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污水处理厂改造清淤方案范本

一、项目背景与现状诊断

本厂位于城市下游,2008年建成,设计规模8×10?m3/d,采用A2O+深度处理工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A。2022年日均进水量7.3×10?m3,进水COD420mg/L、BOD?210mg/L、SS380mg/L、TN52mg/L、TP6.8mg/L,呈典型低碳高氮磷特征。运行14年后,出现以下淤积问题:

1.初沉池:池底平均淤厚1.4m,局部2.2m,浮渣挡板被埋0.6m,刮泥机扭矩峰值超设计值38%,溢流负荷升高22%。

2.A2O生物池:厌氧段38%池容被黑色淤泥占据,ORP均值?128mV,远低于设计?180mV;缺氧段推流器4台被埋0.9m,搅拌功率下降31%;好氧段微孔曝气器堵塞率27%,KLa值由7.8h?1降至5.1h?1,鼓风机电流升高19%。

3.二沉池:池边积泥0.8m,中心筒外壁泥环厚1.1m,污泥界面计频繁报警,出水SS月均值18mg/L,超标率34%。

4.高效沉淀池:斜管区上部0.3m被黄褐色絮体覆盖,下部0.5m被黑色厌氧泥堵塞,表面负荷由12m3/(m2·h)降至8.4m3/(m2·h),加药量升高45%。

5.污泥系统:储泥池有效容积被消耗42%,螺杆泵进口压力?0.06MPa,接近汽蚀极限;带式脱水机滤带冲洗水压力0.25MPa,低于设计0.35MPa,泥饼含固率由22%降至17%,外运车次增加38%。

6.管网接驳井:厂内6座DN1200接驳井积泥1.6m,形成“倒坡”,旱季流速0.35m/s,低于不淤流速0.6m/s,暴雨时曾发生3次溢流。

淤积导致水力停留时间缩短15%,生物除磷效率下降11%,碳源投加量由35mg/L增至60mg/L,年直接运行成本增加312万元。经多轮专家论证,决定实施“不停产、分单元、模块化”清淤改造,同步植入智慧感知与低碳技术,实现“清淤—修复—提升”三位一体目标。

二、设计原则与目标

1.不停产:全厂保持≥85%设计处理量,出水达标率100%。

2.模块化:以“单池单泵”为最小单元,清淤、检修、恢复三阶段时间≤72h。

3.低碳化:清淤能耗≤1.2kWh/m3淤,碳排放强度较常规方案下降30%。

4.资源化:清淤污泥就地脱水至含固率≥35%,有机质≥55%部分送堆肥厂,无机砂砾经滚筒洗砂后CaCO?含量≤3%,用于市政路基。

5.智慧化:布设86台IoT传感器,建立“泥位—水质—能耗”三维动态模型,预测精度R2≥0.88。

三、水量水质平衡复核

采用24h连续监测数据(n=365)建立蒙特卡罗模型,模拟清淤期间各单元服务率。结果显示:

1.初沉池单池停运48h,SS负荷转移导致二沉池固体负荷升高0.68kg/(m2·h),仍在设计1.2kg/(m2·h)以内。

2.A2O单系列停运36h,剩余系列MLSS由4200mg/L升至5100mg/L,需鼓风机提频7%,DO可维持2.2mg/L。

3.高效沉淀池单池停运24h,PAC投加量临时增加5mg/L,TP仍可稳定≤0.4mg/L。

据此,确定“两两并行、交替倒空”的时序策略,确保系统冗余度≥30%。

四、清淤技术路线

(一)初沉池

1.设备选型:采用22kW液压驱动潜水绞吸泵(Q=180m3/h,H=18m,通过颗粒80mm),配套0.75m3振动筛除砂,筛缝3mm;筛上物含固率55%,直接装车外运;筛下物粒径≤0.2mm,SS浓度8%,经絮凝后送储泥池。

2.水力冲挖:池内布设6台7.5kW侧向射流搅拌器,喷嘴直径25mm,出口流速18m/s,形成扇形冲刷面,单台覆盖半径8m;冲挖顺序由进水端向出水端阶梯式推进,每阶梯2m,防止扰动浮渣层。

3.浮渣破解:浮渣层厚0.6m,含水率94%,投加5mg/L阳离子破乳剂(PAM阳离子度40%),配合0.5kW表面曝气机剪切30min,浮渣黏度由1800cP降至320cP,易于抽吸。

4.泥水快速分离:绞吸泵出水管投加20mg/L阴离子PAM(分子量1200万),管道混合器停留15s,进入3m3罐式旋流分离器,底流含固率

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