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电解槽炉底压降问题的研究与处理实践
引、志宏
(山西羿运有色金属有限公司)
摘要:本文通过对某公司200kA系列炉底压降问题的观测、研究,阐述了导致铝电解槽炉底压降增大的原因,
以及可以采取的对应措施。
关键词:铝电解吨铝电耗工作电压平均电压 炉底压降
1概述 块之间的接触压降、阴极钢棒与钢棒之间的接触压
降。它们变化最大的原因主要是槽底沉淀状况和槽
某公司200kA系列电解槽的设计工作电压为
4.2,但是目前因为系列电流强化、电价影响因素外, 龄状况。据不完全统计,该系列在2000天以下的槽
实施了强化电流、降低槽压的技改措施。经统计,目 底压降一般在370mV左右,但该系列槽龄的差异,以
前该系列槽压平均在4.OV左右,而极距测定约在及电解槽槽况变化快速,致使槽底沉淀变化也很快,
4.Ocm左右。根据槽况运行特点,以及技术经济指标就使得部分槽底的压降往往高于400mV。以此进行计
的反应,目前继续降低该系列设定电压、平均电压的 算,如果可将目前的槽底压降降低20Mv,按照目前的
空间已经不大,否则会出现槽况及技术经济指标恶 电流效率水平估算,则至少可将吨铝单耗降低
化的可能。通过对技术文献的查阅,以及多年来的实 50kwh/t.AI左右。因此,我们认为通过降低炉底压
践经验,结合该系列电解槽的运行特点,我们认为: 降,达到继续降低吨铝电耗的空间和意义都十分巨
在槽压总体维持不变的情况下,通过降低炉底压降, 大。
提高极间压降,维持电解槽的热平衡和技术经济指 2降低炉底压降的技术经济左右综述
标,是目前该系列电解槽可以降低吨铝电耗关键经 因为电耗成本在吨铝成本中的比重越来越大,
济指标的一项有效措施。这里所指的炉底压降,就是 根据目前电价粗略估算,达到了尽五成的比例,这也
指电解槽中从铝液层底部到阴极钢棒爆炸焊铁一侧 是目前国家限制电解铝高能耗产业的国家主要调控
之间的压降。 政策。为适应生存与发展需要,最大空间的寻找铝电
根据我们长期的测定统计,一般情况下,电解槽 解节能、节电空间,就成为行业发展的主体。而吨铝
炉底压降的平均值一般在350~400mV之间。但因为电耗的主要影响因素,可以通过公式(1)进行分解和
槽况和槽龄的差异,实际炉底压降往往在300~探讨。
600mY之间,约占电解槽槽压的15%~20%之间,波动W=2980×V平均/n(1)
幅度很大,因此可以改善的空间也很大,所以节约这 式中:W—一吨铝电耗,kwh/t.AI;
部分的电压和电耗损失,对于继续优化电解槽热平 V平均——电解槽平均电压,V;
衡和物料平衡意义很大。根据铝电解的一般理论,我 rl——电解槽电流效率,%。
们知道:炉底压降包括铝液层压降、铝液与阴极炭块 从以上基本公式,我们得出可以降低吨铝电耗
之间的接触压降、炭块压降,以及炭块与阴极钢棒之 的两个基本途径:
间的接触压降、阴极钢棒本身的压降,这其中变化最 (1)降低电解槽平均电压;
大,也是炉底压降主要组成部分是铝液层与阴极炭 (2)提高电解槽电流效率。
q》
而根据我们多年的实践,日常工艺因素、槽况热 (1)由于设备老化,造成工人劳动强度变大,继
平衡与物料平衡是影响电流效率的主要因素,这也 而造成工艺操作质量下滑是原因之一。日常作业中,
是我们平常关注最多的问题,也是我们每天工作力 最主要的换极作业,对于未来及溶解的氧化铝,或部
求提高的目标,所以,这里我们不做过多论述。所以 分软结壳得不到及时勾捞,从而造成炉底压降升高,
该问题的突破点就集中到了电解槽平均电压上。 同时还是炉底散热变差,热应力的增大致使炉底上
对平均电压作进一步具体分析,我们发现:电
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