利用模数法设计球墨铸铁件的冒口冷铁工艺实例.pdfVIP

利用模数法设计球墨铸铁件的冒口冷铁工艺实例.pdf

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铸 造 Dee.2012 · l462· FOUNDRY V0I.61 NO.12 利用模数法设计球墨铸铁件的冒口冷铁工艺实例 薛蕊莉,林艳茹 (宁夏共享集团有限责任公司,宁夏银川750021) 摘要:铸件模数的计算对控制铸件的凝固顺序十分重要。为解决发电内衬铸件上的缩松问题,笔者利用模数法设 计球墨铸铁件的冒口及冷铁,且通过该方法成功地解决了铸件的缩松问题。结果表明,改进后同类产品的废品率由 改进前的23.6%左右降低到2%以下。 关键词:模数;补缩距离;冒口;冷铁 中图分类号:TG143.5 文献标识码:A 文章编号:1001—4977 (2012)12—1462—03 PrroocceessssEExxaammpplieeo0fRRiisseerrssa]nnddChhiillllS:o0fDuctlieIIronnCCaassttiinnggbbyy ModuliCalculationMethod XUERui-li,LINYan—ru (NingxiaKocelGroupCo.,Ltd.,Yinchuan750021,Ningxia,China) Abstract:CalculationofcastingmodulusiSveryimportantforthecontrolofsequencesolidificationofthe casting.Inordertosolvethedispersedshrinkageofpowerliningcasting,themodulicalculationmethodwas usedtodesigntherisersandchillsoftheductileironcasting.andhtedispersedshrinkagewassuccessfully solvedbythemethod.Theresultsshowthattherejectionrateofhtesimilarproductsdecreasesfrom20%to2% afterimprovement. Ke、rwords:moduli;feedingdistance;risers;chills 由于球墨铸铁糊状凝固的特点,缩松缺陷一直是 困扰球墨铸铁件生产的难题,所以技术人员在设计工 1 产品参数及原工艺 艺时形成一个习惯——采用大量的冷铁。虽然采用冷 铸件高度620mm,外圆最大半径494mm,顶部内 铁能在一定程度上降低缩松缺陷,但是使用大量冷铁 圆半径372m/n,铸件最大壁厚 (顶部)81mm,最小 造成成本高,操作难,并且有些产品使用冷铁越多反 壁厚38mm,铸件重366kg,材质要求为ASTM标准的 而成功率更低。通过不断摸索和学习,利用模数法进 A395。原工艺冷铁及冒口工艺见图2,外侧铺满厚度 行严格计算,建立 良好的补缩通道,可以很好地解决 40rnIn的灰铸铁冷铁,内侧在凸出位置放置60mm厚的 球墨铸铁缩松缺陷。本文中所述的产品是燃气发电铸 冷铁,冒口为(/)200mmx200mm的保温冒H4个。 件之一的内衬铸件,长期以来工艺上采用很多冷铁, 但是废品率一直居高不下,在2010年8月至2011年5月, 共生产72件,由于缩松导致的废品12件,占总废品的 70.6%。见图1。 图2

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