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河北澳森600m3高炉开炉24小时快速、稳定达产实践.doc
河北澳森600m3高炉开炉24小时快速、稳定达产实践
侯文占,郭会和
(河北澳森钢铁有限公司)
摘 要 澳森新1号高炉通过充足的开炉准备及合理的开炉方式、合适的数据参数选择,高炉实现稳定、快速达产,突破澳森公司历史记录。
关 键 词 高炉 开炉 快速达产
1 概况
澳森新1号高炉于2010年11月18日停炉—2011年2月7日进行了大修改造,主要改造项目为高炉本体扩容、热风炉改造,历时80天,全部大修项目如期完成。2011年8日点火开炉,经过各级领导周密安排、部署,高炉快速、稳定达产,自点火后13小时使用炉前蔽渣器,24小时实现重负荷喷煤富氧,开炉后三天产量达到2000吨,一周内产量稳定在2100吨左右,焦比350kg/t,系数3.5。
新1号高炉原炉容为510m3,2007年5月投产,风口个数14个,高径比为3.02,是在450m3高炉的基础上直接加高,炉型很不合理,受其影响高炉操作上表现为:高炉透气性差、难以打通中心气流、炉缸不活、可操作性差、炉况出现波动较多,难以达到理想的可控状态和好的指标。为彻底扭转这种生产上的被动局面,经公司及铁厂领导商议和对600m3高炉的炉型进行实地考察,决定对新1号高炉进行扩容改造。
现在炉容为600m3,双铁口设计,风口16个,高径比为2.89,趋向于矮胖型,从理论及开炉实际情况看,设计比较合理、便于实际操作,利于高炉强化。
本次大修主要对高炉本体及热风系统进行了改造。改造完的高炉内型更加合理,卷扬系统虽有待优化但能够充分满足600m3高炉的开炉上料要求。同时将原有球式热风炉改为格子砖形式,原有的燃烧器改为卡鲁金式燃烧器,为开炉打下良好设备基础。以后还将配用空气、煤气预热器,这将使新1号高炉的风温长期稳定在1200—1250℃,比原来高出80—100℃,可以更好的提高风口前理论燃烧温度,改善炉缸工作状态,降低生铁含[Si],提高产量,降低焦比。
2 烘炉
公司定于2.8日开炉,烘炉时间定为10天,为了能够达到烘炉的良好预期效果,主要做了如下工作:
(1)烘炉曲线
(2)本次烘炉不安装风口导管,不制作铁口泥包。
(3)烘炉开炉风口选择:风口直径110mm长度380mm*16。
(4)东、西两个铁口均安装导风管,西铁口安装导管尺寸为直径170mm,东铁口导管直径为150mm,安装两根热电偶用以测量炉缸温度。导管与铁口缝隙用捣打料捣实。
(5)烘炉温度控制:初期全开混风阀用冷风阀调节,中后期逐渐全开热风阀用混风阀调节,必要时可以调整风量。
(6)烘炉风量控制:300恒温时约40kPa,300以后采用相对高的风压80—90kPa。
(7)因施工未完成,东铁口暂时不能使用,烘炉结束后要进入炉内将东铁口通道进行封堵。本次采取烘炉结束后自300℃后全关热风阀用冷风吹5个小时,休风后打开送风装置炉内就可以直接进入人员工作。
3 开炉前的准备工作
(1)认真组织制定了开炉方案,吸取了历年来澳森开炉的成功经验、借鉴其他单位开炉的先进方法,并在原开炉方案的基础上做了许多大胆创新。
(2)公司、铁厂领导多次组织协调各部门,确保开炉原料保质保量供应。焦炭供应商必须控制在两家以内,且灰分小于12.5%,热强度保证在60%以上。开炉期间使用自产球团和一烧烧结矿,为使其成分稳定在一定范围不发生大的波动,开炉半月内不安排竖炉及一烧变料。
(3)开炉前对所有的新换设备及原有设备都细致的进行了不低于24小时的联动试车,并对一些设备的关键部位、程序、电路进行了优化。
(4)各种物料成分必须经过反复检验确认合格后才允许上仓,相关各工段各负其责,坚决杜绝上错料、混料,减少配料计算与实际物料成分的误差。
(5)开炉期间铁厂组织所有的相关工段段长必须24小时有人在开炉现场值班,并抽调技术较高的仪表、电工、钳工、液压工数名随时待命,发现设备有异常或问题马上能得到及时的处理。
4 开炉工作
(1)开炉料配比:开炉焦比3.5,正常料焦比0.9,空焦碱度0.65,三元碱度1.1,正常料碱度0.9,三元碱度1.2,正常料矿批选用11吨。全炉吨铁渣量530公斤。适当注重开炉料中R3及MgO、Al2O3比。
各种原料成分:
(2)开炉料单
(3)空焦成分核算
(4)正常料成分核算
(5)在装料过程初期,打开溜槽南侧入孔,实测布料角度,经测定正常料线情况下焦炭靠近炉墙最大角度为38°。之后封入口送风20kPa装料,按开炉计划装到炉身中部位置停止上料。为以后的正常炉况布料角度调整打下良好的原始数据基础。
2月8日9:09点火开炉,风口直径110mm,全开风口送风,风压120kPa,风量1200m3/min,全关混风阀,20min后全部风口着火。逐步将风温降至900°,风压量平稳,逐步赶料线。16:00见渣上炮,17:15左右出第一炉旱渣,随
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