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  • 2026-01-15 发布于四川
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机械毕业实习报告

机械毕业实习报告

一、实习基本信息

实习时间:2023年7月1日至2023年8月31日

实习地点:XX机械制造有限公司

实习岗位:机械设计部实习生

指导老师:XXX(公司高级工程师)

学校指导老师:XXX(机械工程学院教授)

二、实习单位简介

XX机械制造有限公司成立于1995年,是一家专业从事高精度数控机床研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司占地面积约5万平方米,建筑面积3.8万平方米,拥有员工420人,其中研发人员68人,高级工程师15人,中级工程师32人。

公司主要产品包括:

1.立式加工中心(VMC系列):年产量约350台,精度可达0.005mm

2.卧式加工中心(HMC系列):年产量约120台,重复定位精度±0.003mm

3.数控车床(CK系列):年产量约500台,圆度误差≤0.008mm

4.五轴联动加工中心:年产量约30台,定位精度±0.002mm

公司2022年实现销售收入3.8亿元,其中研发投入占销售收入的8.5%,拥有专利126项,其中发明专利23项。公司产品远销欧洲、北美、东南亚等30多个国家和地区,是国内数控机床行业的领军企业之一。

三、实习内容与过程

1.入职培训与安全教育(7月1日-7月5日)

实习初期,我接受了为期5天的入职培训,内容包括:

-公司发展历史、企业文化及组织架构

-机械制造行业现状及发展趋势

-安全生产规范与操作规程

-机械设计基础理论与设计软件应用

-公司产品技术参数与性能特点

培训期间,我学习了《机械设计手册》、《数控机床结构原理》等专业资料,并完成了安全知识考核,取得了车间安全操作资格证。

2.机械设计部实习(7月6日-8月20日)

在机械设计部,我参与了多个项目的设计工作,主要内容包括:

(1)立式加工中心主轴系统设计优化

参与了VMC-850型立式加工中心主轴系统的设计优化工作。原设计主轴转速为8000rpm,通过优化轴承选型和冷却系统设计,将主轴转速提升至12000rpm,同时提高了主轴的刚性和热稳定性。

具体工作内容:

-主轴轴承选型计算:原采用NN3026K型双列圆柱滚子轴承,改为采用7026AC型角接触球轴承与NN3026K组合配置,提高了轴向承载能力

-主轴热变形分析:使用ANSYS软件进行热-结构耦合分析,计算结果表明优化后主轴在连续工作4小时后的热变形量从原来的0.025mm降低至0.015mm

-冷却系统改进:设计了主轴内部循环冷却通道,冷却液流量从原来的20L/min增加到35L/min,温升控制在8℃以内

(2)数控机床进给系统设计

参与了CK6150型数控车床X轴进给系统的设计工作,负责滚珠丝杠副的选型计算和校核。

具体计算过程:

-负荷计算:工作台及工件总重量为850kg,快进速度为15m/min,加速度为0.8m/s2

-当量负载计算:Fm=KFm+μmg=1.2×3500+0.02×850×9.8=4216.6N

-丝杠选型:根据额定动载荷Ca≥Fm×(60nLh/10^6)^(1/3),选择SFU4010-4型滚珠丝杠,Ca=45kN

-稳定性校核:丝杠支撑间距为1200mm,计算临界载荷Fcr=π2EI/μL2=125.6kN,安全系数n=125.6/4.22=29.84,满足要求

(3)零件加工工艺规程编制

在工艺部实习期间,我参与了多个零件的加工工艺规程编制工作,主要包括:

-轴类零件加工工艺:以主轴为例,材料为38CrMoAlA,调质处理硬度HB285-320,工艺路线为:粗车→半精车→调质→精车→磨削→氮化→磨削

-箱体类零件加工工艺:以床身为例,材料为HT300,工艺路线为:铸造→时效处理→粗铣→半精铣→精铣→镗孔→检验

-齿轮加工工艺:以主轴齿轮为例,材料为20CrMnTi,渗碳淬火硬度HRC58-62,工艺路线为:粗车→半精车→滚齿→渗碳淬火→磨齿→检验

在编制工艺规程时,我使用Mastercam软件进行加工仿真,优化了切削参数,将加工时间从原来的120分钟缩短至95分钟,提高了生产效率。

(4)产品装配与调试

在总装车间实习期间,我参与了VMC-850型立式加工中心的装配与调试工作,主要内容包括:

-主轴系统装配:主轴与轴承的配合精度控制在0.002mm以内,轴向

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