工程设备部门月工作汇报内容.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

工程设备部门月工作汇报内容

本月工程设备部门围绕公司年度生产目标,以“保障设备稳定运行、提升运维效率、推动技术创新”为核心,统筹开展设备管理、技术改造、安全保障及团队建设等工作。全月累计处理设备故障127项,完成重点设备检修11台次,实施技术改造项目3项,设备综合利用率达92.3%,较上月提升1.8个百分点,为生产部门完成当月产值目标提供了有力支撑。现将具体工作情况总结如下:

一、重点工作完成情况

1.生产线关键设备检修:针对制芯车间1射芯机长期高负荷运行导致的液压系统老化问题,提前制定检修方案,组织5名技术骨干于15日-18日实施专项检修。检修过程中发现油缸密封件磨损严重、液压油污染度超标(ISO4406等级由18/16/13升至20/18/15),同步更换密封组件23套,清理液压油箱并更换抗磨液压油400L。检修后设备运行压力稳定在16MPa(原波动范围12-18MPa),单次射芯循环时间由42秒缩短至38秒,月均废品率从3.1%降至1.7%。

2.新设备安装调试:配合生产部门完成3台全自动模具清洗机的安装调试工作。自22日设备到厂后,部门组建专项小组,协调供应商技术人员开展基础验收、定位安装、电路对接及功能测试。针对调试阶段出现的“高压水射流角度偏差导致清洗盲区”问题,组织技术讨论并调整喷嘴安装角度(由原45°调整为30°),同时优化控制系统参数(压力阈值从120bar调整为140bar),最终设备于28日通过验收。目前设备日均清洗模具15套,较人工清洗效率提升4倍,清洗合格率达99.2%。

3.能源供应系统维护:针对夏季高温导致空压站散热效率下降问题,提前对3台螺杆式空压机进行散热系统升级。更换冷却器翅片24片,清理油冷却器积灰3.2kg,加装外部强制散热风机6台。改造后空压机排气温度由85℃降至72℃(高于环境温度15℃以内),单台设备日均耗电量从480kWh降至420kWh,全月空压系统综合能耗降低12.6%。

二、设备运行管理成效

1.日常巡检与状态监测:严格执行“三级巡检”制度(操作工人班前检查、维修班组班中巡查、技术组周专项检查),全月累计完成巡检记录236份,发现并处理设备隐患41项。重点加强对高转速、高负载设备的振动监测,利用便携式测振仪对5台高速冲床、3台注塑机进行数据采集,建立振动趋势分析表。其中2注塑机轴承振动值(垂直方向)从0.8mm/s升至1.2mm/s,提前3天发现轴承磨损问题并更换,避免了设备停机事故。

2.故障管理与维修效率:建立“故障响应-分析-改进”闭环机制,全月处理突发故障127项,平均故障响应时间35分钟(目标≤40分钟),平均修复时间2.1小时(较上月缩短0.3小时)。针对高频故障点(如液压系统漏油、电气控制箱接触器烧损)开展专项分析,发现液压油管接头松动为主要诱因(占比32%),通过推广使用双卡套式管接头(替换原单卡套接头),同类故障发生率下降58%;电气接触器烧损主要因触点积碳,通过增加月度触点清洁维护计划,故障频次减少41%。

3.预防性维护计划执行:按年度PM计划完成67台设备的预防性维护,完成率100%。其中对12台数控加工中心进行导轨润滑系统专项维护,清理润滑管路18根,更换磨损油刷9个,调整润滑泵供油间隔(由每2小时供油1次改为每1.5小时供油1次),导轨磨损速率由0.02mm/月降至0.01mm/月。对8台起重机进行钢丝绳检测,更换达到报废标准的钢丝绳3根,确保设备安全运行。

三、技术改造与创新实践

1.自动化升级项目:针对铸造车间砂处理线人工上料效率低、粉尘大的问题,实施“砂料自动上料系统”改造。新增螺旋输送机2台、斗式提升机1台,配套安装粉尘收集装置(处理风量8000m3/h),并与原砂处理控制系统对接。改造后上料环节操作人员由4人减至1人,单班砂料处理量从80吨提升至120吨,岗位粉尘浓度从15mg/m3降至3mg/m3(低于国标10mg/m3)。

2.节能降耗改造:对3台工业锅炉进行燃烧系统优化,将原机械雾化燃烧器更换为空气雾化燃烧器,并加装烟气余热回收装置(回收烟气热量用于预热助燃空气)。改造后燃料燃烧效率从88%提升至93%,排烟温度由220℃降至150℃,单台锅炉日均燃油消耗量减少180L,全月节约燃油成本约4.5万元。

3.设备智能化改造:选取1台加工中心试点安装物联网监测模块,集成温度、压力、振动、电流等传感器,通过工业网关将数据上传至设备管理平台。平台可实时显示设备运行状态(如主轴转速、进给速度),并设置预警阈值(如轴承温度>80℃、振动值>2.5mm/s)。试点期间成功预警刀具磨损异常1次、主轴冷却系统故障2次,为后续设备全面智能化管理积累了经验。

四、安全管理落实情况

1.安全培训与教育:组织“设备操作安全”“电

文档评论(0)

每一天都很美好 + 关注
实名认证
文档贡献者

加油,继续努力

1亿VIP精品文档

相关文档