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浙能电厂面试题目及答案
运行岗专业题
1.600MW超临界机组启动过程中,主汽压力升至10MPa时发现汽包水位波动大(波动范围±150mm),请分析可能原因及处理措施。
答:可能原因需从给水系统、汽水分离及热负荷变化三方面排查:①给水系统异常:给水泵转速调节滞后(如液力耦合器卡涩)、给水调节阀特性曲线偏移(阀门线性度差)、给水母管压力波动(邻机补水干扰);②汽水分离影响:汽水分离器水位控制不稳(水位过高导致蒸汽带水)、启动疏水阀开度突变(疏水流量波动引发汽包压力骤变);③热负荷扰动:燃烧调整幅度过大(燃料量突增/减导致产汽量变化)、减温水投用不当(低温减温水直接进入汽包引发汽水体积变化)。
处理措施分四步:①稳定给水:手动干预给水泵转速(维持3000r/min左右),切换给水调节阀至“手动”模式(逐步关小至30%-40%开度),联系邻机确认补水系统无操作;②优化汽水分离:降低汽水分离器水位设定值至1200mm(原1500mm),检查启动疏水阀开度(维持15%-20%稳定),必要时投入旁路系统辅助排汽;③调整燃烧:降低制粉系统出力(单台磨煤机煤量由50t/h降至40t/h),延长燃油枪投用时间(保持2支油枪稳定燃烧),减温水暂停投用(待水位稳定后以5t/h速率缓慢增加);④监控参数:每2分钟记录汽包水位、主汽压力、给水泵电流(正常800A)、汽水分离器水位(目标1200mm±50mm),若30分钟内无改善则暂停升压(维持主汽压力10MPa),排查DCS水位测量模块(校验差压变送器零点)。
2.机组正常运行中,3低加水位突升至900mm(正常300-500mm),同时凝结水流量由1200t/h降至1050t/h,如何判断故障并处理?
答:故障判断需结合低加结构及凝结水流向:①低加泄漏:管束破裂导致凝结水漏入壳侧(水位上涨、凝结水流量下降),壳侧压力升高(正常0.2MPa,现0.35MPa),疏水温度降低(正常120℃,现95℃);②疏水系统堵塞:3低加至2低加疏水调节阀卡涩(开度由50%降至10%)、疏水管道异物堵塞(就地听管道声音异常);③凝结水泵出力不足:泵入口滤网堵塞(入口压力由-0.05MPa降至-0.12MPa)、泵叶轮磨损(电流由450A降至400A)。
处理步骤:①隔离泄漏点:立即关闭3低加进、出水门(电动门全关),开启低加旁路门(旁路门开度80%),确认凝结水流量恢复至1200t/h;②排出壳侧积水:开启3低加危急疏水门(至凝汽器),观察水位是否下降(10分钟内降至200mm为疏水系统正常);③验证泄漏:若水位持续上涨,停运3低加后开启人孔门(泄压30分钟),用0.5MPa压缩空气进行打压试验(保压30分钟压降>0.1MPa则确认泄漏);④临时处理:若为管束泄漏,堵管处理(单根泄漏堵2根相邻管,总堵管数不超管束总数10%),若为疏水阀卡涩则手动摇开至50%并联系检修更换。
检修岗专业题
3.主变冷却器全停(运行中),油温已升至85℃(报警值80℃,跳闸值95℃),需执行哪些紧急操作?
答:紧急操作分三个阶段:①确认信号真实性:检查DCS“冷却器全停”光字牌(非误发),就地确认6组冷却器电源是否断开(空开均处于“分”位),测量控制回路保险(220V直流保险正常);②限制温升速率:降低主变负荷(由240MW降至180MW),联系调度申请1小时内减至150MW(按主变过负荷曲线,85℃时允许运行时间≤60分钟),开启所有主变室窗户(加强自然通风);③恢复冷却系统:优先恢复工作电源(检查380V段母线电压正常,试送冷却器1电源空开),若失败则切换至备用电源(投入2电源),若双电源均故障则手动启动备用柴油发电机(带2组冷却器运行);④后续处理:冷却器恢复后监测油温(每5分钟记录1次,30分钟内降至70℃为正常),检查冷却器控制回路(重点排查PLC模块、接触器触点烧蚀),测试备用冷却器自投功能(模拟1组电源失电,确认备用组30秒内启动)。
4.给水泵汽轮机(小机)轴承振动突然增大(X向由0.03mm升至0.08mm),如何进行故障排查?
答:排查流程需覆盖机械、热应力及油系统:①机械原因:检查联轴器对中(停机后用三表法测量,偏差应≤0.02mm)、转子动平衡(临界转速1800r/min时振动是否突增)、轴承间隙(正常顶隙0.25-0.30mm,侧隙0.15-0.20mm);②热应力影响:小机进汽温度(正常320℃,现290℃)、缸体上下温差(正常≤35℃,现50℃)、轴封供汽温度(正常250℃,现200℃);③油系统异常:润滑油压力(正常0.25MPa,现0.20MPa)、油温(正常45℃,现55℃导致油膜变薄)、油质(颗粒度NAS7级以上,可能含金属碎屑)。
排查步骤:
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