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2025年化工厂个人工作总结(3篇)

2025年化工厂个人工作总结(一)

2025年,我在××化工股份有限公司××装置担任工艺二班值班长,全年累计在岗312天,参与生产运行、检修、技改及安全管控等全流程工作。年初装置提出“零非停、零泄漏、零伤害”目标,我把目标拆成可量化的KPI:个人责任区泄漏点≤2处/月、误操作0起、培训覆盖率100%、合理化建议采纳≥4条。围绕这四项指标,我给自己设计了“日清、周进、月复盘”闭环表,每天下班前用10分钟记录当班异常,每周三夜班后组织30分钟微分享,每月最后一天把数据录入自建Excel模型,自动跑出趋势图。全年下来,泄漏点降到0.3处/月,误操作0起,提交建议7条,被采纳5条,超额完成。

一、生产运行:把“稳”字拆成颗粒度更小的操作变量

1.催化剂寿命管理

××装置银催化剂已运行38个月,活性下降导致选择性由83.5%滑至81.2%。我建立“催化剂健康体检表”,把入口CO?、水含量、热点温度、循环气量等12项参数纳入每日雷达图,用条件函数给每项打分,低于80分自动标红。5月12日发现热点温度上移6℃,结合历史数据判断为局部堵塞,及时建议切换旁通,调整循环量,选择性回升到82.4%,催化剂寿命延长55天,直接节省催化剂费用48万元。

2.蒸汽凝水回收

装置原设计蒸汽凝水回收率86%,夏季受空冷器影响降至78%。我跟踪发现是疏水器背压高,导致部分凝水直排。利用大修窗口,把原DN50疏水器改为DN80热静力式,并在回水总管增设0.3MPa降压孔板,背压由0.45MPa降至0.28MPa,回收率提到91%,年节约除盐水1.9万吨、标煤315吨,折合费用62万元。

3.夜班“微调度”

夜班人手少,遇到上游装置波动容易被动。我把公司MES系统数据接入手机小程序,设置氧化器入口压力±2kPa、氧差±0.5%两个阈值,一旦触发,小程序语音播报。8月4日2:17,上游空分跳车,氧差从4.8%掉到3.9%,我在宿舍被语音叫醒,提前12分钟到场,把负荷由92%降到75%,避免系统联锁,减少损失约80吨当量环氧乙烷,价值56万元。

二、安全环保:把“我要安全”做成可以打卡的闯关游戏

1.风险隐患“扫码”

我把装置区划分成86个网格,每个网格生成唯一二维码,扫码后弹出检查清单,共18条,拍照上传即完成打卡。全年个人完成巡检打卡412次,发现隐患37项,整改35项,其余2项列入2026年大修计划。9月7日在P-402泵扫码时发现机械密封冲洗液管线砂眼,及时切泵,避免一起环氧乙烷泄漏。

2.应急演练“盲盒”

传统演练脚本固定,员工背流程,实战效果差。我设计“盲盒”机制:演练前30分钟才公布事故情景。11月9日盲盒抽出“循环气压缩机出口法兰泄漏着火”,我当班指挥,用3分钟完成ESD确认、7分钟完成氮气置换、12分钟完成消防水幕隔离,比公司基准时间缩短5分钟,得到安全部通报表扬。

3.VOCs溯源

装置区VOCs瞬时超标报警13次,我用红外热像仪+皂膜法逐段排查,最终锁定EO精制塔安全阀副线阀芯冲蚀,泄漏量0.8kg/h。利用窗口检修更换阀芯,并增设在线监测,VOCs浓度由峰值1200ppm降至80ppm,全年减少VOCs排放2.1吨。

三、培训与传承:让“经验”变成“算法”

1.五班三倒微课堂

每轮夜班后,我利用交接班后15分钟开“微课堂”,主题来自前一周异常。全年共讲38次,累计受众266人次,满意度问卷平均得分96.2。把课件录成3分钟短视频,上传企业微信知识库,播放量破万。

2.师带徒量化

带两名新员工,签订《师带徒协议》,设置12项技能里程碑,每完成一项徒弟扫码确认,系统自动记录。两名徒弟均在9个月内达到独立上岗水平,其中一人获公司“新星奖”。

3.仿真竞赛

我牵头组建“氧化器突击队”,利用AspenPlus+DYNSIM搭建高保真模型,开发5个典型事故脚本,代表车间参加集团仿真大赛,获团体二等奖。赛后把模型封装成可执行文件,供全厂培训,现已累计运行1200小时。

四、节能降耗:把每一度电、每一吨水都折算成“笑脸”

1.循环水泵叶轮切削

装置两开一备循环水泵额定流量3200m3/h,实际运行仅2650m3/h,阀门节流损失大。我测量发现泵出口阀仅开42%,决定切削叶轮直径由480mm改为440mm,并更换高效电机,泵效率由72%提到81%,年节电21万kWh。

2.夜间照明LED+时控

装置区照明原用400W金卤灯126盏,24小时常亮。我改为120WLED,并增设时控,22:00—5:00关闭一半,照度仍满足巡检要求,年节电6.3万kWh。

3.氮气使用审计

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