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  • 2026-01-08 发布于陕西
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罐区切罐造成装置波动安全经验分享.pdf

罐区切罐造成装置波动

安全经验分享

事件一:

2017年1月12日5时55分炼油厂油品车间将102A付丙烯

原料切换至102C罐付聚丙烯装置,换罐后约10分钟聚丙烯岗

位通知丙烯进料无量,现场确认发现机泵出现抽空现象,换备

泵后仍然无法正常。7时12分,经调度同意,聚丙烯装置停三

剂,装置停工。

102A102B102C

事件二:

2018年12月7日8时02分,炼油厂油

品车间罐区付重整石脑油,由TK-301B切

至TK-301A过程中,操作人员将TK-301A

出口阀打开,但DCS回讯显示闪黄“故障

状态”,然后将TK-301B出口阀关闭。在

此过程中,TK-301A出口阀现场实际为关

闭状态,造成TK-301去P-301物料中断,

机泵抽空,进重整装置石脑油流量中断。

续重整装置降温降量,装置大幅波动。

事件三:

2019年4月29日9时51分,炼油厂油品车间切换航煤原料

罐时造成付航煤加氢装置原料中断,航煤加氢装置被迫降温降

量操作。

主要原因:

为保证VOCs航煤原料罐交出,付装置泵低于液位控制下

限供料,储罐液位过低造成泵抽空流量中断。

罐区切罐经验分享

目前正值VOCs项目实施,大量储罐交出和投用,原油库

存较低,储罐切换工作带来较高风险,需注意以下事项:

1、切罐作业提前做好切罐各项准备工作,人员及对讲机

等物资充足,规范切罐操作,预留一定操作空间,不突破操

作范围,内外操做好配合,严格按照操作规程要求改好流程

,现场确认阀门状态,确保切罐后流程畅通。

2、罐区切罐要与调度、相关装置做好联系,切罐后关注

相关罐区液位和流量的变化,装置监控好进装置物料的流量

,发生异常时,要及时沟通、处理。

3、确认各付装置泵完好,备用泵完好备用。

4、油品车间将切罐作业作为重要作业来抓,落实培训,

生产装置制定相关付料中断应急预案的再培训。

汇报完毕,不妥之处,

敬请批评指正。

谢谢!

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