- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
南通宝钢烧结富氧点火生产实践.doc
南通宝钢烧结富氧点火生产实践
彭坤,张永亮,鲍家全,贾海宁
(南通宝钢钢铁有限公司炼铁厂)
摘 要 本文介绍了南通宝钢炼铁厂烧结针对在60m2烧结机上点火温度较低的问题,运用点火预热系统合理富氧,提高烧结矿质量和烧结工序能耗综合生产为目标,改进原有点火预热系统从而提高点火表面温度。从实践中来看,采用富氧点火后,点火预热系统富氧效果显著。点火表面提高改善了燃料利用率,降低了固体消耗,提高了烧结矿铁酸钙和粘结相含量,改善了烧结矿相结构,转鼓强度和低温还原性指标均得到了优化,经济效益显著。
关 键 词 烧结生产 富氧点火 烧结矿
1 前言
烧结点火一般使用焦炉煤气或高炉煤气与焦炉的煤气的混合气体。南通宝钢钢铁有限公司炼铁厂烧结目前拥有一座60m2烧结机,由于受条件限制,南通宝钢由于没有焦炉,焦炭全部外购,双预热点火炉使用单一高炉煤气作为燃烧气体,目前烧结点火炉的温度偏低,点火质量一直不能满足生产工艺要求,直接影响着烧结矿质量指标的改进和提高,造成烧结产品的质量不够稳定。
为了提高烧结矿的质量和产量,在学习其它厂家成功经验的基础上,拟通过在点火炉助燃风机风管上掺入氧气,用以提高助燃空气的氧气含量,减少废气发生量,降低了燃烧产物体积量,使理论燃烧温度上升。从而提高烧结矿的质量和产量。
2 富氧设计原理及系统简介
2.1 富氧设计原理
烧结点火炉富氧烧炉,简单而言,就是将氧气吹入点火炉烧炉的助燃空气管道中,提高助燃空气的氧气含量。从热风炉理论燃烧温度计算公式可知,理论燃烧温度与煤气的低发热值、燃烧用空气和燃烧用煤气带入的物理热成正比,与燃烧生成物量和燃烧生成物的平均热容成反比。提高助燃氧气含量(富氧量),即降低了燃烧产物体积量,使理论燃烧温度上升。按富氧4%计算,燃烧每1m3高炉煤气或每1m3转炉煤气可减少燃烧产物15%~20%。预计富氧后能提高料面温度约40度左右。除此以外,又由于高温废气中CO2相应增加,采用富氧烧炉后,富氧煤气火焰温度升高,有利于在短时间内获得高风温。
2.2 富氧系统简介
因我公司的氧气有富余,存在着一定的放散率。烧结富氧主要是利用全厂多余的氧气,通过设置富氧装置,对烧结点火炉进行富氧烧炉,富氧率按2~4%左右考虑(烧结点火炉富氧浓度计算表见表1),并在原有高炉主控室内添加控制系统和相关控制画面,实现系统的监视和操作功能。
经初步核算,富氧浓度为24%时,用氧量为124Nm3/h。正常生产工况下,公司氧气平衡作业小时平均量富裕1774Nm3/h。点火炉富氧率为2%~4%时,既能减少氧气的放散问题,又能通过富氧烧炉,提高热风温度。
富氧系统设计可以根据现场实际情况,从点火炉附近的氧气总管DN50接出一根DN40氧气管道至点火炉。总管和点火炉之间设置减压阀组及流量调节阀组,并配备相关的仪表。调压调流后的氧气经止回阀(管道变径为DN50),然后进入助燃风机送风总管。富氧管网系统见图1。
3 使用概况
烧结富氧生产从2010年8月起开始投入运行,运行前后原燃料基本上维持不变,生产用的原燃料主要化学成分见表2。
其中精矿2为进口澳矿,精矿1为国内矿,烧结生产以进口澳矿为主,为降低生产成本,国内矿进行了适当使用,配比较低。
4 使用效果及分析
通过优化适宜的富氧烧结工艺流程以及供氧保温罩的结构形式、氧气管道吹扫方式和烧结安全用氧方案,富氧烧结做到了稳定有序,主要使用效果分析如下:
4.1 点火助燃空气含氧浓度的影响
烧富氧后,结机速度1.70m/min,罩内氧浓度22—24%,富氧流量120m3/小时,点火助燃空气富氧率2%的条件下,随着点火助燃空气中含氧浓度的提高,煤气燃烧条件改善,燃烧效率提高,点火温度及料面温度同步上升。加快点火煤气与混合料之间的热交换,改善混合料的点火状况,加速点火器区域内烧结料层表面固体燃料的燃烧[1]。点火炉温度比预期提高约50℃要高的多,尤其是在烧结实施“薄料快转”操作法的情况下烧结点火温度仍能够达到平均980℃,点火温度仍然表面点火质量得到较大改善。
4.2 富氧点火对烧结矿质量的影响
富氧点火后,烧结点火温度提高,更重要的是点火强度增大,点火质量明显改善,烧结料层表面点火效果得到强化,表层松散料结块成形。明显的效果是烧结内部返矿大幅度下降,富氧烧结前烧结台车表面均为生料且较多,表层发黄,生料厚度约3—5cm,富氧烧结后,烧结过程氧化气氛增强,烧结矿相结构得到改善,强度有所提高。烧结表层基本发黑固结,表层返矿明显下降。烧结矿转鼓强度(ISO标准)提高了1.52%,内返矿下降100kg/t左右。
4.3 富氧点火对烧结生产率的影响
富氧点火后,消除了台车表层的松散料,随着垂直烧结速度的提高,烧结机台车速度加快,使烧结台时产量大幅度增加,返矿率明显下降,烧结生产率上升。实施
文档评论(0)