两起施工升降机事故引起的思考.pdfVIP

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故障&事故 Faults&Accidents 坠器,发现制动摩擦片厚度约 3.0mm,只有原 上下位 电机制动器未装防护罩,环境条件 出厂时厚度的一半 ;制动锥鼓制动面明显有发热 对制动力有一定的影响。事故时,维修人员在抬 发蓝现象;蝶形弹簧压紧,圆螺母全部跟进,偏 起 电机轴联轴器与减速机高速轴联轴器对位插入 心块机构完好 ;制动摩擦片表面有一层厚度约为 并调整位置方向时,电机后部意外 向下滑落,正 0.2-0.3ram的深色研磨粉尘混合物,表面光洁、 好撞击在下位制动器的滑杆位置,滑杆直径一般 质地脆硬,可轻易地从制动片上剥离,这是制动 约为 ]2mm,是制动盘开闭滑动的导向部件,撞 锥鼓和制动片长时间研磨而引起的结果。 击造成了滑杆弯曲,制动盘倾斜,制动器瞬间失 效,而此时上位动力单元的制动力不足,吊笼加 速下坠,达到一定速度后防坠器动作 ,由于防坠 器制动片表面覆盖有研磨形成的混合物,摩擦系 数很小,不能有效制停吊笼,吊笼坠地 ,同时造 成防坠器外壳开裂。 3 事故教训I 图7 防坠器外壳严重开裂 2.2 事故分析 这 2起事故的原因有一定的共性和隐蔽性。 事故前,上位电动机在待修停机的数天 中未 1)在升降机检查、维修作业时,应把吊笼降 装制动器 围罩 ,因工程施工粉尘较多,加上天气 至地面,无法下降的,应采用钢丝绳、手拉葫芦 偶有阴雨,久停后初次开机会对制动性能造成影 等可靠地固定吊笼后方可作业。在升降机维修 、 响,其制动力矩试验结果约为 91N ·m。该升降机 升降节时都应保持防坠器正常有效。 的中位制动器存在故障,使整个 吊笼制动能力下 2)防坠器动作后,必须查明原因,消除故障 降,但 由于平时吊笼运行很少满载 ,传动系统 中 后,方可复位投入运行。 有2个 电动机能正常工作,基本能满足吊笼正常 3)应多加重视环境气象条件对 电机制动器制 运行的要求,此时,吊笼运行情况不会有明显的 动性能的影响。制动器防护罩应及时装妥。停用 异常。但当吊笼载荷偶尔接近额定值 ,如防坠器 3天以上 ,或环境潮湿、粉尘较多的环境下,每 动作速度调为 1.0m/s的负偏差时,在下行制动 天使用升 降机前,应在地面站开闭制动器数次, 时会造成制动距离过长引发防坠器动作锥鼓轻度 以驱散制动盘上的粉尘,保持正常的制动力矩, 跟进。这种动作处于临界动作状态,此时操作人 检查时,应逐个观察制动器的开闭情况。必要时 员未感觉到升降机有明显地异常。但实际上防坠 进行制动性能试验。 器在下行时经常处于准动作状态 ,再因防坠器上 4)防坠器应进行正确的维护,严禁在离心块 有数个 出气小孑L,当湿度较大的空气进入后,制 和制动鼓上加油加水。每年按时年检,满 5年应 动锥鼓对摩擦面的高压强作用下,摩擦面相对滑 及时报废。壳体出气孔应朝下,每次动作后应把 动引起高温;摩擦下来的粉尘和潮湿空气形成了 圆螺母复位,保持标志销位置处于正常位置。正 摩擦系数很小的研磨

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