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第22卷第2期 聚 酯 工 业 V01.22No.2
2009-()3 P0lyesterIndustry Mar.2oo9
酯化反应 “快循环’’产生的原因及对策
曹克贺
(中石化洛阳分公司,河南 洛阳 4710l2)
摘要:聚酯装置生产负荷超过 1oo%后,酯化釜经常出现 “快循环”。经过分析, A平均粒径的变小是引起酯化 “快循环”的
直接原因。通过对酯化釜浆料进料和反应温度的及时调整,合理利用2种调节手段,才能确保生产平稳,产品品质优等。
关键词 : A;“快循环”;工艺调整
中圈分类号:TQ245.12 文献标识码:B 文章编号:1008-826l(20f)9)O2 2 }
循环、升温。反应釜 内各点温度的接近说明了酯化
O 前言
釜的自循环速度 已大大加快,因此称之为 “快循
中石化洛阳分公司聚酯装置采用杜邦工艺,设 环”。
计生产能力为 12.625t/,h。工艺采用三釜流程,整 (3)酯化釜U型管底端 内的测压点压力从0.O6
条生产线物料停留时间为 3.5—4h,反应温度为 MPa升高至0.08MPa。
285—295℃,具有高温、短停留时间的特点。酯化 酯化釜发生 “快循环”时,对生产有负面影响。
釜采用外置换热器,依靠热虹吸原理进行物料搅拌 (1)酯化反应变得极不稳定,各工艺参数无法
以完成酯化反应,物料在酯化釜的平均停留时间为 自动控制。尽管釜内液位迅速降低,但釜内物料总
1.5h。 量并无改变。一旦生产工艺条件发生波动,酯化釜
内物料循环又恢复至正常状态,此时突降的液位又
1 “快循环”的表现及影响
突然上升,这样浆料进料量、酯化液位、温度就大幅
根据生产需要,从 2003年开始,装置 常在 波动,严重时会导致釜内更多的低聚物随EG、水进
105%~ll0%的负荷下运行,在酯化釜反应液位 人分离塔,造成酯化 EC管线堵塞,甚至堵塞分离塔
UC 51l、反应温度 TIC_()5O6、浆料配料的量比增加 塔板而酿成停工事故。
到一定值时,酯化反应常产生 “快循环 ”,主要表现 (2)导致产品品质波动。化验结果统计表明,
在液位下降和温差变小。 “快循环”发生时,低聚物的羧基值大幅下降,从850
(1)酯化釜液位uc_()511突然下降 :从58%降 In0l/,t下降至6o0m01/,t。随后缩聚工段真空度提
至45%~50%,现场观察发现,液位确实从视镜中 高,反应进行变缓,为此不得不强化其他反应条件。
下部下降至视镜以下。 化验结果显示成品6值约为4.5,端羧基值小于28
(2)酯化釜上各测温点温度差变小(见表 1)。 mol/t,导致产品降等。
表1 酯化釜上各测温点温度 2 酯化反应机理
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酯化釜的模型如图1所示。PTA和EG按一定
Ofester哦canOnr翰 ctor
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