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2025年和XXX污水处理调试运维方案

2025年3月,XXX污水处理厂提标改造工程进入通水调试阶段。设计规模4.8×10?m3/d,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A,其中TN≤10mg/L、TP≤0.3mg/L。厂区采用“细格栅—曝气沉砂—多级A/O—高效沉淀—反硝化深床滤池—紫外消毒”工艺路线,污泥处理段为“重力浓缩—板框脱水—低温干化至含水率40%”。调试运维方案以“水质达标、能耗最优、污泥减量、智慧运营”为目标,分“单机调试、联动调试、工艺参数优化、稳定运行、绩效评估”五步推进,周期120天,后续转入5年运维期。全文围绕“人、机、料、法、环”五要素展开,给出可直接落地的操作指令、计算公式、记录表单、应急预案与培训,确保一线人员“看得懂、算得清、干得快”。

一、进水水质特征与目标解析

1.2024年全年实测:COD220~410mg/L,BOD?110~190mg/L,NH?-N28~45mg/L,TN42~58mg/L,TP4.5~7.2mg/L,SS180~300mg/L,水温8~28℃,工业废水占比37%,C/N比3.8~4.4,碳源不足。

2.出水锁定值:COD≤30mg/L,BOD?≤6mg/L,NH?-N≤1.5mg/L,TN≤10mg/L,TP≤0.3mg/L,SS≤5mg/L,粪大肠菌群≤1000个/L。

3.关键限制因子:TN、TP、SS、色度。TN去除率需≥83%,TP去除率需≥95%,生物除磷辅以化学除磷,化学除磷药剂选用PAC,投加量按m(Al3?):m(TP)=1.8:1设计,实际运行根据出水TP在0.2~0.25mg/L区间动态微调。

二、调试前置条件清单

1.土建与安装:所有池体满水试验合格,渗漏率≤0.5%;工艺管道强度及严密性试验合格;鼓风机、内回流泵、污泥螺杆泵、加药计量泵、紫外模块、DCS系统、仪表(pH、DO、MLSS、NH?-N、NO?-N、PO?3?、浊度、流量)完成单校及联校,信号稳定。

2.物料储备:PAC(10%液态)60t、乙酸钠(20%液态)120t、次氯酸钠(10%)15t、PAM阳离子粉剂2t、实验室试剂(哈希预制管)全套、备用碳源(葡萄糖)10t、消泡剂0.5t、营养剂(尿素+磷酸二氢钾)0.3t。

3.人员:调试组12人(工艺4、设备3、电气1、化验2、安全1、资料1),运维组38人(运行班长6、主操12、副操12、化验4、机修2、电仪2),全部通过三级安全教育及工艺考核,考核卷附后。

4.制度:编制《调试期安全禁令》十条,上墙;建立“双岗检查+视频回溯”制度,关键操作必须双人确认、视频留痕;建立“日调度、周例会、月总结”机制,每日08:30召开调度会,16:00前完成数据上报。

三、单机调试技术要点

1.格栅:栅隙3mm,调试时以“手动—定时—液位差”三模式切换,液位差设定10cm,高液位报警+超声波冲洗,实测过栅流速0.85m/s,栅渣量1.2t/d。

2.沉砂池:曝气量控制在0.08Nm3/m3水,气水比0.1,停留时间5min,砂水分离器出砂含水率≤60%,调试期每日排砂两次,记录砂粒粒径分布,0.2mm颗粒占比≥65%为合格。

3.鼓风机:3台磁悬浮+2台空气悬浮,两用一备两备。单机调试先空载30min,轴承温度65℃,振动1.8mm/s;再带载50%、75%、100%三阶段,每阶段2h,记录风量、电流、出口压力,100%工况下风量≥75Nm3/min,出口压力78kPa,噪声78dB(A)。

4.曝气系统:采用可提升式微孔曝气器,膜片材质EPDM+硅胶复合,调试前做清水曝气均匀性试验,同一廊道曝气量差值≤5%,曝气池水深6m,标准氧转移效率SOTE≥38%。

5.高效沉淀池:斜管φ50,长度1m,调试时先投加PAC,投加量20mg/L,观察矾花,矾花直径2~3mm、沉降速度0.6mm/s为最佳;刮泥机运行一周,池底积泥厚度50cm,出水浊度2NTU。

6.反硝化深床滤池:石英砂d10=1.2mm,均匀系数1.35,滤床厚1.8m,调试先气水联合反冲洗,气冲强度12L/(m2·s)、水冲强度4L/(m2·s),交替5min,膨胀率15%,最后水漂洗至出水浊度1NTU;投加乙酸钠碳源,C/N比按3.5:1控制,滤速≤6m/h,空床接触时间≥20min,NO?-N容积负荷0.6kg/(m3·d)。

7.紫外消毒:模块功率320W,灯管寿命≥12000h,调试时做生物验定,以粪大肠菌群灭活率≥5log为合格

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