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2025年维修工作总结范文(精选2篇)
2025年维修工作总结范文(一)
2025年,在公司“零非停、零缺陷、零返工”目标的牵引下,维修中心以“设备可靠性提升年”为主线,围绕“预防为主、状态检修、数字赋能、闭环管理”四大抓手,完成了全厂1786台套主辅设备的年度检修任务,累计投入人工2.38万工时,同比降低6.4%;全年非停事件3次,同比降幅57%;返工率0.7‰,创历史新低。现将全年工作拆解为“十张”,用数据、案例、图表、照片、二维码把每一道题答到实处,既做给上级看,更做给三年后的自己看。
一、单选题:把“故障”选成“隐患”
1.2025年3月7日,2号炉乙侧再热器出口壁温突升11℃,DCS报警值未达联锁。若按传统思维,运行人员会选择(A)立即降负荷;(B)加强吹灰;(C)申请停炉。我们借助炉管寿命管理系统,调取该管段2019—2024年壁温散点图,发现其已累积蠕变损伤0.78,剩余寿命不足2000h,于是提前72h安排换管,避免了一次非停。事后复盘,这道题的正确答案是(D)把故障选成隐患,提前干预。
二、多选题:一次检修解决五个“并发症”
2.4月12—19日,1号机A级检修。我们在拆装高压缸时发现,调节级围带存在0.4mm冲刷沟槽,同时测得轴系对轮晃度超标0.06mm,中压缸第5级静叶持环螺栓断裂2颗,低压内缸分流环存在0.3mm错口,发电机转子风叶根部出现0.15mm疲劳裂纹。传统方案需要五次返工,我们采用“一次停机、五病同治”的多选题策略:
(1)激光熔覆修复围带;(2)现场高速动平衡校正轴系;(3)采用Inconel718螺栓替代原GH2132;(4)自制液压顶缸工装消除错口;(5)风叶根部冷焊+TIG重熔。检修后一次启动成功,轴振49μm,优于新机组标准。此案例被集团评为2025年度“五合一”标杆项目,直接节省检修工期86h,创造经济效益426万元。
三、判断题:0.02mm的间隙是不是缺陷?
3.6号炉乙侧磨煤机减速机高速轴轴承游隙实测0.02mm,小于厂家下限0.03mm。运行三年无异常,是否必须更换?
我们引入“轴承剩余寿命计算模型”,输入载荷谱、温度谱、润滑油金属颗粒度数据,得出该轴承剩余寿命仍有1.8万h,判断为“非缺陷”。同时把0.02mm数据录入数字孪生体,设置预警阈值0.01mm,实现状态检修。全年因此避免过度检修32台次,节省费用71万元。
四、填空题:把“人工”填成“机器人”
4.2025年,我们完成________台阀门在线研磨机器人应用,替代人工________工时,合格率由________%提升到________%。
答案:完成267台阀门在线研磨机器人应用,替代人工1340工时,合格率由92%提升到99.2%。机器人采用视觉+力控混合算法,可在30min内完成DN200高压闸阀研磨,人工需3h。全年减少辐射剂量148mSv,相当于少拍1.48万张胸片。
五、计算题:一条螺栓到底该拧多少度?
5.2025年8月,3号机中压缸法兰螺栓采用“扭矩+转角”法紧固,规格M76×4,材料25Cr2MoVA,润滑系数0.12,目标预紧力850kN。请计算:
(1)初始扭矩值________N·m;(2)附加转角________°。
解:
(1)T=K×F×d/1000=0.12×850×76/1000=7.75kN·m;
(2)θ=360×ΔL/P,ΔL=F×L/(E×A),L=480mm,E=210GPa,A=π×(76?4×3.14)2/4=3460mm2,ΔL=0.56mm,P=4mm,θ=50.4°。
现场采用“扭矩7.8kN·m+转角50°”两步法,一次紧固合格率100%,较传统扭矩法减少分散度±8%。该算法已固化进“紧固云”小程序,扫码即可得出任意规格螺栓的紧固参数。
六、简答题:如何用“一张图”说清楚缺陷来龙去脉?
6.2025年5月,循环水管道弯头出现局部减薄至4.2mm(原壁厚12mm),我们采用“缺陷家谱图”回答:
(1)上游:循环水氯离子高达820mg/L,不锈钢304L点蚀当量PREN=18,低于海水淡化要求的25;
(2)中游:弯头处流速4.8m/s,冲刷角38°,超过临界值30°;
(3)下游:牺牲阳极保护电位?0.68V,低于?0.75V有效值。
把三条逻辑链画成一张鱼骨图,挂在缺陷位置,运行、化学、机务、点检四方签字确认,2d内拿出“换双相钢+加钛合金衬+调阳极”方案,至今无新减薄。
七、案例分析题:给“重复缺陷”做尸检
7.2025年前7月,1号机主机EH油泵出口压力软管累计爆裂3次,间隔分别为62d、58d
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