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)【卷第}{期 (2011.08)(试验研究
高凝稀油油井掺水伴热优化技术
李景全 陈侃平 朱桂东 张玉麒 王如新 河南油田采油一厂
戴海辉 大庆油田采油十厂
摘要:油井能否实现长期安全集输 ,与其产 出液的含水、组分、流速、井距和温度等都有
关,为了搞清其影响,通过与高校合作开展原油安全集输影响因素的研究。由实验证明,在产
液量一定的条件下,含水率越高其黏壁温度越低 ,原油可以在低于凝 固点条件下安全集输 。脱
水回掺优化技术先后在双河油田的15、19等8座计量站,以及张店南1O8、南109-平1等2个零
散区块 10口井应用,不仅保证 了油井的安全集输,而且节约投资1090万元,年节约运行费用
501万元,还解决了边远井掺水压降与温降较大的难题 。
关键词:高凝稀油;掺水;优化;工艺;技术界限
doi:lO.3969/j.issn.1006—6896.2011.8.021
河南油田采油一厂管理的是高凝稀油油田,凝 高温产出液就地脱水回掺工艺原理:对具有高
固点平均在43。C左右 ,47%的油井地面集输温度 低温油井共存的区域,在计量站将油井产出的高温
在凝固点以下,当油井产出液因输送温度较低,在 液通过油水分离装置就地脱水,将脱出的高温水通
管壁结蜡或流动阻力偏大,不能实现正常安全集输 过泵提压回掺到低温井。
时,就需要进行掺水维持正常生产。但什么井需要 工艺具体流程为:将计量站的高温井并联后 ,
掺水、掺多少水、如何掺水等 目前没有科学量化界 产出液从分离器的中上部进入,从分离器的顶部出
定 ,导致部分井 由于掺水量过大,造成回压上升, 油、气、水混合物,中下部出重力分离水,底部排
影响产量 ;部分井 由于掺水量过小或掺水系统分 污,分离出来的高温水经加压后回掺到低温油井。
水不均,造成管线堵塞。如何实施优化掺水 ,需要 高温产出液就地脱水回掺工艺优点如下:
开展掺水优化技术研究,目的是优化回掺工艺,缩 (1)简化了掺水集输工艺流程。省掉了联合站
短掺水流程,降低温降与压降 ,研究掺水优化技 站 内的脱水、加热、升压工艺流程和联合站到计量
术界限,降低掺水量,在满足生产需求前提下,降 站的掺水流程。
低运行费用 。 (2)减少了联合站至计量站的地面集输管网建
设费用与后期维护费用。
1 工艺优化
(3)降低了沿程热量损失。传统掺水工艺流程
1.1 整装老油田
经过7个节点6段管线,而高温产出液就地脱水回
整装老油田油井相对密集 ,原掺水系统完善 ,
掺技术是 4个节点3段管线 ,减少了3个节点3段
缺点是节点多,流程长,穿孔频繁。考虑到现场有
管线及l套加热装置。
部分油井产出液温度较高,经传统工艺流程流动后
(4)解决了边远井站因掺水温降大、压降大、
热量散失大,若将这部分高温液就地脱水 回掺利
管线穿孔频繁造成的掺水困难。
用 ,不仅可缩短掺水流程,而且可提高掺水温度,
(5)降低了联合站重复处理工作量和处理费
减小温降与压降。因此研究开发了高温产出液就地
用。简化后的掺水工艺流程是将高温液脱水后直接
脱水回掺工艺 (4个节点),流程为:高温油井产
输送到掺水油井,不需要输送到联合站重复处理。
出液一计量站脱水 泵加
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