攀钢转炉一次除尘系统存在的问题与改进举措.pdfVIP

攀钢转炉一次除尘系统存在的问题与改进举措.pdf

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维普资讯 环 境 工 程 2008年8月第 26卷第 4期 65 攀钢转炉一次除尘系统存在的问题与改进措施 黄卫 国 (攀枝花钢铁集团公司提钒炼钢厂,四川 攀枝花 617062) 摘要 结合现有冶炼状况对提钒炼钢厂 1 3 转炉一次除尘系统相关参数进行验算 ,并结合该系统存在 的问题进 行分析,提 出并实施对该除尘系统的改进措施 ,改进后的除尘系统达到了污染治理要求 。 关键词 转炉 除尘 烟气 文氏管 喉 口 0 引言 攀钢炼钢厂共有 7座氧气顶吹转炉,其 中 1 ~ 3转炉于 20世纪 70年代初建成投产 ,额定装入量 120t,用作转炉炼钢 ;4 、5 转炉于 1995年建成投 产 ,额定装入量120t,主要用作转炉提钒 ,在炼钢转炉 紧急情况下也可在短时间内用来冶炼部分钢种 ;6 、 7转炉于2006年建成投产 ,额定装入量145t,用作转 炉炼钢。 炼钢厂修建 1 ~3 转炉时建成 了一次除尘系 统,除尘系统采用 “全湿高压”法除尘,工艺布置为 “双 1一转炉 ;2一 汽化 烟罩 ;3一余热锅炉 ; 文一塔”,系统处理能力按 3座转炉年产钢 150万 t的 4一一文 ;5一灰泥捕 集器;6一重砣拉杆 ;7一 二文喉 口(重砣式); 生产 能力独立 配置 ;每套 系统处理 的炉气量 为 8一l8O。弯头脱水器;9一脱水塔。 5.2万 Tn3/h,一次除尘风机的工况风量为 11万 m3/h。 图 1 炼钢厂 1 一3 转炉原设计一次除尘工艺流程 一 次除尘产生的浊环水通过地沟输送至2座418m浓 炼时的最大脱碳速度dG为每分钟 0 . 5% G。根据式 缩池处理后重复使用 。 1 ~3 转炉原设计没有煤气 回收系统 ,冶炼过 (1)可计算出现有冶炼条件下产生的炉气量 程中产生的煤气通过60m放散塔燃烧放散 ;同时也没 - 1.866 × 10。 × ×G x = 。 有设计二次烟气收集处理系统 ,转炉兑铁 、出钢及吹 炼时外溢的烟气无组织排放 。 1.866x10 x0.005x137×6 1 一3转炉原设计的一次除尘工艺流程见图 1。 80000(m3/h) (1) 1 1 一3转炉一次除尘系统存在的问题 式中 G——转炉炉役后期的最大铁水装入量 (G= 炼钢厂 1 ~3 转炉从建成至今,经过多次大规 137t); 模的扩能改造 。生产主系统已具备了年产钢 400万 t CO、CO——炉气 中的CO及 C02的体积分数分别为 的生产能力。但是 ,一次除尘系统并没有随着生产规 86% 、10% 。 模的扩大而进行相应改造 ,导致系统处理能力远低于 根据式 (1)计算 出的8万 II13/h的实际炉气发生 实际产尘量 ,严重影响一次除尘效果。1 ~3 转炉

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