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分馏塔进水的分析及处理 氮气站 二0一一年一月十日 『前言』 塔里木油田石化分公司的空分设备为KDN—800/50Y型,采用分子筛净化带增压透平膨胀机流程。为了降低公司生产运行成本,在2009年底,对氮气站的气源进行了改造,铺设工业风管线,由化肥现场的空压机供给所需的空气,并对装置的仪表气进行了相应的改造。改造后,装置的运行一直较为平稳,2010年10月9日,因为生产需要,对2#分馏塔进行了保冷处理; 10日下午装置再次启动运行时,出现了一系列以往运行时没有遇到的新问题和新现象。 图1:氮气站管线图 氮气站 燃机 化肥 低压氮气 中压氮气 工业风 一、故障现象 增压膨胀机的转速表波动极大,在1~34000之间波动,最后瞬间到达了50000转的,直接导致膨胀机跳车。组织仪表人员对转速探头进行处理,在处理过程中发现探头和轴承气 管线中有结冰现象。 轴承气管线 转速探头 1.1 膨胀机转速 一、故障现象 进分馏塔空气流量和膨胀机转速同时波动,一起变大和变小,变化量较大,波动范围在100m3/h~1800 m3/h之间。 操作人员在随后的分馏塔进气过程中,发现主换热器前后压差越来越大,出现了堵塞现象。 1.2 进分馏塔空气流量 1.3 主换热器压差 一、故障现象 现场观察发现,下塔吹除阀V304和冷凝蒸发器蒸发侧吹除阀V303的出口管线开始有不少水被吹出来,后来直接吹出了冰块,最后该管线被冰块完全堵塞。 1.4 加温吹除 二、原因分析 由于化验人员分析分子筛出口空气露点合格,因此不可能是分子筛失效导致大量的水进入 。 2.1 分子筛失效 二、原因分析 由于当时冷却水压力正常,空气经过后冷器的冷却温度也正常,所以也排除这种可能 。 2.2 增压机后冷器故障 二、原因分析 2.3 进塔空气管线中已经进水 过滤器AF2001 操作人员巡检时,从分子筛仪表气管线上的过滤器AF2001排出了大量的积水,说明工业风含水,并且在保冷期间,通过V2001和V2002给外供氮气控制阀PV-504提供仪表气,导致工业风中大量的水汽直接被带入了进塔管线 二、原因分析 仪表气供气图 三、处理方法 3.1、吹除分子筛及分馏塔所有的仪表气管线,保证 仪表气供气正常。 3.2、排尽分馏塔内上下塔液位。 三、处理方法 3.3、加温吹除 静置两小时后,开始吹除,首先通过V301将主换热器出口吹至5°C,然后将V302—V305吹除阀全部打开,进行彻底的吹除,直到所有的吹除阀出口都达到常温 三、处理方法 3.4、吹除V11阀 V11阀 V11阀在经过长时间吹除无法吹通时,通知机修将阀芯取出后,继续吹除,直到将分馏塔上所有吹除管线出口吹至常温,所有阀门吹通并能正常动作为止。 三、处理方法 3.5 吹除膨胀机 打开膨胀机吹除阀和蜗壳吹除阀,对膨胀机进行彻底的吹除。 四、分馏塔进水的危害 4.1、导致分馏塔内管线冻堵,严重时,会导致管 线破裂,需要花费大量的人力、物力去重新 检查维修,停运周期较长,影响正常的生产。 4.2、管线中的积水可能会被带入仪表气管线,对 仪表的检测和控制,甚至造成仪表的损坏。 4.3、可能造成轴承气供给管线堵塞,使增压膨胀 机气体轴承的供气不足,严重时导致轴承烧 毁。 五、分馏塔进水的预防措施 5.1、对仪表气管线进行改造,使仪表气管线与分 馏塔进气管线独立,以免仪表气窜入分馏塔。 5.2、保证分子筛正常运行,增加对分子筛出气质 量的检测,保证进塔空气合格。 5.3、操作人员加强巡检,努力提高自己的操作水 平,能及时发现处理装置的各种运行故障。 五、分馏塔进水的预防措施 5.4、在仪表气管线改造未完成时,给PV-504气动阀提供的气源时,一定要使用经过分子筛吸附后的空气
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