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  • 2026-02-02 发布于四川
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【工作总结】工艺工程师工作总结

作为工艺工程师,本年度主要围绕新产品导入、现有工艺优化、生产质量提升及成本控制等核心工作展开,通过系统性的工艺分析与技术改进,实现了多项关键指标的突破。以下从具体项目实施、技术创新应用、质量问题解决及团队协作等方面进行详细阐述。

在新产品导入方面,主导完成了智能穿戴设备主板的工艺开发项目。该产品采用0.4mm间距BGA及01005超小型元件,初始试产阶段出现BGA焊点空洞率超标(达12%)及01005元件贴装偏移问题。通过建立DOE实验设计,对焊膏印刷参数(钢网厚度、开孔形状、印刷压力)进行三因素三水平验证,发现当钢网厚度由0.12mm调整为0.1mm、开孔采用梯形设计(下宽上窄)、印刷压力降至8N时,BGA空洞率可控制在3%以内。针对01005元件偏移,引入3D锡膏检测设备(SPI)进行实时监控,结合贴片机吸嘴更换(由501吸嘴改为301微型吸嘴)及贴装速度降低15%的调整,使元件贴装良率从89%提升至99.2%。同步完成该产品的DFMEA分析,识别出7项高风险工艺点,制定了包括焊点拉力测试、X-Ray抽检频次增加等12项预防措施,确保量产阶段PPM值控制在50以下。

现有工艺优化重点推进了SMT车间的产能提升项目。通过对产线平衡率的调研发现,某主力产线瓶颈工序为AOI检测,设备稼动率高达92%但仍存在2小时/班的等待时间。通过价值流图(VSM)分析,识别出AOI程序切换耗时(平均25分钟/款)及异常处理响应滞后(平均等待18分钟)为主要问题。解决方案包括:开发AOI程序预加载系统,将程序切换时间压缩至8分钟;建立工艺工程师与AOI操作员的快速响应机制,配置专用通讯设备,使异常处理响应时间缩短至5分钟以内。同时对检测参数进行优化,通过调整光学对比度阈值及增加引脚间距补偿算法,使误判率从12%降至4%,减少无效停机时间。项目实施后,产线日产能从1800块板提升至2200块,平衡率由78%提升至91%,年节约人工成本约36万元。

在质量改进方面,成功解决了长期困扰的锂电池PACK线虚焊问题。该问题导致产品在振动测试中出现3.5%的接触不良率,通过鱼骨图分析法从人、机、料、法、环五个维度排查,最终锁定为镍片焊接时的超声波能量不稳定。利用示波器对焊接过程中的能量曲线进行采集,发现当焊接工装定位销磨损超过0.15mm时,能量波动范围从±5%扩大至±12%。通过将定位销材质由45#钢改为SKD11模具钢,并增加定期检测(由每月1次改为每周1次),使能量稳定性恢复至±3%以内。同步优化焊接参数,将焊接时间从120ms调整为150ms,压力从0.3MPa提升至0.35MPa,经3000次循环测试验证,不良率降至0.2%以下。针对该问题编写的《锂电池PACK焊接工艺规范》已纳入公司标准作业指导书,并组织全员培训4场次,培训覆盖率达100%。

成本控制方面,牵头开展了注塑车间的材料利用率提升项目。针对某家电外壳产品的溢边问题,原工艺采用ABS+15%玻纤材料,因模具分型面磨损导致材料浪费率达8%。通过CAE模流分析软件对填充过程进行模拟,发现熔体在流动前沿温度梯度达15℃,导致保压阶段补缩不均。解决方案包括:将模具分型面重新研磨(平面度控制在0.02mm以内)、更换热流道喷嘴(由开放式改为针阀式)、调整熔体温度(从230℃降至220℃)及保压压力曲线(采用阶梯式降压)。项目实施后,材料浪费率降至3.5%,按年产量50万件计算,年节约材料成本约82万元。同时推动车间采用粉碎料二次利用技术,通过对粉碎料粒径(控制在3-5mm)及添加比例(不超过20%)的严格管控,使综合材料利用率从85%提升至92%。

技术创新应用上,引入数字孪生技术对装配产线进行虚拟调试。针对传统产线调试时停机时间长(平均3天/条)的问题,通过三维建模软件构建产线虚拟场景,将PLC程序导入虚拟环境进行预调试。在某汽车电子控制器装配线项目中,提前发现机械臂抓取角度与工装干涉问题,在虚拟环境中完成路径优化,使现场调试时间缩短至1天,设备稼动率提升15%。同步开发工艺参数智能监控系统,通过在关键设备上部署传感器(温度、压力、扭矩等),实时采集工艺数据并上传至MES系统。当参数超出设定阈值时,系统自动触发预警并推送处理方案至责任人手机端,使异常处理及时率从75%提升至98%,过程能力指数CPK值从1.2提升至1.6。

在团队协作方面,作为工艺改进小组组长,组织跨部门(生产、质量、设备)联合攻关,解决了PCB板翘曲问题。通过柏拉图分析发现,该问题主要集中在高温焊接工序(占比65%),利用热像仪对焊接炉各温区进行温度测绘,发现冷却区降温速率达8℃/s,导致内应力集中。改进措施包括:调整冷却区风机转速(从80%降至60%)、增加等温区(保温时间120s)、优化P

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