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  • 2026-01-22 发布于四川
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2025年制药机械工程师工作总结暨下一步工作计划.docx

2025年制药机械工程师工作总结暨下一步工作计划

2025年,我作为制药机械工程师,主要围绕公司制剂生产线智能化升级、设备合规性优化、关键工艺设备国产化替代及团队技术能力提升四大主线开展工作。全年直接参与12项设备改造与新线建设项目,主导完成5台(套)核心制药设备的技术迭代,推动车间整体设备综合效率(OEE)从78%提升至83%,单批次能耗降低8%,全年未发生因设备故障导致的批记录偏差或质量事故。现将本年度工作成果、存在问题及2026年重点计划总结如下:

一、2025年核心工作成果

(一)智能化升级:从单点自动化向系统协同迈进

本年度重点推进口服固体制剂车间“智能联动线”改造项目,针对原生产线中压片机、包衣机、装盒机等设备数据孤岛问题,完成3项关键突破:一是基于OPCUA协议开发设备数据统一采集平台,实现12台主设备的实时数据(压力、转速、温度、物料流量)同步上传,数据采集频率从5分钟/次提升至1秒/次,异常响应时间缩短至30秒内;二是引入机器学习算法优化压片工序参数,通过分析历史生产数据(涵盖500+批次),建立“压力-片重-硬度”动态关联模型,压片合格率从98.2%提升至99.1%,年减少返工成本约120万元;三是完成装盒机与MES系统的深度对接,通过视觉识别技术自动校验药品批号、有效期与包装材料一致性,全年拦截23次标识错误事件,避免潜在质量风险。

在冻干制剂线智能化改造中,针对原冻干机手动抽真空效率低、温度均一性波动大的问题,联合自控团队开发“梯度真空控制模块”,将抽真空时间从45分钟缩短至28分钟,板层温度偏差从±1.5℃缩小至±0.8℃,单批次生产周期缩短12%,设备利用率提升15%。

(二)合规性优化:全生命周期满足新版GMP要求

2025年是新版GMP实施第二年,重点围绕设备全生命周期管理强化合规性:

1.设计阶段:主导完成3台新购制粒机的URS(用户需求说明)编制,新增“在线清洁(CIP)有效性验证”“关键部件材质追溯”“数据防篡改”等12项合规条款,确保设备设计与生产工艺、质量要求深度匹配;

2.验证阶段:制定《制药设备再确认管理规程》,针对使用超过5年的6台压片机开展全面再确认,重点验证“清洁残留限度”“关键参数稳定性”“电子记录完整性”,发现并整改3项潜在风险(如某压片机润滑系统漏油污染物料槽、某包衣机温度传感器校准偏差超0.5℃);

3.运行阶段:推动“设备日志电子化”全覆盖,所有设备操作记录、故障维修记录、校准记录均通过电子系统留痕,支持数据审计追踪(ALCO),全年配合完成2次FDA预认证检查,设备部分无严重缺陷项。

(三)国产化替代:降低进口依赖,提升供应链韧性

受国际供应链波动影响,本年度重点推进3类进口设备的国产化替代:

-高速泡罩包装机:原设备为德国进口,配件货期长达3个月。通过调研国内3家供应商,联合技术部、生产部完成样机测试,重点验证“铝塑密封强度”“步进精度”“设备故障率”等指标。最终选定A供应商设备,密封合格率从99.5%提升至99.8%(因热封模头材质改良),配件货期缩短至7天,单台设备采购成本降低40%,已完成2台替换,计划2026年再替换3台;

-全自动称量系统:原瑞士进口设备因软件授权问题影响数据对接,联合国内B公司开发基于国产PLC的称量系统,集成条形码扫描、重量自动校验、数据实时上传功能,称量精度从±0.1g提升至±0.05g(针对小剂量原料药),已在3条生产线试点,年节省软件授权费25万元;

-高效湿法混合制粒机:原意大利设备搅拌桨磨损快,平均每6个月需更换。与国内C公司合作优化搅拌桨材质(采用双相不锈钢+表面渗氮处理),耐磨性提升3倍,单次维修成本降低65%,已完成1台替换,运行8个月无异常。

(四)团队能力建设:技术传承与创新双轮驱动

作为技术骨干,本年度主导完成3项团队建设工作:

1.编制《制药机械常见故障处理手册(2025版)》,涵盖压片、包衣、冻干等8类设备的120个典型故障案例,附troubleshooting流程图及备件清单,已作为新员工培训教材;

2.组织“设备智能化技术”专题培训6次,邀请自控工程师、软件工程师讲解工业物联网、数字孪生等技术在制药设备中的应用,团队成员人均培训时长24学时,2名工程师已能独立完成简单的设备数据建模;

3.建立“设备问题快速响应小组”,由5名经验丰富的工程师组成,实行24小时轮班制,全年处理突发故障72次,平均故障修复时间(MTTR)从4小时缩短至2.5小时,未因故障导致生产中断超2小时的情况。

二、存在的问题与不足

尽管本年度工作取得一定成效,但仍存在以下短板需重点改进:

1.跨部门协作效率待提升:在

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