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焦炭塔顶大油气管线出口接管结焦原因及措施.pdf
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设备与防腐 Q齐IL鲁U石P油ET化R工OC,H2E0M05ICA,3L3(4T)EC:H3N1O1~IX3IG1Y4
焦炭塔顶大油气管线出口接管结焦原因及措施
郑宗孝
(中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂,山东淄博,255434)
摘 耍 延迟焦化装置焦炭塔顶大油气管线出口接管出现了结焦问题,严重影响了装置的安全生产,通过对结焦
部位和结焦程度的分析,采取了工艺改进措施,极大缓解了大油气管线出口接管的结焦速度,并提出了进一步的改造
建议,为彻底解决大油气管线结焦问题提供了可参考的方案。
关键词 焦炭塔 大油气管线 结焦 泡沫层 急冷油
中图分类号: 4.3 文献标识码:B 文章编号:1o09—9859(2o05)04—0311—04
延迟焦化工艺是炼油厂提高轻质油收率和生 幅进行调整的情况下,自8月初开始,加热炉出口
产焦炭的重要手段。最大限度地延长延迟焦化装 及焦炭塔底压力出现较明显的上升,至 8月下旬
置的生产周期是各炼油厂提高效益的一项有效途 加热炉出口四路分支压力由原来的0.37MPa上
径。而在国内同类装置中影响焦化装置长周期运 升到0.45~0.5MPa,总出口压力由原来的0.37
转的一个普遍问题是焦炭塔大油气管线结焦问 MPa上升到 0.42~0.48MPa,焦炭塔底压力 由
题。大油气管线结焦加剧,会造成管线压降过大, 原来的0.27MPa上升到 0.37~0.40MPa。在安
气速升高,加速焦粉携带,导致结焦愈加严重,严 全阀起跳前,加热炉总出口压力最高达0.54
重威胁装置的长周期安全生产。因此,解决大油 MPa,焦炭塔底压力最高达0.51MPa。
气管线结焦,是延长延迟焦化装置生产周期的一
个关键问题。
1 焦炭塔系统简介
胜利炼油厂 1.4Mt/a延迟焦化装置于 2004
年3月建成投产,采用了一炉两塔的工艺路线。
其中焦炭塔大型化,直径为 怊800mm,高径比为
2.72;塔顶采用椭圆封头设计,在不增加焦炭塔法
兰面高度的条件下尽量增加切线高度,提高焦炭
塔容积;塔顶除焦 口~94mm 与油气 出 口
~594mm分开设计,塔顶大油气管线出口接管采 图1 焦炭塔顶结构简图
用注急冷油技术,以防止管线结焦;焦炭塔顶采用
注消泡剂技术,以提高焦炭塔的利用率。焦炭塔 塔顶现场检查发现,焦炭塔C601/1顶大油气
顶结构简图见图1。 管线震动偏大,而且管线内声音异常。后在大油
气管线出口弯头和安全阀前安装现场压力表,发
现大油气管线出口弯头压力0.15MPa,较安全阀
2 大油气管线出口接管结焦问题及处理
2.1 结焦问题分析
收稿 日期 :20o5—07—04;修回日期:20o5—09—09。
2004年8月28日焦炭塔 C601/1超压,安全
作者简介:郑宗孝,男,工程师,1993年毕业于抚顺石油学院
阀起跳,而室内焦炭塔顶温度、压力未出现异常, 石油加工专业,现在胜利炼油厂延迟焦化车间从事技术管理
仪表检查也无问题。后发现在加热炉进料量未大 工作。电话~0533—7575241。
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312 · 齐 鲁 石 油 化 工 第 33卷
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前压力0.3MPa低0.15MPa。怀疑焦炭塔顶大油
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