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2025年车间个人工作总结(通用3篇)

2025年车间个人工作总结(一)

2025年,我在冲压车间担任设备主操,全年累计出勤312天,完成有效工时2840小时,超出定额8.7%。年初车间导入“零换型”项目,我负责将老线200吨冲床的换模时间从43分钟压缩到19分钟。第一步把模具定位销改为快插式,第二步在T型槽里加装气动夹紧缸,第三步把油管、信号线做成集中快接板。改造后,单次换型节省24分钟,按每天换型6次计算,全年为车间多贡献出288台机时,折合产值约46万元。

为了验证稳定性,我连续跟踪了三个月的OEE数据,发现速度损失率从9.2%降到3.4%,故障停机从每月11次降到3次。我把这些数据做成SPC控制图,贴在机台侧面,操作工一眼就能看出趋势。7月份,品质部反馈某型号底板出现0.8%的暗裂,我拆开模具发现是压料板行程不足,导致材料流动不均。我把氮气缸压力从6bar调到8bar,同时将压料板导向间隙由0.08mm研磨到0.05mm,暗裂率降到0.1%以内,客户端PPM由320降到45。

安全方面,我牵头修订了《200吨冲床安全操作二十条》,把原来的文字版做成漫画版,张贴在休息区,员工记忆度提升明显。全年班组零事故,险肇事件仅1起,比去年下降80%。我还利用周末考取了注册安全工程师证书,把法规条款转化为车间内部检查表,每月组织一次自查,全年发现隐患37项,整改完成率100%。

在人才培养上,我收了3名徒弟,全部通过中级工鉴定。我的方法是“三三制”:三天理论,三周实操,三个月独立顶岗。每天下班前用10分钟复盘,把当天异常拍成照片,投影到电视上讲透原理。年底车间技能比武,徒弟包揽前两名,我被评为“金牌师傅”,获得公司培训基金5000元。

成本控制方面,我把边角料重新排样,利用余料生产小支架,每月回收1.2吨材料,价值8400元。全年累计降本11.3万元,超额完成指标142%。我把经验写成《冲压余料再利用手册》,被集团推广到五个基地。

2025年,我个人获得“年度工匠”称号,奖金2万元。我把其中1万元捐给车间读书角,买了120本专业书,借阅量已达600人次。书架上贴着一句话:“让每一粒铁屑都开出知识的花。”——这是我2026年继续前行的底气。

2025年车间个人工作总结(二)

2025年,我在装配车间负责变速箱总装线,岗位是“线长兼质量守门员”。全年产量12.4万台,同比提升11%,一次交验合格率99.62%,比去年提高0.9个百分点,刷新历史纪录。

年初车间上线MES3.0,我主动请缨做“关键用户”。先把原来纸质随工单拆成12个电子质量门,再把拧紧枪、试漏机、伺服压装全部接入系统,实现数据实时采集。为了防错,我在第6工位增加二维码比对,如果壳体与轴系批次不一致,线体自动停线。仅此一项,全年拦截混装风险37次,避免召回损失约180万元。

3月份,客户反馈高速档异响,我牵头成立8D小组。把异响变速箱放到消声室,用加速度传感器做阶次跟踪,发现是第3档齿轮副啮合冲击过大。进一步拆解,发现热处理变形导致齿向误差超差0.012mm。我协调热处理车间调整压淬工装,把变形量控制在0.006mm以内,异响ppm由420降到12。整改报告被客户评为“标杆级”,直接促成公司拿到欧洲25万台追加订单。

现场改善上,我利用“山积图”重新分配工位作业时间,把瓶颈工位从138秒压缩到102秒,线平衡率由82%提升到93%。再把原来地面送料改成空中EMS输送,节省操作工步行距离2400米/天,全年节约3.2个直接人工。我把改善过程拍成3分钟短视频,在集团晨会播放,点击量破十万,被同事戏称“最会讲故事的线长”。

设备管理方面,我推行“三位一体”点检:操作工点检、维修工巡检、工程师专检。把关键参数做成“红绿灯”看板,提前一周预测故障。全年设备故障停机同比下降38%,MTBF由210小时提升到340小时。我还把备件库存做成“二维码超市”,领料时间由15分钟缩短到90秒,库存资金占用下降26万元。

在团队建设上,我每月组织一次“质量沙龙”,把不良品摆到会议桌上,用显微镜、内窥镜现场剖析。员工自己找原因,自己写对策,参与度100%。年底评选“金眼睛”奖,质量部把获奖名单做成扑克牌,印成52张,激励效果爆棚。

安全方面,我发明“VR危险体验”训练,把历史上真实工伤案例做成3D场景,员工戴上头盔体验“手指被夹”“高空坠落”,震撼感极强。全年零工伤,险肇事件3起,比去年下降70%。

2025年,我个人获得“全国机械行业优秀班组长”称号,并代表公司参加国际精益峰会,分享“电子质量门”案例。我把奖金3万元全部换成工具书,建了一个“流动书箱”,每周推送到各工位,让知识像齿轮一样在产线上啮合传递。

2025年车间个人工作总结(三)

2025

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