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焦化厂干熄焦工段长年度工作总结合集
一、干熄焦系统运行实绩
1.发电量与产汽量
全年累计干熄焦处理量142.6万t,同比提高4.8%;配套2×65t/h锅炉稳定运行8150h,平均负荷率92.4%;年发电量3.87亿kWh,同比增加2160万kWh;吨焦产汽量0.542t,高于设计值0.51t,创历史最好水平。
2.关键参数控制
循环风量均值178kNm3/h,偏差≤±2.1%;锅炉出口蒸汽温度540℃±3℃,压力9.7MPa±0.05MPa;预存室料位12.5m±0.3m,实现“低料位、高风温”操作模式;排焦温度138℃,同比降低7℃,红焦率0.12%,低于行业平均0.25%。
3.设备作业率
提升机作业率99.62%,同比提高0.38个百分点;装入装置故障停机3次,累计4.2h,同比降低62%;循环风机振动值<4.5mm/s,全年零非停;干熄炉炉体冷却壁温度梯度控制在15℃以内,未出现局部过热。
二、工艺优化与技改落地
1.斜道区气流重构
利用CFD模拟对斜道区12种砖型进行比对,最终采用“上疏下密+导流舌”组合,气流分布均匀性指数由0.71提升至0.89;改造后,斜道区阻力下降180Pa,循环风机电流下降12A,年节电168万kWh。
2.锅炉蒸发器防磨梁
针对蒸发器第2、3层管束磨损爆管频发问题,引入0Cr25Ni20防磨梁+超音速喷涂复合技术,梁间距由900mm缩至600mm;运行4800h后,测厚数据仍保持5.2mm(原始5.5mm),预计寿命由10个月延长至36个月。
3.氮气置换系统升级
将原有¢108mm主管更换为¢159mm不锈钢管,增设8个脉冲阀、2组旋风分离器;置换时间由28min缩短至11min,年减少氮气消耗9.4万Nm3,折合28万元;同时降低开盖爆鸣风险,实现“零爆响”目标。
4.装入装置水冷套改型
原铸铜水冷套平均寿命6个月,频繁漏水。改型为42CrMo+内衬3mm铬锆铜板,冷却水道由单进单出改为双进双出;上线14个月无渗漏,检修周期由2次/年降为1次/年,节省检修费用46万元。
三、能源与成本管控
1.蒸汽外送梯度计价
与下游化工厂签订“峰谷双价”协议,谷段210元/t、峰段265元/t;通过优化干熄炉排焦节奏,谷段多产汽2.1万t,全年增效630万元。
2.除盐水自平衡
新增15t/h反渗透装置,回收冷凝水8.5t/h,除盐水外购量由12.3万t降至6.7万t,年节省184万元;同时电导率由8μS/cm降至3μS/cm,锅炉排污率由3.8%降至1.9%。
3.循环风机变频深挖
利用“双系数”模型(负载率-温度-压力)动态寻优,风机频率由47.5Hz降至44.8Hz,吨焦电耗6.42kWh,同比降低0.38kWh,全年节电542万kWh。
4.焦粉再烧结
将干熄焦焦粉由外售120元/t改为内部烧结配料,按1.5%比例参与混匀,烧结矿品位提高0.4%,全年减少外购铁精粉1.1万t,创效770万元。
四、设备管理与隐患治理
1.提升机钢丝绳在线监测
安装MRT弱磁检测系统,实现24h实时成像;全年发现断丝3起,均在早期3%断丝率时更换,避免“索降焦”事故;钢丝绳寿命由18个月延长到24个月。
2.干熄炉壳体在线测厚
采用EMAT电磁超声机器人,完成360°扫描6次,发现壳体减薄>20%点位2处,及时补焊加固;相比传统人工测厚,效率提升8倍,避免局部开裂导致停产。
3.循环气体分析仪国产化
替换进口ABB分析仪,采用激光TDLAS技术,单套成本由38万降至12万;CO测量精度±0.5%,响应时间<5s,全年稳定运行,备件费用降低26万元。
4.提升机井塔振动治理
井塔垂直振动峰值9.2mm/s,超过ISO108167.1mm/s警戒线;通过增设8组黏滞阻尼器+调谐质量块,振动值降至3.4mm/s,彻底消除“轿厢晃焦”隐患。
五、安全环保与职业健康
1.安全“双控”落地
建立164项风险清单、312条管控措施;全年零人身伤害、零火灾、零爆炸;VOCs泄漏检测4次/月,修复率100%;LDAR
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