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- 2026-01-08 发布于陕西
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罐区切罐造成装置波动
安全经验分享
事件一:
2017年1月12日5时55分炼油厂油品车间将102A付丙烯
原料切换至102C罐付聚丙烯装置,换罐后约10分钟聚丙烯岗
位通知丙烯进料无量,现场确认发现机泵出现抽空现象,换备
泵后仍然无法正常。7时12分,经调度同意,聚丙烯装置停三
剂,装置停工。
102A102B102C
事件二:
2018年12月7日8时02分,炼油厂油
品车间罐区付重整石脑油,由TK-301B切
至TK-301A过程中,操作人员将TK-301A
出口阀打开,但DCS回讯显示闪黄“故障
状态”,然后将TK-301B出口阀关闭。在
此过程中,TK-301A出口阀现场实际为关
闭状态,造成TK-301去P-301物料中断,
机泵抽空,进重整装置石脑油流量中断。
续重整装置降温降量,装置大幅波动。
事件三:
2019年4月29日9时51分,炼油厂油品车间切换航煤原料
罐时造成付航煤加氢装置原料中断,航煤加氢装置被迫降温降
量操作。
主要原因:
为保证VOCs航煤原料罐交出,付装置泵低于液位控制下
限供料,储罐液位过低造成泵抽空流量中断。
罐区切罐经验分享
目前正值VOCs项目实施,大量储罐交出和投用,原油库
存较低,储罐切换工作带来较高风险,需注意以下事项:
1、切罐作业提前做好切罐各项准备工作,人员及对讲机
等物资充足,规范切罐操作,预留一定操作空间,不突破操
作范围,内外操做好配合,严格按照操作规程要求改好流程
,现场确认阀门状态,确保切罐后流程畅通。
2、罐区切罐要与调度、相关装置做好联系,切罐后关注
相关罐区液位和流量的变化,装置监控好进装置物料的流量
,发生异常时,要及时沟通、处理。
3、确认各付装置泵完好,备用泵完好备用。
4、油品车间将切罐作业作为重要作业来抓,落实培训,
生产装置制定相关付料中断应急预案的再培训。
汇报完毕,不妥之处,
敬请批评指正。
谢谢!
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