焦化厂炼焦车间值班长工作总结(2篇).docxVIP

焦化厂炼焦车间值班长工作总结(2篇).docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

焦化厂炼焦车间值班长工作总结(2篇)

第一篇

焦化厂炼焦车间值班长工作总结

一、生产运行与指标控制

过去十二个月,我作为炼焦车间甲班值班长,始终将“稳产、优质、低耗”作为第一要务。全年累计组织出炉焦炭8760孔,完成计划102.4%,其中≥40mm冶金焦比例稳定在92.6%,同比提高1.8个百分点;M40强度平均87.3,M10低至6.1,双双优于公司内控标准。通过细化“三班统一”操作法,把推焦系数K2控制在0.91以上,系历史最好水平。

为降低炉温波动,我牵头建立“炉温趋势群”,每30分钟上传直行温度、横排曲线、煤气热值三项数据,值班室、调火班、煤气净化三方共享。发现异常10分钟内完成人工复测,30分钟内给出调节方案。全年因炉温异常造成的回炉煤气放空由14.2万m3降至4.7万m3,折算节约动力煤112t。

配合配煤小组,把高价强黏煤比例由18%降到13%,引入3%的低价弱黏煤与2%的气煤,通过预捣固、炉顶负压-30Pa控制,既保证焦炭热强度CSR65以上,又使吨焦成本下降11.4元,全年创效486万元。

二、设备保障与隐患治理

炼焦战线长、环境差,设备故障极易引发连环停产。我重新划分“三圈一区”点检责任:焦炉本体圈、车辆运行圈、环保辅助圈和化产接口区,每班三次加密点检。全年共发现隐患327项,整改完成率100%,其中较大隐患19项,包括6m焦炉18号炭化室墙窜漏、拦焦车导焦栅变形、干熄焦提升机钢丝绳断丝等,全部在计划检修窗口内处理,未造成一次非计划停机。

针对推焦杆振动大、易脱轨的老毛病,我组织技师成立“杆稳”攻关组,把原来整体焊接的推焦头改为分段铰接,加装氮气缸缓冲,振动值由12.8mm/s降到4.5mm/s,月故障时间由38小时降到7小时,年创效63万元。

炉门冒烟是环保短板。我提出“炉门横封+腹板弹性补偿”双密封方案,把原来30mm的普通石棉绳升级为25mm高弹陶瓷纤维绳,再辅以腹板外侧5mm不锈钢弹片,实现炉门刀边与门框面压紧力≥120N/cm。实施后,炉门冒烟率由6.7%降到1.2%,全年减少无组织排放42t,现场异味投诉为零。

三、安全环保与职业健康

安全方面,我坚持“风险清单化、作业票证化、操作手指口述化”。全年组织有限空间作业146次、一级动火38次、高处作业67次,全部实现“零事故、零伤害”。创新推行“隐患买卖”机制,班组成员发现一条隐患可获20元奖励,整改人完成整改再得20元,全年发放奖励1.74万元,员工主动上报隐患870条,是去年同期的2.6倍。

环保管控上,我牵头完成装煤、出焦、干熄焦三大除尘系统“一用一备”改造,实现颗粒物≤10mg/m3、SO?≤20mg/m3,提前达到河北省超低排放标准。针对VOCs无组织排放,在炉顶加罩收集,引入9000m3/h的变频风机,配合钙基干法喷射,非甲烷总烃由110mg/m3降到38mg/m3,全年减排12.4t。

职业健康方面,我推动“高温分级、噪声分区、粉尘分源”治理。炉顶增设12处冷雾喷淋,夏季作业区温度平均下降4℃;为皮带通廊加装35mm厚玻镁隔声板,噪声由92dB降到82dB;为84名接尘岗位配备可更换滤棉的半面罩,每班发放硅胶耳塞,全年职业健康体检异常率由7.3%降到2.1%。

四、班组建设与人才培养

我班现有职工46人,其中高级工11人、技师3人。为破解“技术断层”难题,我建立“1+3”导师制:1名技师带3名青工,每周一次现场小课,每月一次仿真机演练,每季一次岗位练兵。全年组织培训96课时,参加公司级技能竞赛4次,获得团体第一2次、个人前三5人次。青工李航在“焦炉调温”项目中夺得公司状元,被破格聘为首席操作工。

班组文化上,我推行“三上墙”:指标上墙、荣誉上墙、亲情寄语上墙。每月评选“焦炉之星”,把职工家属的安全寄语贴在值班室门口,用亲情唤醒安全意识。全年职工违章率由1.8%降到0.3%,班组荣获集团“工人先锋号”。

五、成本管理与创新创效

我坚持“班班算、孔孔算、项项算”。把吨焦能耗拆成煤气、电、水、蒸汽、氮气五类,每班用微信小程序录入实际值,系统自动对标设计值,偏差2%立即报警。全年吨焦能耗103.4kgce,比计划低4.6kgce,节约成本512万元。

创新方面,我提出“干熄焦锅炉低温段纳米涂层”项目,在135t/h锅炉低温段水冷壁喷涂0.3mm的S

文档评论(0)

139****4220 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档