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攀 钢 技 术 ·19 ·
电工钢RH 脱硫工艺技术研究
张 敏,曾建华,潘 红
(攀钢集团研究院有限公司)
摘 要:为实现电工钢等弱脱氧钢精炼脱硫,研发了弱脱氧钢RH精炼脱硫剂。并通过对转炉终点控制、精炼过
程钢包渣改质以及RH精炼脱硫等相关技术开展深入的研究,工业试验取得了较好的效果,电工钢RH精炼工序
平均脱硫率达到28%左右,成品[S]小于0.005% 的比例达到了70% 。
关键词:电工钢;RH脱硫;脱硫剂;弱脱氧钢
0 引言 通过实验室钢-渣试验,利用二次正交回归试验
方法,设计出了以CaO-Al O 为基础渣系,MgO 、
2 3
由于用户对无取向电工钢质量的要求越来越
SiO 、CaF 等化学组分含量得到充分优化的RH用低
2 2
高,生产高牌号的超低硫的无取向电工钢已是各个
氟脱硫剂,试验研究用预熔脱硫剂技术指标要求及
钢铁企业提高产品竞争力的必然手段。要降低钢水
成分检验结果,如表1所示。
中硫含量以生产低硫甚至超低硫钢,其基本冶金条
件是钢水应处于良好的还原状态,即钢中氧活度低 表 1 预熔脱硫剂的技术指标要求 %
才有利于脱硫[1] 。然而,电工钢为弱脱氧钢,钢中
硫含量仅依靠铁水深脱硫、降低转炉回硫量来控 CaO Al2O3 SiO2 MgO F C
制,很难将硫含量稳定控制在0.008% 以下。即仅通 ≥50 15~30 ≤8 ≤8 2~8 ≤0.5
过铁水预处理以及转炉控制回硫来实现更低硫含
量的无取向电工钢的生产不仅会造成极大的转炉 1.3 试验方法
冶炼压力,而且也无法满足更高级别无取向电工钢 1)转炉终点控制。为保证钢中一定的a[O],试
对于硫含量的要求。为此,开展了电工钢等弱脱氧 验炉次转炉采用不脱氧出钢,并提高转炉出钢终点
钢精炼脱硫工艺研究。 [C] 由0.02%~0.04%到0.04%~0.06%,降低转炉深吹。
2 )钢包渣改质技术。出钢过程对钢包渣成分
1 试验条件
进行初步调整;在LF精炼工序对钢包渣的组成和性
1.1 工艺流程 能做进一步的调整,以提高钢包渣的碱度,降低氧
本研究采用的生产工艺流程为:铁水脱硫→转 化性。钢包渣氧化性的降低有利于减弱RH脱碳结束
炉→LF→RH (脱碳、脱硫)→CC→热轧→冷轧。 后,熔渣向钢水供氧,从而提高钢水的洁净度。钢
试验钢种主要为电工钢。 包渣改质方案,如表2所示。
1.2 预熔脱硫剂
表 2 钢包渣改质方案(n=13 ) kg/t
名称 转炉工序 LF 工序
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