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* * * * * * * * * * * * * * * * 品質至上 持續改善 顧客滿意 ISO-9001 產品空焊不良分析報告 核準:XXX 審核:XXX 報告人:XXX 2012/8/24 XXXX精密電子有限公司 * 品質至上 持續改善 顧客滿意 ISO-9001 目 錄 一. 客訴異常描述 二. 空焊樣品確認 三. 魚骨圖分析(羅列可能造成空焊不良之關鍵因子) 四. 原因分析 五. 分析結論 * 品質至上 持續改善 顧客滿意 ISO-9001 一、客訴異常描述: 1、2012/7/18客戶XXX反應制程使用我司WATQ-13B3L1BH5產品,過IR後發現有吃錫不良現象,生產1600PCS,不良數45PCS,不良率2.8%. 2、2012/7/19去客戶端現場確認,投產約1200PCS ,發現有75PCS不良,不良率6.2%, D/C:2012.5.21。 3、2012/7/19從客戶端取回6PCS空焊不良樣品及同批DC未上線品約300PCS回廠作同步分析。 * 品質至上 持續改善 顧客滿意 ISO-9001 二、空焊樣品確認: 1、6PCS空焊不良未固定模號、未固定PIN位,但有集中性: 1-1.集中在同一整板中出現6PCS空焊(10PCS/整板)如下圖1. 1-2.區域集中:均分布在產品7PIN與6PIN之間的中間PIN位,其中5PCS發生在 7PIN端,1PCS發生在6PIN端。 (因另外69片空焊不良板未能取回,暫無法提供分析評估) 圖1 * 品質至上 持續改善 顧客滿意 ISO-9001 二、空焊樣品確認: 2、錫腳與PAD有間隙,PIN腳尖部與兩側面均未爬錫 。 3 、錫膏已熔化,卻未往錫腳上爬錫。(如圖2、3) 圖2:錫腳與PAD有間隙圖示 OK PIN OK PIN 圖3:側面未爬錫圖示 * 品質至上 持續改善 顧客滿意 ISO-9001 4、製程使用PCB板有弓曲現象,使用工顯量測我司產品Layout區域弓曲度為0.055~0.077mm(如以下表數據) (依前次反應空焊異常時取樣量測整片板弓曲度最大值曾達0.147mm) 二、空焊樣品確認: 箭頭指示為板彎方向 * 品質至上 持續改善 顧客滿意 ISO-9001 三、魚骨圖分析: 料 錫腳空焊分析 法 機 人 環境 PCB 元件 錫膏 厚度不夠 過期失效 鋼網未清潔, 下量不夠 PAD受潮、氧化 弓曲 氧化 臟污 電鍍 膜厚達不 到要求 膠芯 貼板面 翹曲 錫腳 平整度 貼板面折 彎角度 * 品質至上 持續改善 顧客滿意 ISO-9001 羅列可能造成空焊不良之關鍵因子如下: 1、元件(即我司產品) A.錫腳電鍍因素(膜厚、焊錫位氧化/臟污); B.錫腳貼板面角度 C.錫腳平整度 D.塑膠Stand off面(貼板面)翹曲; 三、魚骨圖分析: * 品質至上 持續改善 顧客滿意 ISO-9001 四、原因分析: 1.追查2012年WATQ-13B3L1BH5產品出貨履歷,從2月~7月份共交貨3177.968K,客人已上線使用2443.273K,剩余734.695K已全部退回我司。 2.依客訴批 D/C:2012.05.21, 追溯產品使用端子沖壓日期: 2012. 5.8,電鍍日期:2012.5.10,主體注塑日期:2012.5.11. 3. 依造成產品空焊不良之關鍵因子作分類收集2月~7月份交貨批產品各部件制程管制資料,並列表比對,以檢討此次空焊之真因。 * 品質至上 持續改善 顧客滿意 ISO-9001 四、原因分析: 4.因子分析---A.錫腳電鍍因素(膜厚、焊錫位氧化/臟污) 4-1.實測客訴同批(DC:2012.5.21)產品之錫腳SN/NI膜厚無異常, 符合我司管制要求:SN:100u”以上,NI:40u”以上. 4-2.追查2012/5/10電鍍品批進料檢驗記錄,錫腳膜厚、外觀、吃錫與鹽霧均無異常。 4-3.8/22取同批產品4PCS送第三方檢測機構(賽寶)做焊錫天平試驗(焊錫溫度/245℃),結果符合MIL-STD-883H軍用標準要求。 * 品質至上 持續改善 顧客滿意 ISO-9001 4-4. 調查我司2012年2~7月份端子進料檢驗記錄,結果錫腳外觀、膜厚、吃錫性及鹽霧試驗均符合管控要求。 4-5. 調查我司2012年2~7月份成品檢驗記錄,結果錫腳外觀及模擬焊板試驗均符合管控要求。 4-6. 廠內針對錫腳電鍍
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