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【工作总结】污水厂工作总结

2023年,我厂围绕“安全稳定运行、水质持续达标、成本精细管控、团队技能提升”核心目标,全年累计处理城镇生活污水385万吨,日均处理1.05万吨,最高日处理量达1.3万吨(7月雨季),进水COD平均浓度310mg/L,氨氮平均23mg/L,总磷平均3.2mg/L,出水COD稳定控制在35mg/L以下,氨氮4mg/L以下,总磷0.3mg/L以下,各项指标均优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,其中总氮指标在地方新增标准要求(≤10mg/L)下,全年平均出水8.5mg/L,实现连续12个月稳定达标排放。

为保障处理水量与水质稳定,我们从进水特征分析入手,针对性调整预处理工艺。年初统计显示,旱季进水SS平均140mg/L,雨季受雨水冲刷影响,SS峰值达320mg/L,格栅和沉砂池负荷骤增。1月将粗格栅间隙从15mm调至10mm,细格栅间隙从8mm降至5mm,同时增加格栅机运行频次,从每小时运行1次改为每30分钟运行1次,栅渣去除量从日均0.5吨增至0.8吨,有效拦截毛发、纤维等大块杂质;沉砂池方面,优化曝气强度,将曝气速率从0.4m3/m2·h提升至0.6m3/m2·h,延长砂粒在池内的碰撞摩擦时间,沉砂效率从55%提升至70%,预处理后出水SS降至45mg/L以下,减轻后续生化系统负荷。3月监测发现,进水工业废水混入比例上升,导致进水pH波动范围扩大至5.5-9.5(正常6-9),部分时段超出生化系统耐受范围。为此,我们在调节池增设pH在线监测仪和自动酸碱投加系统,当pH<6时投加10%氢氧化钠溶液,pH>9时投加5%硫酸溶液,控制调节池出水pH稳定在6.5-8.5,确保生化池微生物活性不受影响,此次改造后,生化池COD去除率稳定在90%以上,未再因pH异常出现处理效率下降情况。

生化处理系统是水质达标的核心,我们重点围绕碳氮磷去除优化运行参数。2月水质分析显示,进水碳氮比(C/N)仅为4:1,低于反硝化所需的5-8:1,导致二沉池出水总氮平均18mg/L,远超一级A标准(15mg/L)。通过核算反硝化碳源需求量,确定投加乙酸钠作为外加碳源,投加量根据进水TN浓度动态调整:当进水TN>40mg/L时,投加量100mg/L;TN30-40mg/L时,投加量80mg/L;TN<30mg/L时,投加量50mg/L。同时优化反硝化池运行条件,将DO控制在0.3-0.5mg/L,搅拌器转速调至80r/min,确保缺氧环境,经过1个月调试,反硝化效率从50%提升至75%,出水总氮降至10mg/L以下,满足地方新增排放标准。5月气温升高至28℃以上,生化池DO消耗加快,原曝气风量(2500m3/h)无法满足需求,DO降至1.5mg/L,影响好氧微生物活性,COD去除率从92%降至88%。我们通过增加曝气风机运行台数(从2台增至3台),将风量提升至3000m3/h,同时调整曝气盘布局,将A/O池分为3个曝气区域,根据各区域DO实时数据(通过在线监测仪表)差异化控制风量,使全池DO均匀维持在2-3mg/L,COD去除率回升至93%,出水COD稳定在30mg/L左右。对于总磷去除,我们在深度处理段采用“混凝沉淀+过滤”工艺,通过小试确定最佳PAC投加量:当进水TP>4mg/L时,投加量80mg/L;TP2-4mg/L时,投加量50mg/L;TP<2mg/L时,投加量30mg/L,同时配合PAM(0.1%浓度)投加量0.5mg/L,形成密实矾花,经沉淀池和滤池过滤后,出水TP稳定在0.3mg/L以下,全年总磷达标率100%。

污泥系统运行稳定是生化系统正常的保障,我们从污泥浓度、污泥龄、脱水效果三方面精细化管理。1月污泥浓度(MLSS)监测显示,A/O池平均MLSS仅2500mg/L,低于最佳范围(3000-4000mg/L),导致F/M(食微比)过高(0.3kgBOD5/kgMLSS·d),微生物生长过快,污泥沉降性能差(SVI200mL/g)。通过减少剩余污泥排放量(从日均12吨降至8吨),逐步提升MLSS至3500mg/L,F/M降至0.18kgBOD5/kgMLSS·d,SVI改善至150mL/g,污泥沉降性能提升,二沉池出水SS从20mg/L降至15mg/L以下。为控制污泥膨胀风险,每周监测污泥SV30(30分钟沉降比)和DO,当SV30>30%时,增加曝气风量或投加少量PAC(20mg/L),全年未发生污泥膨胀现象。污泥脱水方面,优化絮凝剂配比和投加顺序:先投加10%PAC溶液(投加量150mg/L),搅拌30秒后投加0.1%PAM溶液(投加量2mg/L),形成大而紧密的絮体,通过板框压滤机脱水后,污泥含水率从85%降至80%,每批次脱水时间从4小时缩短至3小时,脱水

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