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  • 2026-02-13 发布于四川
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泥浆固控系统的循环改善流程

第一章现状诊断与数据基线

1.1取样规则

每口井开钻前由泥浆工程师、固控班长、第三方实验室三方共同在泥浆罐出口、除砂器进口、除泥器进口、离心机进口、储备罐出口五处同步取样;每2h一次,连续24h,形成“零点基线”。

1.2关键指标

固相含量(TSC)≤18%(体积比)、低密度固相(LGS)≤6%、塑性粘度(PV)≤18cP、动塑比(YP/PV)0.35–0.45、API滤失量≤6mL、含砂量≤0.3%、粒径中值D50≤15μm。

1.3数据对齐

将现场激光粒度仪(Malvern3000)与实验室六速旋转粘度计、高温高压滤失仪结果交叉验证,偏差5%时启动复测;所有原始记录上传至“固控云”数据库,自动标记异常点并推送至值班手机。

第二章目标设定与责任矩阵

2.1量化目标

循环改善周期30d,TSC降低3%,LGS降低1.5%,离心机固相排量提升20%,泥浆材料单井成本下降8%,非生产时间(NPT)减少0.5d。

2.2责任矩阵(RACI)

R—固控班组:执行清洗、设备调整、加药;A—泥浆工程师:签署方案、效果验收;C—钻井监督、平台经理:资源协调;I—物资部、财务部:成本核算。

第三章设备侧循环改善流程

3.1振动筛

3.1.1筛网升级

将API140目改为多层梯度筛网(上层API120、下层API170),开孔率提升12%;每班用超声波测厚仪检测筛网磨损,厚度0.35mm立即更换。

3.1.2跑浆治理

在筛箱尾部加装0.5m延长槽,减少10%的液相飞溅;调整筛箱倾角至+3°±0.5°,使固相停留时间延长0.8s,固相清除率提升6%。

3.2除砂除泥旋流器

3.2.1入口压力闭环

在每台旋流器进口安装0–60psi在线压力传感器,信号接入PLC;当压力28psi或34psi时自动变频调节供浆泵转速,保持最佳分离压降。

3.2.2底流口校准

使用“湿纸称重法”:底流喷出后撞击已知质量的滤纸,10s内称重,计算固相浓度;若55%,立即缩小底流口2mm,直至达标。

3.3离心机

3.3.1两档差速策略

主离心机(14″bowl)差速设定18r/min,回收重晶石;副离心机(18″bowl)差速设定8r/min,排除LGS;通过三通阀自动切换,实现“重晶石回收—低密度固相抛弃”闭环。

3.3.2液池深度标尺

在离心机大端法兰外壁激光刻蚀0–50mm刻度,每班用内卡尺测量液池深度,保证15–20mm区间;偏离时通过调整堰板垫片0.5mm/片进行微调。

3.4罐体清洗

3.4.1高压旋喷

配置30MPa、30L/min高压泵,罐顶安装360°旋转喷头;清洗顺序:罐壁→罐底→挡板背面;每班交接前完成,拍照上传,AI图像比对残留面积1%方可签字。

3.4.2沉砂坑管理

罐尾沉坑尺寸1.2m×0.8m×0.6m,每4h用污泥泵抽至废浆池;坑内液位高于0.4m即触发声光报警,防止二次卷扬。

第四章化学侧循环改善流程

4.1絮凝剂加药

4.1.1选型

采用“阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)+非离子助凝”双段加药,CPAM分子量1200万,电荷密度40%;助凝为0.2%水解度NPAM。

4.1.2自动化

在除泥器溢流管汇加装Y型静态混合器,通过计量泵(0–200L/h,±1%精度)按0.3kg/m3连续注入;PLC根据入口固含实时调整,闭环周期30s。

4.2降粘剂

4.2.1生物酶破胶

当YP18lb/100ft2时,注入0.05%碱性蛋白酶,反应2h后YP下降20%;温度窗口40–65℃,pH8.5–9.0,低于40℃启用在线加热器。

4.3杀菌剂

4.3.1交替杀菌

戊二醛与异噻唑啉酮交替,每7d切换,防止耐药;浓度维持50ppm,用比色试纸现场检测,读数70ppm立即停加,避免过杀导致滤失量上升。

第五章操作指南(零经验可直接照做)

5.1目的

让一名新入职的泥浆工在30min内完成离心机“重晶石回收”模式切换,且不出安全红线。

5.2前置条件

穿戴:防化服、护目镜、耳塞、防砸鞋;工具:F型扳手、350mm活动扳手、0–25mm内卡尺、对讲机;系统已断电上锁(LOTO)。

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