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2025年维修工年终工作总结3篇
2025年维修工年终工作总结(一)
一、全年工作量与数据复盘
2025年我共完成维修工单4127张,同比去年增长18.6%,其中电气类1984张、机械类1453张、管道类690张。平均响应时间11.2分钟,同比缩短2.8分钟;一次修复率96.4%,同比提升3.1个百分点;返修工单148张,返修率3.6%,低于公司4.5%的考核线。全年加班时长327小时,折合41个工作日,全部用于夜间突发抢修与节假日值班。个人安全积分112分,班组第一,全年零事故、零违章。
二、重大故障与攻坚案例
1.3月12日,二期挤出车间主电机轴承高温报警,设备停机风险极高。我拆检后发现非驱动端轴承保持架断裂,已损伤轴颈。若按惯例换轴,需外协加工7天。我提出“激光熔覆+在线精磨”方案,连夜调用便携式激光机,熔覆0.8mm镍基合金层,再用便携式磨床现场精磨至0.01mm圆度,次日6:30完成动平衡交付,比传统方案节省5天,减少停产损失约136万元。
2.6月4日,冷链冷库蒸发器供液电磁阀卡死,库温升至-8℃,价值900万元的进口药品面临报废。我判断阀芯被冰晶卡死,常规更换需收氟、切割、焊接,耗时6小时。我自制-40℃低温快速堵漏夹具,带压拆阀芯,用液氮局部冷却阀体,热胀冷缩后顺利取出阀芯,抛光、润滑后复装,全程78分钟,库温回升仅1.3℃,药品零损失。
3.9月19日,厂区10kV总降站后台显示C相母排温度突升至128℃。红外检测发现母排搭接面螺栓松动导致接触电阻增大。我申请临时降负荷,使用绝缘脚手架,穿戴10kV绝缘服,采用“扭矩复紧+导电膏补偿”技术,30分钟内将接触电阻由210μΩ降至18μΩ,避免一次全厂停电事故。
三、技术革新与工具改进
1.针对传统V型皮带张力检测靠手感、误差大,我设计“音频张力仪”:在皮带跨距中段安装压电传感器,敲击皮带后采集自由振动频率,通过FFT算法换算张力,精度±2N,已推广到全厂78条皮带传动系统,年减少皮带损耗42条,节约采购费3.7万元。
2.车间高空管道保温层巡检困难,我利用报废无人机加装30万像素红外模组,自制铝合金挂载架,总重仅380g,可连续飞行25分钟,实现20米高度内±5℃精度测温,全年发现保温失效点19处,提前治理后年减少蒸汽损耗210吨,折合标煤26吨。
3.为降低夜班疲劳度,我将常用47种规格螺栓按色标管理,喷涂耐高温环氧漆,并在电动扳手内植入NFC芯片,实现“扳手靠近螺栓→自动匹配扭矩值→防止过拧”功能,夜班错拧率由1.8%降至0.2%。
四、培训与知识沉淀
全年组织班组内部培训42次,累计课时84小时,受众336人次。我主讲《电机轴承故障图谱》《电磁阀快速诊断》《10kV带电作业规范》三门课程,开发PPT218页、视频微课37段。建立“维修智库”共享盘,上传案例136篇、图纸952份、标准作业视频97条,全年下载量1.8万次。带徒3人,其中1人通过高级工考核,2人能独立承担夜班值班。
五、成本与能耗贡献
通过修旧利废,全年修复各类阀门、泵、板卡、传感器合计642件,价值91.4万元;利用报废电机铜线重绕5台55kW电机,节省外委费用6.5万元。优化循环水泵叶轮车削直径5mm,在流量满足工艺前提下,电流由28.4A降至24.7A,年节电3.1万度。协助设备部完成压缩空气管网泄漏普查,治理漏点187处,泄漏率由18.7%降至9.2%,年减少空压机电耗21.4万度。
六、自我反思与明年计划
虽然全年指标完成较好,但仍存在短板:一是PLC程序阅读能力不足,遇到复杂连锁故障需依赖厂家;二是焊接工艺单一,对不锈钢薄板氩弧焊变形控制经验欠缺;三是英语资料阅读速度慢,进口设备手册理解耗时。明年计划:①报名高级PLC编程夜校,每周3晚,系统学习S7-1500、Codesys平台;②利用午休时间在废料区练习0.8mm不锈钢板立焊,目标一次合格率98%;③每天晨读30分钟设备英文手册,积累专业词汇,年底前能独立翻译整机说明书。
2025年维修工年终工作总结(二)
一、日常巡检与隐患治理
本年度我负责区域涵盖原料库、制剂楼、污水站三大板块,巡检点位合计847个。借助EAM系统,我将巡检周期由固定48小时改为“动态周期”:对振动值、温度值、电流值设置阈值,一旦数据漂移超10%,系统自动缩短巡检间隔至12小时。全年系统推送异常预警362次,现场确认故障隐患93起,其中重大隐患5起,全部在萌芽状态解决。3月8日,系统提示污水站2号罗茨风机轴承温度环比升高6℃,现场检查发现润滑油乳化,及时更换后避免轴承烧结,节省维修费用1.2万元。
二、抢修纪实与压力测试
1.5月1日凌晨,制剂楼纯化水系统高压泵机封爆
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