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丝网波纹填料在精甲醇装置中的应用.doc
丝网波纹填料在精甲醇装置中的应用
河南心连心化肥有限公司前身是河南新乡化肥总厂,是1969年建成投产的年产3000吨合成氨的小氮肥企业。三十多年来,经过不断技术挖潜改造,现已发展成为以年产38万吨合成氨、年产65万吨尿素、30万吨复合肥、10万吨甲醇产品为主,兼产封头、糠醛、化工设备、氧气等产品的综合性化工企业。
2003年我公司为调整产品结构及扩产节能降耗,采用醇烃化工艺,副产甲醇5万吨。为此,充分利用公用工程水、电、汽齐全的条件,建甲醇精馏装置,将联醇初级产品粗甲醇进一步深加工,提高末端产品的附加值,力争创造出更好的效益。此项目的投产调整了产品结构,可取得较好的经济效益。
1.方案的选择
1.1 方案的选择
目前,国内联醇厂家大部分都选用双塔精馏工艺,主、预精馏塔几乎都选用板式结构,虽然投资少,但是塔身高大,操作弹性小,结构复杂,安装和检修十分困难,能耗高。实际生产中,粗甲醇、水、电、汽等消耗量大,极大地削弱了产品的竞争力,而且控制点多,操作复杂,工艺指标反应滞后,调整时间长,产品质量也不太稳定。为此,经过认真论证,决定采用双塔精馏工艺,核心设备选用新型主、预塔都为填料型的精馏塔,塔内填料采用高效的不锈钢丝网波纹填料CY700,它具有比表面积大,液体均布能力强,塔体阻力小,传质、传热效率高,操作弹性大,安装检修方便等优点。而且能使主、预塔的塔高降低1/3,因此,实际生产中,产品质量好,消耗低,易操作,工艺指标调整快。产品具有较强的竞争力。综上所述,我们决定采用主、预精馏塔全部是丝网波纹填料塔。为我公司整个系统的节能降耗作出该部分的贡献。
1.2 填料塔的特点
主、预精馏塔结构上是相似的,上部为精馏段,下部为提馏段。原料经加热器加热到沸点温度时进入填料塔的加料层,在丝网填料上传质、传热,轻组份不断被加热、气化、上升,重组分不断地被冷却、液化、下降。在塔的下部有热虹吸式再沸器,靠0.1 MPa蒸汽加热源源不断地提供热能,保持整个塔的填料层处于沸腾状态。
塔身矮,由我公司采用的甲醇精馏专用不锈钢丝网填料CY700的主要技术指标为:比表面积≥700 m2/m3,空隙率0.85 m2/m 3,理论塔板数8~10块/m,且具有优良的传质、传热性能和液体均布能力强的优点。所以,与同样生产能力的板式主、预塔相比,塔高由φ1600×48200、φ1400×3200降至φ1600×38500、φ1400×23000。
节能降耗:由于板式塔的塔板效率低,导致塔身高大,要保证甲醇精馏效果,必然要采用较高的精馏塔温度和精馏回流比,加大循环处理量,增加输送泵的能耗,萃取水用量也要加大,所有这些,都提高了甲醇精馏的各项消耗。
2.甲醇工艺流程简介
来自合成工段含醇大于90%的粗甲醇,经减压闪蒸氮氢气后进入粗甲醇贮槽,经予塔给料泵打到粗甲醇预热器加热到60 ℃后进入预精馏塔,甲醇的精馏分二个阶段:先在预塔中脱除轻馏分,主要是二甲醚;后进入主精馏塔,进一步把高沸点的重馏分杂质脱除,主要是水、异丁基油等。从塔顶或侧线采出的、经精馏甲醇冷却器冷却至常温后,就可得到纯度在99.95%以上的符合国家优级指标的精甲醇产品。
3.工程实施的效益
在工程设计过程中,我们采用新型液体分布装置:将其传统的管式液体分布器改为槽式,极大地提高液体的均布效果。装置运行以来,取得了良好的经济效益,同板式精馏塔相比,不仅提高了产品质量,减轻了工人的劳动强度,而且具有明显的节能降耗特点:
(按生产1 t精甲醇计)
类 别
精馏塔类型 粗甲醇 电(kW·h) 蒸汽(t) m3) 板式精馏塔 1.15 40 1.7 110 填料精馏塔 1.12 30 1.25 60 从上表可以看出,填料精馏塔的四项指标消耗均比板式塔低,从而降低了精甲醇的成本,提高了产品的竞争力,每年降耗节省资金为:
粗甲醇:50000×(1.15-1.12) 由于选用高效的丝网波纹填料,主、预精馏塔的塔高大幅度降低,使整个塔温分布更合理,不但节能,而且减少了原料粗甲醇的消耗,每年少损失粗醇:50000×(1.15-1.12) t,极大地减轻了对环境的污染。另外,在预塔中为提高各组分的相对挥发度,需加入部分软水,这就是每生产1 t精甲醇要产生200 kg左右残液的主要来源。高效率的填料塔使残液中的含醇量由0.4%降至0.12%,这样残液送往造气夹套制蒸汽时也较安全。因此,工程基本上没有对环保构成压力,而且为社会提供了20人的就业机会。
4.结束语
将丝网波纹填料塔用在甲醇精馏中,是一项收益巨大的投资,特别原板式塔改造,更具有较大的优势,只需割去原塔板,换上新型不锈钢丝网波纹填料和塔内件,不需增加任何设备,就能提
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