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服装工艺部经理日常工作汇报范文
今日围绕部门核心职能,从生产支持、工艺优化、团队管理及问题攻坚四方面展开工作,现将具体执行情况汇报如下:
一、生产现场全流程管控
上午8:30组织部门早班会,同步昨日各产线工艺执行数据:A线(衬衫线)前中片对格率92%,较目标值低3%;B线(西装线)串口弧度偏差超0.5cm的批次占比15%;C线(羽绒服线)绗线间距合格率98%,达标。针对A线问题,要求工艺员小陈今日10点前完成前中片排料图复核,确认是否因裁床拉布张力不均导致格位偏移;B线问题由工艺主管老周牵头,11点前与样板房核对38/40/42码串口样板数据,同步检查压烫设备温度是否稳定;C线绗线达标部分,要求记录当前使用的9圆头针及0.8mm压脚参数,作为标准工艺参数存档。
9:00-11:30深入生产一线巡检,重点检查三个关键工序:
1.衬衫线:查看23SS新款天丝衬衫的门襟压烫环节,发现3台压烫机的上下模间隙不一致(偏差0.3mm),导致部分门襟出现“荷叶边”。立即联系设备部校准模具,同步要求操作员每30件自检一次,工艺员每2小时抽测5件,记录间隙数据。
2.西装线:抽查40码男西装配袖工序,发现2件袖山吃势不均(一侧吃势3%,另一侧5%)。追溯至产前会记录,原工艺要求吃势4%±0.5%,判定为操作员手势不统一导致。现场召集该工序8名员工,用标准样衣演示“先固定袖山中点,再向两侧均匀推送”的操作方法,要求工艺员后续3天重点跟盯。
3.羽绒服线:检查绗线后的充绒环节,发现2名新员工未按工艺要求“先充下摆,再充前身,最后充后身”,导致局部绒量不均。立即暂停操作,由组长现场示范充绒顺序,并要求新员工完成5件实操考核后方可独立作业。
下午14:00-16:00集中审核3份工艺文件:
-品牌方Q的23FW羊毛大衣工艺单:重点核对“归拔工艺”描述,原单仅标注“肩部归拔”,补充“前片侧缝需小归,后片背中需小拔,归拔量1-1.5cm”的具体要求;
-自营品牌S的夏季薄款连衣裙工艺单:原水洗工艺标注“普洗”,但面料为100%人棉,易起皱,调整为“酵素洗+柔软剂浸泡15分钟”,并要求后整组增加“蒸汽整烫定型”环节;
-代工厂Z的冲锋衣工艺单:检查防水压胶工艺参数,原单要求“压胶温度130℃,压力0.3MPa”,但根据近期测试,该面料(20D尼丝纺)的最佳压胶温度应为125℃,压力0.25MPa,避免高温导致面料变硬,同步要求Z厂在首件确认时提供压胶剥离强度测试报告。
二、工艺优化项目推进
1.衬衫领面平整度提升项目:上周针对“领面起泡”问题开展的5组对比试验(不同衬布厚度、压烫温度、冷却时间)结果今日汇总。试验数据显示:使用180g/cm2的有纺衬,压烫温度140℃(上下模温差≤5℃),冷却时间45秒时,领面起泡率由原12%降至2%。今日已将该参数写入《衬衫领面工艺标准》,并安排工艺员明日对3条衬衫线进行专项培训,要求3日内完成全员操作考核。
2.羽绒服跑绒预防改进:针对上月某批次跑绒率5%的问题(行业标准≤2%),今日组织面料部、生产部召开分析会。通过显微镜观察,发现跑绒主要因针孔过大(使用11针,针孔直径0.8mm),而面料密度仅190T(标准需210T)。决议:
-面料端:更换为230T高密度防绒布,要求供应商3日内提供大货样,检测静水压≥1500mmH?O;
-工艺端:将机针由11改为9(针孔直径0.6mm),同步调整线迹密度至13针/3cm(原11针/3cm);
-检验端:增加“针孔渗透率测试”(用滑石粉涂抹缝边,观察渗透点数量),要求每小时抽检5件,数据实时上传工艺管理系统。
3.绿色工艺试点:与技术部合作的“减少水洗耗水量”项目取得阶段性进展。针对牛仔类产品,原水洗工艺需耗水80L/件,现测试采用“激光雕花+酵素石磨”组合工艺,可减少30%水耗,且表面效果更均匀。今日已在D线(牛仔线)小批量试产500件,要求后整组记录实际水耗数据(目标≤55L/件),并于3日后提交效果评估报告。
三、团队能力建设
1.技能培训落实:本月“工艺文件编写”内部培训已完成前两讲(工艺术语标准化、数据测量规范),今日检查参训员工作业:20名工艺员中,18人能准确区分“缝份”与“修边量”,15人能规范记录“针距”“吃势比”等参数。对未达标的2名新员工,安排主管老周进行一对一辅导,要求3日内补训并通过考核。
2.考核机制运行:根据《工艺员月度考核表》,统计上月数据:
-工艺达标率:95%(目标93%),其中工艺员小王因及时发现某款连衣裙侧缝对条错位,避免批量返工,额外奖励200元;
-问题响应时效:平均1.5小时(目标≤2小时),工艺员小张因未在30分钟内响应
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