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污水处理厂工艺优化员岗位面试问题及答案

问题1:请对比A2/O工艺与MBBR工艺的核心差异及各自适用场景,并结合实际案例说明如何选择这两种工艺?

答:A2/O(厌氧-缺氧-好氧)工艺与MBBR(移动床生物膜反应器)工艺的核心差异主要体现在微生物存在形式、工艺结构及功能侧重三方面。

首先,微生物存在形式不同:A2/O属于活性污泥法,依赖悬浮生长的活性污泥完成污染物降解;MBBR则是生物膜法,通过向反应器中投加悬浮填料(如聚乙烯载体),使微生物附着在填料表面形成生物膜,实现悬浮污泥与生物膜的协同作用。

其次,工艺结构差异:A2/O通过厌氧池(释磷)、缺氧池(反硝化脱氮)、好氧池(硝化及吸磷)的分段设计,同步实现脱氮除磷;MBBR的核心是填料填充比(通常为20%-60%)和流化状态控制,通过生物膜的高生物量和抗冲击负荷能力,强化有机物降解与硝化功能,但除磷需额外辅助(如化学除磷)。

功能侧重上,A2/O适合需要同步脱氮除磷的场景(如城镇污水厂),但对碳源需求较高(反硝化需碳源,释磷也需碳源),污泥龄(SRT)需兼顾硝化菌(20-30天)与聚磷菌(5-10天),易出现矛盾;MBBR因生物膜可容纳长世代周期的硝化菌(如自养菌),更适合高氨氮废水或需要强化硝化的场景(如工业废水预处理、提标改造中的硝化段扩容),但除磷需依赖后续化学沉淀。

实际案例中,某城镇污水厂原采用A2/O工艺,出水总氮(TN)达标但总磷(TP)不稳定(2.0-3.5mg/L,标准1.0mg/L)。经分析,原水碳源(BOD/COD=0.35)较低,A2/O系统中碳源优先用于反硝化,导致厌氧段释磷不充分(聚磷菌缺碳源)。若直接改造为MBBR,虽可提升硝化效率,但除磷仍需化学除磷,且投资较高;最终选择保留A2/O主体,在好氧段投加50%填充比的MBBR填料(强化硝化),同时在二沉池前投加PAC(聚合氯化铝)化学除磷,TP稳定至0.5mg/L以下,TN因硝化效率提升(氨氮从5mg/L降至1mg/L)间接降低,实现了低成本改造。若项目为工业废水(如制药废水,氨氮800mg/L,COD5000mg/L,TP5mg/L),则优先选择MBBR(抗冲击负荷强,硝化效率高)+化学除磷的组合,避免A2/O因高氨氮导致污泥膨胀风险。

问题2:如果进水COD突然升高200%(从300mg/L升至900mg/L),但氨氮浓度正常(25mg/L),你会如何制定应急调整方案?请说明具体步骤及关键监测指标。

答:进水COD骤升可能由管网渗漏(如工业废水偷排)、雨季合流制管网截流异常等原因引起,需快速响应以避免污泥负荷(F/M)过高导致的污泥膨胀或系统崩溃。具体应急方案分四步:

第一步:数据验证与原因排查

-立即核对在线监测数据(COD、氨氮、pH、水温)与实验室手工检测值,排除仪表故障(如COD探头堵塞);

-联系调度部门查询来水来源(是否有新增工业排口、管网维护记录),确认是否为瞬时冲击(如2小时内恢复)或持续高负荷(超过4小时);

-检测进水B/C比(BOD/COD),若B/C>0.5(可生化性好),则风险较低;若B/C<0.3(难降解有机物多),需警惕污泥中毒。

第二步:工艺参数调整

-若为瞬时冲击(<4小时):

-降低污泥回流比(从100%降至70%),减少进入生化系统的污泥量,避免F/M骤升(原F/M=0.15kgCOD/kgMLSS·d,现F/M=0.45kgCOD/kgMLSS·d,超过0.3易膨胀);

-增加曝气量(DO从2-3mg/L提升至3-4mg/L),强化好氧段有机物降解;

-暂停剩余污泥排放(SRT从20天延长至25天),保留高活性污泥。

-若为持续高负荷(>4小时):

-启用调节池(若有),将高浓度废水与正常废水混合,降低进水COD至500mg/L以下;

-投加营养剂(如尿素、磷酸二氢钾),维持C:N:P=100:5:1(原C=900,N=25,P需补充至9mg/L,避免缺磷导致污泥活性下降);

-增加污泥浓度(MLSS从3500mg/L提升至4500mg/L),通过提高微生物量分担负荷(F/M=900×Q/(4500×V)=0.2kgCOD/kgMLSS·d,回归安全范围)。

第三步:关键指标监测

-每2小时监测混合液SV30(原35%,若升至50%以上需警惕膨胀)、MLSS(确认污泥浓度调整效果)、DO(确保好氧段DO≥2mg/L);

-4小时后检测出水COD(目标<50mg/L)、氨氮(目标<5mg/L)、污泥沉降比(SVI,原100mL/g,若>150需投加PAC抑制膨胀);

-镜检观察微生物相(钟虫减少、丝状菌增多

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