出的方案是整体更换驱动柜,报价28万元,交期45天。我查阅伺服手册发现其刚性参数默认值为14,而现场负载惯量比实测仅6.3,属于“过调”。于是自制惯量测试工装,用加速度传感器+LabVIEW做FFT分析,确认机械共振点位于63Hz。通过将刚性降到9、速度环积分时间由20ms调到45ms,并加装0.5dB的转矩低通滤波,抖动幅值由0.42mm降到0.04mm,满足≤0.1mm的工艺标准。整个攻关仅花费1200元,用时3天。

2.真空泵节能改造

车间原有8台15kW旋片泵常年工频运行,空载率38%。我提出“分段真空+变频恒压”方案,用PLC+ModbusTCP把真空度分段设为?55kPa、?70kPa、?85kPa三档,根据用气设备优先级自动切换。加装艾默生EV2100变频器后,实测负载率降到62%,年节电6.7万度,折合电费5.9万元。项目获公司“金点子”一等奖,奖金3万元,我已将全部奖金用于购买红外热像仪,纳入班组公用工具。

3.自制“便携局放仪”

针对高压变频器柜局部放电难定位的问题,我利用RaspberryPi4+HFCT传感器+PRPD图谱算法,开发手持式局放检测仪,采样率20MSa/s,灵敏度5pC。现场测试27台老旧柜,发现3台存在电树枝化现象,提前更换电缆接头,避免了一次潜在击穿。该仪器已申请实用新型专利,目前进入实审阶段。

三、培训与传承

全年组织“夜校”32期,累计授课96小时,受众286人次。课程覆盖PLC结构化编程、伺服自整定、液压故障诊断、TPM点检标准等。我坚持“问题即教材”的原则,把当天现场故障截屏,晚上8点准时开课,让学员“带着疑问来、拿着方案走”。其中学员李航在4月公司技能比武中获得维修组第一名,现已通过高级技师评审。

我独立开发“故障模拟沙盘”,用废旧伺服、变频器、气缸搭建“微缩生产线”,可注入36种典型故障,支持扫码答题、自动评分。沙盘被纳入人力资源部“青工训练营”标准教具,预计每年可节约外聘讲师费用12万元。

四、成本与效益

全年维修费用预算380万元,实际支出327万元,节约53万元。通过修旧利废,修复伺服驱动器18台、主板23块、触摸屏11片,价值46.7万元;利用3D打印技术自制尼龙齿轮、链轮、导条等易损件312件,缩短交货周期70%,节省采购费14.5万元。

在备件管理上,我引入“动态安全库存”模型,以“泊松分布+蒙特卡洛”预测需求,把关键件库存资金从198万降到132万,周转率提升34%,全年未发生缺件停机。

五、安全与环保

严格执行LOTO(上锁挂牌)制度,全年完成JSA分析表147份,发现隐患92项,整改率100%。针对现场乙二醇蒸汽浓度高的问题,我设计“冷凝回收+活性炭吸附”双级处理装置,回收率92%,年减少VOC排放1.8吨,顺利通过市生态环境局突击检查。

六、自我反思

一是英语阅读能力仍不足,进口设备原厂资料阅读速度仅每小时6页,导致初期故障分析耗时;二是数据分析深度不够,已报名2026年1月“Python机器学习”夜大,计划利用TensorFlow搭建故障预测模型;三是沟通技巧欠缺,遇到交叉部门扯皮时容易情绪化,已阅读《非暴力沟通》并录制21天打卡音频,持续改进。

七、2026年展望

目标1:把三号包装线MTBF提升到200小时,挑战“零故障”运行3

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