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维普资讯
· 42 · 铝 镁 通 讯 2008年№2
16OT/h工业煤粉锅炉智能集成控制技术的开发
芦 滨
(中国铝业河南分公司,河南 郑州 450041)
摘 要:针对锅炉生产过程中运行情况复杂,条件多变,为达到提高锅炉运行效率和燃烧效率,节约能源,提高锅炉运
行的稳定性 ,研发 了该智能集成控制系统。该系统是基于R~kwell公司的 ContmlI~ ix和 RSVIEW 组态开发环境 ,
实现了过程控制软件的设计 ,包括连锁控制、基础回路控制和协调控制。
关键词:智能集成;燃烧控制策略;PLC;过程控制
验知识的控制技术,以实现更高级的控制,从而获得
1 引言
过去难 以达到的控制效果。工业煤粉锅炉常规仪表
中国铝业河南分公司是我 国特大型铝联合企 的控制思想,是作为经典控制的PID控制,在锅炉
业 ,年产氧化铝 120万吨,电解铝 5万吨,其工艺采 负荷波动较少,生产平稳的状况下,这一控制方法是
用联合法,流程长,连续性强,相互制约,对蒸汽供应 可行的;但是,对于母管制的工业煤粉锅炉,负荷波
要求严格。作为在氧化铝生产环节中地位极为重要 动过大是不可避免的现象。为此,在常规控制技术
的中国铝业河南分公司主要生产厂热力厂,共有八 作为基础的前提下,参考优秀司炉工的操作经验,建
台锅炉,年耗煤89万吨,重油7350吨,主要任务是 立锅炉燃烧专家控制器模型,并综合热能工程学科
供给氧化铝厂的各道工序一定温度和压力的蒸汽, 知识,使这几种控制技术有效地集成起来,形成工业
同时一部分蒸汽供七台发电机用于发电。锅炉运行 锅炉燃烧的智能集成控制技术。该智能集成控制技
的好坏直接影响氧化铝的生产。由于锅炉现有的操 术综合了基于经验知识的专家控制器技术和先进
作控制系统均为常规仪表控制,锅炉热效率普遍偏 PID控制技术、热能工程学技术,期望通过后种技术
低。操作人员完全根据经验进行手动操作,造成生 真实反映锅炉燃烧的状况,由此基于经验知识形成
产运行不稳,波动大,设备利用率低,且能耗大,不能 燃烧专家控制器,将智能控制和常规控制思想结合
与特大型铝联合企业的生产要求相适应,从某种程 起来,实现有效控制。
度上制约了工厂生产的发展。
2 锅炉集 中监控系统的总体设计
为达到提高锅炉运行效率和燃烧效率,节约能
源,提高锅炉运行的稳定性,降低工人的劳动强度, 2.1 控制系统设计原则
改善劳动条件,使氧化铝稳产、高产的目的,采用先 1)通过锅炉集中监控系统对锅炉运行参数的实
进的自动化系统集成技术和计算机技术,开发锅炉 时监控,使锅炉安全可靠生产。
集中监控系统,实时提供各台锅炉的运行参数和运 2)依据系统的各类数据和状态量及相应控制,
行状态及相应控制,是锅炉安全、可靠运行 ,确保工 可制定锅炉运行方案,控制全厂的供用汽平衡。
厂安全生产所必需的,而且可为今后的生产管理和 3)实时快速、准确报警,捕捉事故前兆,减少直
技术改造创造条件。 至消除重大事故。在确保功能可靠和操作管理方便
工业锅炉的主要动态特性包括非线性、非最小 的前提下,尽量采用先进技术;求得比较低的投资和
相位特征、不稳定性、时滞和负荷干扰,因而采用传 较少的运行费用,取得较好的处理效果。
统的控制方法难以实施有效的控制,智能集成控制
本人在医药行业摸爬滚打10年,做过实验室QC,仪器公司售后技术支持工程师,擅长解答实验室仪器问题,现为一家制药企业仪器管理。
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