降低炼钢全流程钢铁料消耗工艺研究.docVIP

降低炼钢全流程钢铁料消耗工艺研究.doc

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降低炼钢全流程钢铁消耗工艺研究 蒋龙奎 钢铁料消耗是炼钢厂一项重要的综合性技术经济指标,涉及脱硫、提钒、炼钢和连铸等炼钢生产全流程。钢铁料消耗占整个炼钢厂成本的70%以上,降低钢铁料消耗,则意味着原料投入减少,成本和能耗降低,效益明显提高。 国内外降低钢铁料采用的主要措施有:①推行全面精料炼钢,铁水脱P、、i后供给转炉,通过强化铁水脱硫,对铁水成分、温度、带渣量进行考核,以保证和稳定转炉生产;②转炉冶炼改善吹炼工艺,降低吹损和喷溅;提高造渣材料质量,采用活性石灰造渣,减少渣量,减少化学吹损和渣中带铁;稳定转炉操作,避免过吹及喷溅;③提高连铸比,控制中间包钢水残余量,减少断浇,提高连铸炉数和金属收得率,提高良坯收得率,降低铸损。 近年来,攀钢围绕降低钢铁料消耗进行了多年攻关,取得了一定的成绩,但实际指标与国内主要钢铁企业还有一定的差距。针对攀钢炼钢全流程钢铁料消耗仍然偏高的情况,在炼钢全流程钢铁料消耗调查基础上,结合攀钢提钒炼钢厂装备及工艺条件,采用以下技术措施:①优化脱硫提钒工艺,降低脱硫提钒铁损;②优化复吹炼钢,减少渣中带铁,降低终渣TFe;③加强连铸管理,提高单中包连浇炉数、控制大包残钢,并尽可能减少漏钢。采用以上关键技术后,攀钢脱硫提钒铁损由5.39%降低到5.21%;转炉终渣TFe含量由21%降低到19.47%;单中包连浇炉数提高了.97炉/包次,同时中包残钢量降低0.68kg/t钢。钢铁料消耗降低显著,炼钢全流程钢铁料消耗控制为1145.45 kg/t钢,较对比降低了3.2 kg/t钢。 1攀钢钢铁料消耗控制现状及改进技术措施 攀钢提钒炼钢厂目前拥有5个脱硫工位、2×120t提钒转炉、5×120炼钢转炉和5台连铸机,基本上实现了炉机匹配。攀钢炼钢工艺流程见图1。目前,转炉炼钢钢铁料消耗为172kg/t钢,与国内其他厂家消耗相比,有进一步降低的潜力。 1.1影响全流程钢铁料消耗主要因素分析 1)铁水脱硫提钒工序 攀钢高炉采用钒钛磁铁矿冶炼,铁水低i]、低温,以及、Ti元素的存在,影响了在铁水中的传质;另外,高炉渣为aO—SiO2—Al2O3—TiO2渣系,渣中Ti含量达20%,且有少量的Ti,TiN,Ti(,N)及其他高熔点物质,导致炉渣熔化温度升高,流动差,脱硫反应动力学条件不好,脱硫扒渣铁损较高。 铁水提钒时吹损和钒渣带铁是钢铁料消耗的主要因素。钢铁料消耗主要表现为:①现提钒工艺难以适应不同铁水条件的变化;②钒渣TFe含量较高,使钢铁料消耗增加。 2)转炉炼钢工序 攀钢采用半钢炼钢,半钢低,平均为3.93%左右,且i]、[Mn均为微量。炼钢过程明显热量不足、吹损大,终渣TFe含量高。 3)钢水连铸工序 连铸工序影响钢铁料消耗的主要方面:连铸坯的切头、切尾和中间包更换的接头;中间包和大包残余钢水、铸坯火焰切割产生的割缝等。 1.2降低全流程钢铁料消耗技术措施 为进一步降低炼钢全流程钢铁料消耗,提出以下针对性技术施: 1)开发高效复合脱硫剂,优化脱硫喷吹工艺减少脱硫过程喷溅。 2)优化脱硫调渣工艺,降低脱硫渣带铁量。 3)优化提钒、炼钢复吹工艺,减少炼钢深吹降低钒渣、钢渣TFe含量。 4)优化转炉炼钢造渣工艺,降低渣中TFe含量。 5)采用板坯连铸浸入式水口快速更换技术,减少断浇、漏钢、死流、回炉,强化切头、切尾处理,提高定尺合格率,提高连铸单中包连浇炉数、降低中包残余钢水量,减少废品量。 2降低脱硫提钒铁损 2.1铁水条件 高炉铁水条件见表1。 2.2优化脱硫剂配方 对脱硫剂的改进包括:①适当降低原M4脱硫剂的Mg含量;②适当增大原M4脱硫剂和原AD脱硫剂的发气量,提高脱硫效率;③在原M4脱硫剂和原AD脱硫剂中配加部分钠盐,降低脱硫渣黏度,在提高脱硫效率的同时进一步降低脱硫铁损;④取消原AD脱硫剂中金属铝的配量;⑤降低原M4脱硫剂aO含量,提高原AD脱硫剂的aO含量,以达到降低脱硫剂单耗提高脱硫效率的目的。 对比典型试验与大生产的脱硫效果发现,在脱硫效率及喷吹时间以及脱硫剂单耗优于对比炉次的情况下,试验罐次脱硫铁损为3.56%,较原M4脱硫剂降低0.16%;较原AD脱硫剂降低0.13%。 2.3优化脱硫调渣工艺 脱硫渣渣态较稀,脱硫后扒渣困难;渣态较稠,脱疏渣流动性差,渣中金属铁含量较高,扒渣时造成直接的金属铁损失。为改善脱硫渣态,减少脱硫渣中金属铁含量,降低脱硫扒渣铁损,根据生产实际对脱硫调渣剂进行了改进。改进前后的T型脱硫调渣剂主要成分见表2。 脱硫渣调渣剂改进前、后效果对比可见,使用高效钙基复合脱硫剂,试验罐次TFe 29.69%,较改进前对比罐次低8.33%;使用高效镁基脱硫剂,试验罐次TFe 41.22%,较改进前对比罐次低2.56%。说明加入改进后T型脱硫调渣剂能有效地降低脱硫渣TFe,改善渣态,有利于降

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