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2025年工段长年度工作总结(二篇)

2025年工段长年度工作总结(一)

一、生产运行:把“节拍”刻进生物钟

年初,我把全年产量目标拆成365张“日负荷图”,贴在办公室玻璃上,每天7:25更新完成率。白班夜班交接不再口头汇报,而是扫码上传当班缺陷照片,系统自动生成柏拉图。3月,预装工位出现间歇性停线,节拍从58s掉到62s,我连续跟班6天,把每一次停线按“人、机、料、法、环”拆成5秒颗粒,发现73%是料盒变形导致取件失败。连夜联系供应商把2mm钢板改成2.5mm,并加设限位筋,节拍回到55s,全年因此多产出4.7万台,换算产值1260万元。

二、质量管控:让缺陷“自愈”

去年外部PPM180,今年目标100。我把终检工位改成“防错+返修”双通道,所有不良品直接流进返修岛,由责任员工自己维修并录入视频,AI比对维修动作与SOP相似度,低于85%自动报警。全年共录制2120条视频,相似度从78%提到93%,外部PPM降到96。6月,客户反馈密封圈切边毛刺,我反向追溯到硫化车间,发现模具排气槽深度0.08mm超差0.02mm,立即用激光熔覆补焊再精铣,两小时内恢复生产,避免8000套返工。

三、成本削减:把“隐形工厂”关掉

能源组给的数据里,夜班谷电利用率仅62%。我排了14天夜班跟产,发现11台110kW空压机在产线休息10min时仍然满载运行。把压力带从0.68–0.75MPa缩到0.66–0.70MPa,并加装3m3储气罐,实施“零点起停”逻辑,谷电利用率提到87%,全年省电费73.4万元。辅料方面,原来每班领60支502胶水,现场回收桶里却总有15支半瓶,我让员工在瓶身贴刻度,班末拍照上传,浪费量从25%降到7%,一年少买4200支,节约3.8万元。

四、设备管理:把故障“提前剧透”

年初给38台关键设备装上电流互感器,采样频率1kHz,数据进MQTT服务器。4月,3号拧紧机电流峭度系数突增0.4,我安排周末换轴承,周一继续生产,避免一次6h停机。全年共捕捉21次早期故障,累计减少停机52h,折合产值410万元。

五、人员培养:让“新手”30天上岗

我把岗位技能拆成87颗“微能力”,每颗配3min短视频,扫码即学。新员工入厂先测“基线”,系统推送个性化路径,30天后理论+实操双通道认证,通过率从71%提到93%。全年培训268人次,节约外聘讲师费19万元。

六、安全环保:把“红线”变“高压线”

全年组织44次“吓一跳”事件分享,把未遂事故当事故讲。5月,员工张某用铜丝代替保险片,我让他站在班前会上自讲3分钟,声音发颤,之后再无同类违章。VOCs治理设施加装在线FID监测,排放浓度从18mg/m3降到8mg/m3,低于地标50%。

七、数字化:让数据“自己说话”

我牵头打通MES、WMS、EAM三套系统,建立“工段数字孪生”。任何一台设备报警,系统自动推送“故障树+备件库存+维修视频”到手机,平均维修时间从38min降到19min。全年共沉淀3200条维修知识,形成工段级“维基百科”。

八、团队文化:把“要我做”变“我要做”

每月28号举行“吐槽大会”,员工匿名写纸条,我现场念并承诺24h内给答复。全年收集187条,解决183条,剩余4条因预算限制未解决,也公开说明原因。年底满意度调查,工段得分92,比去年提高11分。

九、自我成长:把“经验”变“模型”

我利用Python写了2100行代码,把5年故障数据做成XGBoost预测模型,AUC0.87,已上传集团云平台,被兄弟工厂调用136次。个人通过省机械工程学会中级职称评审,并受邀在“长三角智能制造论坛”做报告。

十、不足与展望

换型时间仍超标8%,明年引入SMED外训;多能工比例42%,目标60%;现场5S评分88,距金牌95仍有差距。2026年,我将把“零缺陷”从口号变成算法,让每一颗螺栓的扭矩曲线都成为数字资产,继续把工段打造成集团可复制的“灯塔单元”。

2025年工段长年度工作总结(二)

一、产量:从“拼体力”到“算算法”

2025年集团给我工段下达32.6万台,比去年净增4万台。我把瓶颈锁定在老化测试房,12台192ch老化柜每天只能跑22.5h,利用率94%。用线性规划算出新排产模型,把高温、常温、低温三档测试

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