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机电一体化专业社会实践报告

机电一体化专业社会实践报告

一、实践背景与目的

随着现代工业的快速发展,机电一体化技术在制造业中的应用越来越广泛。为了将理论知识与实际工作相结合,提高专业技能,我于2023年7月1日至8月31日在XX精密机械有限公司进行了为期两个月的社会实践。本次实践旨在通过参与企业实际生产过程,深入了解机电一体化系统的设计、安装、调试和维护流程,掌握机电一体化技术在现代制造业中的具体应用,为今后的专业学习和职业发展奠定坚实基础。

二、实践单位与岗位介绍

XX精密机械有限公司是一家专业从事自动化生产线设计、制造和集成的高新技术企业,年产值达2.5亿元,拥有员工320人,其中技术研发人员85人。公司主要产品包括汽车零部件自动化装配线、电子元件检测设备、物流自动化系统等,产品远销国内外市场。

我在公司实习的岗位是机电一体化技术助理,主要协助工程师进行自动化设备的安装调试、故障排除和技术文档编写。该岗位直接接触公司的核心技术项目,使我能够深入了解机电一体化系统在实际生产中的应用。

三、实践内容与过程

3.1自动化生产线安装调试

在实践期间,我参与了公司承接的某汽车零部件制造商的自动化装配线项目。该生产线全长86米,包含12个工位,主要完成汽车变速箱齿轮的自动检测、清洗、装配和检测工作。

在安装调试阶段,我的主要工作包括:

1.协助工程师进行PLC控制柜的接线与检查,共完成约320个接线端子的连接与检测

2.参与伺服电机参数设置与调试,涉及6台安川伺服电机,型号为SGMGV-08A3A21

3.协助进行传感器安装与校准,包括光电传感器、接近开关、位移传感器等共计45个

4.参与生产线气动系统调试,包括24个气缸、12个电磁阀和8个真空吸盘的调试

在调试过程中,我学习了如何使用PLC编程软件(西门子TIAPortalV16)进行程序修改与优化,掌握了PID参数整定方法,解决了3次因传感器位置偏差导致的检测错误问题。

3.2机电一体化设备维护

公司现有生产设备共58台套,其中机电一体化设备占比达到75%。在设备维护实践中,我参与了以下工作:

1.定期预防性维护:按照设备维护计划,对15台关键设备进行月度维护,包括润滑、紧固、清洁等工作,记录设备运行参数约200组

2.故障诊断与排除:协助工程师处理设备故障8起,其中包括:

-某装配机械手定位精度下降问题,通过重新标定编码器参数解决

-某检测设备信号干扰问题,通过优化接地线路和屏蔽措施解决

-某输送系统同步误差问题,通过调整伺服驱动器电子齿轮比解决

3.备件管理:参与建立设备备件库,整理常用备件清单,包括轴承、传感器、电磁阀等共计126种,建立最低库存预警机制

3.3技术文档编写

在实践过程中,我还参与了部分技术文档的编写工作,主要包括:

1.编写《XX型自动化设备操作维护手册》,包含设备结构、操作流程、常见故障处理等内容,共计35页

2.整理《机电一体化系统调试报告》,详细记录了某检测设备的调试过程、参数设置和性能测试结果,包含数据表格12个,图表8幅

3.参与编写《设备预防性维护计划》,为58台设备制定了详细的维护周期和维护内容

四、专业相关技术应用案例分析

4.1案例一:基于机器视觉的零件检测系统

在参与某电子元件检测项目时,我接触到了机器视觉技术在机电一体化系统中的应用。该系统采用康耐视In-Sight7800视觉系统,配合工业机器人完成电子元件的自动检测。

系统组成:

-工业相机:500万像素,分辨率2448×2048

-镜头:ComputarM3Z1212-MP2,12mm焦距

-光源:环形LED光源,波长850nm

-控制系统:西门子S7-1200PLC

系统工作流程:

1.传送带将待测元件送至检测位置

2.触发传感器启动检测

3.工业相机拍摄图像

4.视觉系统进行图像处理,识别元件特征

5.根据检测结果,PLC控制机器人进行分拣

在实践过程中,我参与了视觉系统的标定和参数调整工作,学习了图像处理的基本算法,包括边缘检测、特征提取和模板匹配等。通过调整光源角度和亮度,解决了反光元件的检测难题,使系统检测准确率从92%提升至99.3%。

4.2案例二:多轴运动控制系统集成

在另一项实践中,我参与了某五轴加工中心运动控制系统的调试工作。该系统采用西门子

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