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嵌入式PLC在梭式窑控制系统中的应用
作者:雷军、吴昊天
摘要:采用CAN总线技术组建以嵌入式PLC为主站的CAN网络,运用PID算法,结合工业级人机界面,实现梭式窑的逻辑控制和过程控制。
关键词:嵌入式PLC;人机界面;CAN总线;梭式窑;控制
1 引言
20多年来,窑炉控制系统的发展经历从人工看火,手动调节,到单显表显示,手动调节;到智能调节仪表自动调节,到计算机自动控制,到计算机+智能调节仪表双重控制等多个阶段。我们在黄冈市华泰窑炉公司承建的河南郑州上街铝厂80立方燃气梭式窑上,采用了全新的窑炉控制方案——PLC+人机界面控制方案。该窑已于2005年6月投产,温度控制精度达到±控制系统框图如下:
??? EASY-M2416R
???? 是一款嵌入式 PLC 24点开关量输入、16 点开关量输出,其编程环境与三菱 FX2n 兼容除具有功能之外,还
??? CAN-AD1216
??? 是温度采集模块 CAN 总线产品, 16 个通道,它将热电偶毫伏信号转化为数值信号,通过CAN PLC 。
??? CAN-AD1208A
是压力采集模块, CAN 总线产品,有 8 个通道,接受 4-20mA 的模拟信号转化为 0-1000 的数字信号。
??? CAN-DA1208
???? 是 0-10V 的模拟量输出模块, CAN 总线产品,有 8 个通道,它接收 CAN 总线的数字信号转化为 0-10V
? ?? 人机界面
能与EASY-M2416R连接人机界面三菱、台达、 HITECH 、 Eview 等,这里选用 HITECH 的PWS3216 ,它是一款 256 色 10.4 ”的人机界面。
4、工艺要求实现
进程工艺??
根据产品及工艺的多样性要求,提供了三条工艺曲线以供选择。每条曲线都由20个温度段组成,在每个温度段中可以设置所需的温度要求及所需要的时间。按下图画面左下脚“工艺选择”设值按钮,填入所需的工艺曲线及起始段号后,再返回主画面按下“进程启动”按钮,这时PLC就调入这条曲线参数进行处理运算,同时进程指示灯会点亮,以指示当前所调入的参数段,并且随着进程段数的增加而改变。“当前给定”显示框,显示的是PLC根据所选段号参数,计算出来的当前给定温度值。PLC把此值同时赋给六个脉冲阀,当成其PID运算的目标值。并且在PLC开机初始化或进程启动时,所显示的是从1#加热区所采样到的当前炉温,进程是在这个温度基础上开始运行的。当“当前段号”数值框中的数值大于“终止段号”中的数值时,就表示进程结束,这时要想重新启动,就需要重新设置起始段号,并返回主画面按下“进程启动”按钮。“给定周期”设值框是用来改变“当前给定”数值框数字跳动的频率周期,给定周期小,数值显示的跳动频率就快,数值变化的幅度就小,反之亦然。此值已被限制在1-20秒之内。画面下方的“温度曲线”按钮是一个子画面打开按钮,实现该温度进程工艺的人机界面画面如下:
其相应部分梯形图程序如下:
4.2 烧嘴的控制
?? 该梭式窑烧嘴的控制方式是:脉冲信号控制助燃风电磁阀,燃气阀依靠比例阀控制,要求脉冲周期可调,同时可设置最小开启时间和最小关闭时间。画面显示的是PLC 8组PID运算所需要的参数设置值,这些值按照现场工艺要求一经设置好后不许改动。它由密码进行保护,只有持有密码者才可以打开画面进去修改。“脉冲周期”是一个设值按钮,其值控制六个脉冲阀的输出周期,即多长时间阀动作一次。此值已被限制在3——20秒。“最小开启时间”和“最小关闭时间”分别对应脉冲阀的两个参数。程序处理时,当阀的理论开启时间小于阀的“最小开启时间”时,阀全关,当阀的理论关闭时间小于阀的“最小关闭时间”时,阀全闭。实现该过程的人机界面画面如下:
对应的梯形图程序如下:
4.3人机界面画面,面板按钮与人机界面按钮互为备份,操作时可无扰切换。除上述两设置画面外,还展示了梭式窑的现场模拟图、风机和烧嘴状态指示、温度压力显示、设定温度曲线、实时温度曲线及故障信息。下面是该系统的主画面。
???? 应用嵌入式 PLC CAN 总线技术加工业级人机界面的梭式窑控制系统,与传统的梭式窑计算机控制系统相比有以下优势:
(1)组成了一个局域网,实现了“集中分散型控制”,在人机界面上控制属于集中控制,在各个柜子面板按钮属于分散控制,两者处于同一个优先级。
(2)克服了工业计算机在使用过程中存在的三大问题:
计算机可靠性难以保证。(如:风扇、硬盘、键盘、鼠标等部件容易损坏)
很难标准化。(硬件不断升级、软件不断更新、编程语言众多、很难规范化等)
维
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