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2025热力公司锅炉水冷壁爆管事故应急演练方案
2025年11月15日8:30,某热力公司针对冬季供暖高峰期锅炉高负荷运行特点,在2锅炉区域开展水冷壁爆管事故应急演练。本次演练模拟2锅炉在运行中因长期高温腐蚀导致水冷壁管发生爆管,造成蒸汽泄漏、汽包水位异常下降、炉膛压力波动等紧急情况,旨在检验各部门应急响应、协同处置及现场风险管控能力,强化员工对水冷壁爆管事故的快速判断与正确处置技能。
演练参与人员包括:应急指挥部(总指挥:生产副总经理,成员:安全总监、运行部经理、检修部经理)、运行部当班值长及主副值班员、检修部金属组与管阀组人员、安全监察部现场监督人员、后勤保障组(负责物资供应及通讯联络)、医疗救护组(公司医务室及外部120待命人员)、消防组(公司专职消防队)。所有参演人员提前3天完成方案学习,明确角色分工;演练前1小时,现场设置隔离区,移除无关设备,检查通讯器材、防护装备(防烫服、隔热面罩、正压式呼吸器)、应急物资(消防水带、便携式CO检测仪、红外测温仪)状态正常。
8:35,2锅炉运行主值班员发现DCS画面显示汽包水位由50mm快速降至200mm(正常范围±50mm),给水量(280t/h)明显大于蒸汽流量(220t/h),炉膛压力由80Pa升至+150Pa(正常范围100~50Pa),排烟温度从130℃降至110℃;同时,就地巡检人员汇报2锅炉炉膛右侧耳门处听到明显“嘶嘶”蒸汽泄漏声,初步判断为水冷壁爆管。主值班员立即向值长“8:35,2锅炉汽包水位异常下降,给水量大于蒸汽量,炉膛压力正偏,就地有蒸汽泄漏声,疑似水冷壁爆管。”值长确认参数后,8:36下达“启动水冷壁爆管应急处置程序”指令,同时通知运行副值班员手动触发MFT(主燃料跳闸),停止所有给粉机、燃油泵运行,关闭减温水电动门及手动门;维持引风机运行(频率45Hz),保持炉膛负压150Pa左右,防止蒸汽向炉外扩散;开启事故放水门(开度30%),控制汽包水位不超过+50mm(防止满水),并记录关键参数变化趋势。
8:37,值长向应急指挥部“2锅炉8:35疑似水冷壁爆管,已执行MFT,主燃料切断,引风机维持运行,当前汽包水位180mm,炉膛压力+120Pa,就地泄漏点位于右侧水冷壁区域,无人员伤亡。”总指挥8:38宣布启动《锅炉水冷壁爆管专项应急预案》,指令:“消防组3分钟内到达现场,利用消防水带设置水雾屏障降低环境温度;检修部10分钟内完成泄漏点确认及系统隔离准备;安全监察部现场监督防护措施落实;医疗组在锅炉零米待命;后勤组保障通讯畅通及防护装备供应。”
8:39,消防组携带4支喷雾水枪抵达2锅炉12米平台,在泄漏点上风侧设置2道水雾帘(水压0.6MPa),将现场环境温度由85℃降至60℃以下,防止高温蒸汽灼伤人员。8:40,检修部金属组2名人员穿戴防烫服(耐温800℃)、隔热面罩(可见光透过率≤5%)、防火手套,携带红外测温仪(量程20~1500℃)进入泄漏区域,沿安全通道(预先划定的避开泄漏方向路线)靠近炉膛,通过红外测温发现右侧水冷壁第15排、第3~5根管壁温度异常(正常管壁温度≤450℃,实测580~620℃),结合听漏点定位,确认爆管位置为右侧水冷壁冷灰斗上方3米处,管段长约500mm,裂口约100mm×30mm。
8:42,检修部管阀组人员到位,根据系统图确认需隔离的水冷壁进、出口阀门:关闭水冷壁入口集箱左侧电动门(已断电,改用手动操作),操作时1人转动手轮(每圈行程5mm),1人监护,3分钟内关闭至全关位;关闭水冷壁出口集箱右侧手动门(双闸板闸阀),确认无内漏;同时开启水冷壁下联箱疏水门(DN50)进行泄压,3分钟后就地压力表显示压力由9.8MPa降至0.5MPa(安全泄压标准≤1.0MPa)。
8:45,安全监察部使用便携式气体检测仪(量程0~1000ppm)检测现场CO浓度(实测35ppm,低于安全阈值50ppm),H2S未检出;检查作业人员防护装备穿戴情况(防烫服拉链闭合、面罩扣紧、手套与袖口密封),确认符合要求后,允许检修人员进一步靠近泄漏点。
8:50,运行部副值班员汇报:“1、3锅炉已调整负荷,1锅炉蒸汽流量由300t/h增至350t/h(不超额定负荷90%),3锅炉维持280t/h,热网供回水温度稳定(供水85℃,回水50℃),未影响居民供暖。”
8:55,现场处置基本完成,泄漏蒸汽量明显减少,炉膛压力稳定在100Pa,汽包水位150mm(缓慢上升)。总指挥宣布“现场危险解除,转入后期处置阶段”:检修部继续监测泄漏点,准备更换管段;运行部对2锅炉进行降压冷却(按0.5MPa/h速率泄压);安全监察部记录处置过程关键时间节点(MFT触发2分钟、指挥部响应3分钟、消防到位4分钟、隔离完成13分钟),收集操作记录
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