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2025年维修技工岗位招聘面试试题及答案

一、专业基础理论测试(共4题,每题20分,合计80分)

1.设备电路故障诊断

题目:某工厂一台CNC加工中心在运行中突然停机,操作面板显示“主轴驱动器过电流报警”。已知该设备采用西门子S120驱动器,主轴电机为11kW交流异步电机,控制回路电压24VDC,主回路电压380VAC。请结合电气原理图(假设已提供),简述你的故障排查思路及具体操作步骤。

答案:

(1)初步信息确认:首先核对报警代码(如F30001),查阅西门子S120手册确认过电流报警的触发条件(如电机堵转、驱动器IGBT模块损坏、编码器信号异常等)。

(2)断电安全操作:切断主电源(380V)和控制电源(24V),验电并挂警示牌,防止触电或误启动。

(3)外观检查:观察驱动器模块是否有烧焦痕迹、电容鼓包;检查电机接线端子(U/V/W)是否松动或氧化;测量电机三相绕组绝缘电阻(使用500V兆欧表,正常应≥10MΩ),若某相绝缘值低于1MΩ,可能存在绕组对地短路。

(4)驱动器参数校验:通电后进入S120调试界面(如通过CU320面板或Starter软件),检查实际电流值(r0075)与设定值(p2901)是否匹配;查看故障历史记录(r0949),确认是否为偶发干扰(如电网波动)或持续性故障。

(5)信号测试:使用示波器检测编码器反馈信号(A/B/Z相),若波形畸变或缺失,可能导致驱动器误判电机转速;测量电机三相电流(钳形表),若某相电流异常偏高(如超过额定电流1.5倍),需检查机械负载(如主轴轴承卡滞)。

(6)替换验证:若上述步骤未发现问题,可更换同型号驱动器模块(需备份原有参数),或用备用电机临时替代,确认故障是否转移,锁定故障点(驱动器或电机)。

2.机械传动系统维修

题目:某车间一台螺旋输送机出现“运行异响、转速下降”故障,经初步检查,减速箱输入轴轴承(型号6312)温度达85℃(正常≤70℃),且润滑油呈黑色浑浊状。请分析可能原因,并列出维修方案(含工具、材料及操作要点)。

答案:

可能原因:

(1)润滑不良:润滑油老化(氧化变黑)或油量不足,导致轴承滚动体与滚道摩擦加剧,温度升高;

(2)轴承磨损:长期运行后,轴承内圈与轴颈配合松动(间隙>0.05mm),或滚道出现点蚀、剥落,引发异响;

(3)安装偏差:输入轴与电机轴同轴度超差(径向偏差>0.1mm),导致轴承承受额外径向力;

(4)杂质污染:润滑油中混入金属碎屑(如齿轮磨损颗粒),加速轴承磨损。

维修方案:

(1)工具与材料:拉马(拆卸轴承)、百分表(测量同轴度)、力矩扳手(按120N·m紧固螺栓)、清洁煤油、高温润滑脂(如SKFLGHP2)、新轴承(6312)、磁性滤油器。

(2)操作步骤:

①停机断电,排空减速箱润滑油,拆卸输入轴端盖;

②用拉马垂直拉出旧轴承,检查轴颈表面是否有划痕(若有需打磨或刷镀修复);

③测量电机轴与减速箱输入轴同轴度(将百分表固定于电机端,旋转轴一周,记录最大偏差值),若>0.05mm,调整电机底座垫片;

④清洁轴颈及轴承室,用热油(80℃)加热新轴承5分钟(膨胀后便于安装),沿轴向均匀压入轴颈(确保内圈与轴肩紧密贴合);

⑤更换减速箱润滑油(按厂家要求选用320中负荷工业齿轮油),加装磁性滤油器(吸附金属颗粒);

⑥空载试运行30分钟,监测轴承温度(应≤70℃)及异响,用振动分析仪(如Fluke810)检测振动值(≤4.5mm/s)。

3.液压系统故障处理

题目:某注塑机液压系统压力无法达到设定值(设定16MPa,实际最高12MPa),但压力表显示正常。已知系统采用恒功率变量泵(A10VSO140),溢流阀压力为18MPa,液压缸无内泄(已通过保压测试确认)。请分析可能故障点,并设计排查流程。

答案:

可能故障点:

(1)变量泵调节机构失效:变量活塞卡滞(因油液污染),导致泵排量无法随压力升高自动减小,实际输出流量不足;

(2)溢流阀主阀阻尼孔堵塞:主阀无法正常开启,压力无法建立,但压力表通过先导阀取压,先导阀可能仍能动作,导致显示“正常”;

(3)压力传感器信号偏差:压力表(机械表)与电控系统使用的压力传感器(如4-20mA信号)校准不一致,实际系统压力未达标但表显正常;

(4)管路泄漏:高压软管或接头存在微漏(肉眼难观察),压力升高时泄漏量增大,导致压力无法维持。

排查流程:

(1)验证压力表准确性:将机械压力表与便携式数显压力表(精度0.5级)并联,启动系统升压至16MPa,若数显表显示12MPa,说明原压力表故障(需校准或更换);

(2)检查变量泵输出:

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